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Thema: Kann das funktionieren?

  1. #1
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
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    Kann das funktionieren?

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    Hi Leute!

    Ich hab mal wieder einen Versuch gestartet, meine Motoren zu laufen zu bewegen

    Die PWM Signale liegen auf Enable des L293D. UNd die I/Os steuern die Richtung der Motoren.


    Bin für jeden Komentar dankbar!
    Gruß!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken thumbnail.jpg  


  2. #2
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
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    so wie's jetzt ist können beide motoren immer nur gemeinsam in eine richtung laufen, weil beide kanäle stets identische richtungsssignale bekommen... der rest passt...

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
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    Ich fang lieber einfach an und steiger mich dann wenns so läuft wies soll is es ja kein problem den steuerleitungen einen eigenen Port zu geben! Danke für deine Hilfe.


  4. #4
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
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    Um mögliche Programmierfehler auszuschließen möchte ich die Schalung erstaml ohne µC laufen lassen.
    Ich hab noch eine NE555 Schaltung für das PWM und kann ich die Steuerleitungen einfach an +5V hängen, um ein High-Signal zu erzeugen?


  5. #5
    Neuer Benutzer Öfters hier
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    Hallo king-sixXx!
    Wie der zufall so spielt hab ich mir vor nen paar tagen ein L298 Board aufgebaut und wollte es auch ertsmal testen, also baute ich auch einen PWM-Generator mit nem 555er, klappt prima sofern das PWM-Signal sauber ist.
    Außerdem hatte ich erst das problem das bei mir ab ca. 75% PWM der Pegel stark abgefallen ist, hat aber trotzdem geklappt.

  6. #6
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    Dann hattest du mehr Glück als ich bei mir hat sich nichts getan...
    Könntest du mal bitte deinen Schaltplan posten???


  7. #7
    Neuer Benutzer Öfters hier
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    Die Schaltung mit dem 555 ist diese .
    C1 sind 100nf

  8. #8
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    Jo! Die hab ich auch gelötet.
    Ich hätte gern mal dein L293 Board gesehen (natürliuch nur wenn es dir nix ausmacht)


  9. #9
    Neuer Benutzer Öfters hier
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    Ähm ich meinte den L298

    das ist bei mir die Standartbeschaltung ich hab auf input1 auf 5V gelegt und input2 auf 0V also GND. Die Sense Ausgänge hab ich mit 0,33Öhmern (50W) gegen GND geschaltet und dann das PWM signal an EnableA.

    Also nix besonderes.

  10. #10
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
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    Oh sorry da hab ich mich verlesen
    Hört sich echt nicht kompliziert an... Muss nochmal nachgucken, was bei mir schiefgelaufen ist.
    Danke dir


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