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Thema: Mysmart Usb Mk2 geht nicht

Hybrid-Darstellung

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  1. #1
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von wkrug
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    Welche Kennung wird denn ausgelesen?
    Normalerweise werden von der Programmiersoftware die Kennungs Bytes des angeschlossenen Controllers abgefragt.
    Deine Fehlermeldung sagt aus, das die erwartete Kennung nicht mit dem eingestellten Controller zusammen passt.
    Deine Low und High Werte sind normalerweise die Fuse Bits und haben mit der Controller Kennung eigentlich nichts zu tun.

    Zum proggen via ISP muss der Controller eine gültige Taktquelle haben.
    Das kann die Controller interne, ein externer Takt, ein Quarz, oder ein externes RC Glied sein. Welche Taktquelle verwendet werden soll wird über die Fuses CKSEL0 bis 3, sowie über die beiden SUT Fuses eingestellt.
    Falls Du diese mal falsch eingestellt hast musst Du die eingestellte Taktquelle anschließen um auf den Controller wieder zugreifen zu können.
    Deine Fuses stehen übrigens auf Externer RC Oszillator 0...0,9MHz. Nebenbei - Brown out detection ist ein bei 4V Schwellenspannung eingestellt.

    Ich vermute, das der Fehler in der falschen Takteinstellung liegt.

    Die Programmierfrequenz darf übrigens nur maximal 25% der Controller Taktfrequenz betragen.

    EDIT!
    Hubert hat Recht, ist auf externe Taktquelle gefused!
    Geändert von wkrug (29.07.2012 um 19:25 Uhr)

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär Avatar von Hubert.G
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    Laut Fusecalc http://www.engbedded.com/fusecalc/ ist Externer Clock eingestellt.
    Wenn du wie in der von dir genannten Schaltung einen Quarzoszillator hast, ist es richtig.
    Grüsse Hubert
    ____________

    Meine Projekte findet ihr auf schorsch.at

  3. #3
    Neuer Benutzer Öfters hier
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    So.
    Mir wurde nun gesagt das alles richtig ist. (EInstellung des Programms Schaltung etc)
    Ich habe alles schön Dokumentiert.
    Nun stelle ich mir die Frage was es sonst sein kann?!
    Was ich bis jetzt denke ist der M8 könnt kapput sein. Hab da den ausgewechselt ging trozdem nicht.
    Schaltung irgendwo nicht richtig eingsteckt.
    Hab alles mehrmals neu eingesteckt?!
    MfG Hmmm?

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von wkrug
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    Welche Kennung wird denn nun aus dem Controller ausgelesen?

    Ich würde es mal mit AVR Studio 4 als Prog Software probieren.
    Zusätzlich ist Studio 4 auch gut zum Debuggen der Software.

  5. #5
    Neuer Benutzer Öfters hier
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    Immernoch:
    brennen...
    benutze: mySmartUSB MK2 an COM10 mit Atmega8
    USB-Treiber installiert, aktiv (V), Port: COM10
    Prozessor:
    Fehler: der eingestellte (Atmega stimmt nicht mit dem erkannten ()
    Prozessor überein

    Naja hab schon mehrere Programme probiert aber Myavr Progtool sollte am besten gehen.
    MfG

  6. #6
    Benutzer Stammmitglied
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    Zitat Zitat von hmmm? Beitrag anzeigen
    Prozessor:
    Fehler: der eingestellte (Atmega stimmt nicht mit dem erkannten ()
    Prozessor überein
    Hast du dich mal um die Taktgeschwindigkeit gekümmert? Siehe hier:

    Zitat Zitat von wkrug Beitrag anzeigen
    Ich vermute, das der Fehler in der falschen Takteinstellung liegt.
    Die Programmierfrequenz darf übrigens nur maximal 25% der Controller Taktfrequenz betragen.
    Also, am besten die Schreibgeschwindigkeit des Programmers deutlich runterdrehen, dann sollte es funktionieren.

  7. #7
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Spitfire
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    Niederösterreich
    Beiträge
    28
    Hallo hmmm !!!

    Ich bin ebenfalls Anfänger und hatte am Anfang das gleiche Problem. Wenn ich mit `myAVR_ProgToll` den Atmega8 brennen wollte kam die gleiche Fehlermeldung. Der Fehler war auch bei mir. Mein Atmega passte nicht genau auf das Steckbrett. Ich musste die Anschlußpinns etwas zusammen bigen. DAbei hatte ich den Atmega auf den Kopf gestellt, und dann prompt verkehrt rum eingebaut. Also oben mit unten, bzw Pin1 war am platz von Pin 15, und Pin14 am Platz von Pin24. Mein Atmega hat oben eine kleine, halbrunde Einkerbung. Links davon, von oben nach unten, ist Pin1 bis 14 und rechts davon, von unten nach oben Pin15 bis 24.
    Vieleicht konnte ich dir Helfen
    Spitfire

    Auch kleine Fehler können große Ursachen bewirken !!

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