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Erfahrener Benutzer
Roboter Experte
edit: weis au ned was los isch einh kumpel hat mit einem ne555 ein 5mHz signal erzeug und das war ned so dreckig wie meins
CU
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Super-Moderator
Lebende Robotik Legende
Das ist nicht das Signal das aus dem Gatter herauskommt. Das Gatter hat eine Schaltzeit von unter 10ns.
Die Flanken sind ja auch einigermaßen steil. Es sieht so aus als wäre der Tastkopf im Abgleich um 1kHZ etwas überkomensiert, (Anstieg des Low Signals über der Periodendauer).
Entscheidender wird die induktive Komponente des Meßkabels sein.
Ich nehme an Du verwendest eine Tastkopf mit GND Clip (15cm).
Du hast ihn aber nicht direkt am IC Angeschlossen sondern über 1 Meter Loborkabel. Dann sieht es so aus.
Manfred
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Erfahrener Benutzer
Roboter Experte
HABS, HAb ein gutes signal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wenn man den GND weglässt kommt der müll raus und ich hab des über 3 Tage ned gemerkt
CU
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