-
-
Super-Moderator
Lebende Robotik Legende
An dem Punkt ist nur ein Widerstand ein Kondensator und ein OP Eingang. Eine Wechselspannung sollte anliegen, mit dem Mittelwert 0V.
Manfred
-
Erfahrener Benutzer
Roboter Experte
Das kommt von dem Eingangsstrom des OP, der über R2 den Spannungsabfall verursacht. Den R2 kann man auch kleiner machen, dafür aber C1 erhöhen.
Übrigens, wenn keine hohe Verstärkung gewünscht ist, dann den 2. Verstärker U18 ganz weglassen.
Gruss Waste
-
Super-Moderator
Lebende Robotik Legende
Richtig, da ist ja jetzt der 741 mit 80nA Bisasstrom, da verschiebt sich mit dem hohen Eingangswiderstand R2 schon deutlich der Arbeitspunkt auch für die Regelung.
Der 2N5486 mit seiner Ugs(off) von -0,3 bis -3V kann schon im Ruhezustand gesperrt werden. Besser wäre eine AC Ankoppelung des Ausgangssignals über Kondensator und Widerstand an die Diode.
http://www.soe.ucsc.edu/classes/ee17...r04/2N5486.pdf
Ich habe gehofft, das erst einmal eine Schaltung läuft und von da aus variiert und optimiert werden kann.
Dann lasse eben den 2. Verstärker weg.
Manfred
-
Erfahrener Benutzer
Roboter Experte
Er hat ja so schon zu kämpfen und je weniger Bauteile desto einfacher wird es.
Waste
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
-
Foren-Regeln
Lesezeichen