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Thema: Fehlschlag der Woche [Neu]

Hybrid-Darstellung

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  1. #1
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    Das FS ist schon als RO gemountet, swap, logs, und so weiter musste dazu natürlich abgeschaltet werden. Die Diskussion über zu viel Technik und zu wenig Funktion ist ewig, ich bin mir allerdings sicher, dass es an dieser Stelle kein Overkill ist. Auf dem Rapsberry läuft ROS, das eine schnelle und unkomplizierte Anbindung an die beiden Server erlaubt. Ebenso ist das System so relativ flexibel, was bei den schnell wechselnden Aufgaben des Fahrzeugs sehr wichtig ist. Die Aufgaben des Raspberry ändern sich dabei von Aufgabe zu Aufgabe. Wir können mit Monique schwere Gelände erkunden, Material mit und ohne Anhänger vorwärts und rückwärts bewegen (Und es ist eine sehr große Herrausforderung mit einem Hänger mal kurz vorwärts oder rückwärts einzuparken, und auch autonom zu entscheiden was gerade geschickter ist), wir können Personen und Fahrzeuge autonom folgen, autonom Gelände aller Art nach orangenen Gefahrguttafeln absuchen und die , sich von den anderen Aufgaben grundlegend unterscheidende autonome Tunnelbrandbekämpfung durchführen, inklusive autonomer Strukturkühlungund der autonomen Beseitigung von im Weg stehenden Fahrzeugen und Hindernissen, wobei klassifiziert wird, was Wegschiebbar ist und was nicht. Wir haben 16 HD-Kameras, 60 Ultraschallsensoren, 1 LIDAR, 5 Nachtsichtkameras, 3 RADAR, zig Temperatursensoren und verschiedene Gassensoren mit der Möglichkeit der Luftansaugung wahlweise an der Front oder am Heck. Die Fehlschläge an diesem Projekt erstrecken sich von zerstörten Ultraschallsensoren (Wenn der Sensor ein Objekt nicht sieht dass auf ihn zukommt, dann ist er halt weg ), einem Kabelbrand in einem der Stromerzeuger die als Rangeextender eingebaut wurden (Chinatechnik, keine Aderendhülsen sondern verlötete Kabel in den Schraubklemmen. Ein Kabel hat sich gelößt, trotz FI eingebautem wurde die Stromversorgung nicht getrennt, da der Fehler vor dem FI war. Weiser Rauch war das Ergebnis), einer zerstörten HD-Kamera (ein Wasserdichtes Gehäuse hatte sie, das Wasser das reinlief kam nicht wieder raus), ein undichtes Gehäuse für die Leistungselektronik (nach einer Nacht im Regen auf dem Wettbewerbsgelände stand Wasser im Frequenzumrichter für den Antriebsmotor), einem zerstörten 2kw Lenkungsmotor (Fehlendes Schutzblech hat dafür gesorgt, dass ein Kabel unter Volllast getrennt werden konnte, das hat der Motor nicht überlebt ), krumme Schweißnähte, bis hin zu einer gelößten Schraubverbindung am Federspeicher, die dafür gesorgt hat dass die Bremse auf einer schiefen Ebene versagt hat. Daraufhin konnte das Fahrzeug weder von seiner Bremse, noch von den LKW- Bremskeilen gehalten werden. Eine Hecke brachte es dann zum Stillstand. Sabotage gab es an diesem Projekt auch schon. Das war vermutlich der unerfreulichste Fehlschlag. Das waren aber nur die Fehlschläge, die Erfolge überwiegen zum Glück deutlich, weshalb wir mit dem Ding im Juni auch beim Elrob antreten werden. Bis dahin sehe ich allerdings auch noch einige neue Fehlschläge. Es wäre ja sonst auc hirgendwie langweilig
    mfg
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  2. #2
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    Die letzten Tage ne Menge Code getippt, um festzustellen, dass die verwendeten Libs den Arduino scheinbar zu sehr ausbremsen.....
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!

  3. #3
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    Hast du genauere Infos was der genau macht und welche Libs und welche IDE ? Dann wissen auch alle was sie nicht tun sollen
    mfg
    Michael Eisele

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  4. #4
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    Ich glaube es liegt an etwas anderem. Habe sehr seltsame Verhalten bemerkt.... Alles weitere wird hier berichtet.
    Geändert von Arkon (09.01.2014 um 06:25 Uhr) Grund: Link korrigiert
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  5. #5
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von kess
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    Ja, mehr Infos zu Libs und IDE wäre nicht verkehrt!
    Ich bin dein Vater!

  6. #6
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    Bitte entschuldigt. Der Link oben hat ins Leere geführt. Habe ihn jetzt korrigiert, damit er auf mein Projekt verweist.

    Hier die Kurzfassung: Die Libs waren NICHT Schuld (LCDMenuLib, EEPROMx). Die Fehlerquelle saß vor dem Monitor und wusste nicht was sie tut . Eine Ausführliche Info gibt es im Beitrag zum Projekt.
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  7. #7
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von toter_fisch
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    Ich hatte eigentlich immer gehofft hier nie was reinschreiben zu müssen :/..
    Zurzeit baue ich eine Nebelkammer (für alle die noch nie was davon gehört haben http://de.wikipedia.org/wiki/Nebelkammer) die ich auch als eine sogenannte GFS im Fach Physik vorstellen wollte. Ich habe nun schon seit 4 Wochen dran rumgebastelt um die Kühlung durch Peltier-Elemente zu verbessern und alles möglichst professionell aussehen zu lassen. Vor einigen Tagen hab ich sie dann fertig gehabt und sie hat perfekt funktioniert, man konnte allein durch die Hintergrundstrahlung schon sehr viele Spuren sehen gut sehen. Damit alles etwas professioneller wirkt hab ich dann den einfachen Heizdraht der Alkohol-Heizung gegen eine Heizfolie ausgetauscht... Nun wollte ich sie heute dem Fachlehrer vorstellen (er überlegt sich mir die Nebelkammer abzukaufen). Dann war alles angeschlossen, die Wasserkühlung und die Netzgeräte, aber leider konnte man keine Spuren sehen sondern nur ein bisschen Tröfpchenregen :/ Ich habe bisher keine Ahnung woran es liegt, vielleicht wird der Alkohol durch die neue Heizung nicht warm genug (er erwärmt sich nun auf 30 Grad vorher waren es 70)? Oder die Peltierelemente werden nicht kalt genug (vlt. liegt es am Netzgerät der Schule das nicht genügend Strom liefert?). Vor lauter Nervosität ist mir das erst jetzt eingefallen und ich habe die Nebelkammer erstmal in der Schule stehen lassen :/

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