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Thema: Motor läuft unrund

Hybrid-Darstellung

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  1. #1
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
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    Motor läuft unrund

    Hallo zusammen,

    ich habe mir einen 7 poligen DC Bürstenmotor bestellt. Angepriesen wird er mit:
    Motor in Top Qualität perfekte Laufruhe durch 7-poligen Anker hoher Wirkungsgrad!
    Nun habe ich einige Versuche gemacht und bin wirklich enttäuscht,
    wenn das eine perfekte Laufruhe sein soll......

    Video:
    https://www.dropbox.com/s/wujbitc7a6...duenn.mp4?dl=0

    Ich habe bei "Modellbau-Regler.de" mal angefragt und man hat mir sofort und sehr ausführlich geantwortet,
    dass dieser Motor eigentlich ein sehr beliebter war, aber es ihn leider nicht mehr gibt.
    Man hätte ihn mir auch sofort ausgetauscht. Service möchte ich also als wirklich SUPI bezeichnen, das nur nebenbei...

    Neugierig wie ich bin, habe ich ihn natürlich auseinander genommen und nun kommt die eigentliche Frage:

    Auf 2 der 7 Anker sieht man deutliche Einkerbungen/Abschleifungen. Sollen die dort sein ?
    oder könnte das auch die Ursache für den schlechten Rundlauf sein ?

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Motor_Anker.jpg
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    Siro

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
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    Eigentlich sind die Einkerbungen, um einen unrunden Lauf zu beheben. So wird ein Gewichtsdefizit ausgeglichen. Allerdings sind die Einkerbungen recht groß. Ein Zeichen für schlechte Arbeit. Vielleicht ist die Unwucht durch schlechtes Wickeln entstanden.

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
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    Danke für deine Info jmoors,
    ich finde die Kerben auch recht gross.

    Ich hab mal einen Vorwiderstand an den Motor geschaltet und mir den Strom angesehen.
    Man sieht deutlich die 7 Kommutierungen und eine Oberwelle(eher Unterwelle) mit einem 7tel der Frequenz,
    vielleicht kann man daraus etwas schliessen? ....Nein, das ist kein 50 Hz brummen...

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Motor_unrund_ossi_1.jpg
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    Geändert von Siro (18.04.2020 um 16:15 Uhr)

  4. #4
    Super-Moderator Lebende Robotik Legende Avatar von Manf
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    Man hat wohl mit den wirklich erstaunlich großen Kerben versucht, den Motor auszuwuchten.
    Irgendwie kommt das Gerät nicht so richtig neuwertig vor. Eine Garantie ist wohl mit der Demontage nicht mehr gegeben.

    Ein weiterer Schritt dem Problem näher zu kommen wäre, den Läufer mit der Achse auf zwei Schienen zu lageren und sehen in welche Position er rollt. Es ist wohl die, bei der die Kerben unten sind und damit noch nicht groß genug.

    Falls er ausgewuchtet ist dann könnte man prüfen, ob die Schwankung mit dem fehlenden Magnetschluss der Kerben vor den Polen zu tun hat.

    Sonst kann man noch prüfen, ob die Spulen gleich sind, zunächst einmal über den Widerstand.

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
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    Falls er ausgewuchtet ist dann könnte man prüfen, ob die Schwankung mit dem fehlenden Magnetschluss der Kerben vor den Polen zu tun hat.
    @Manf:
    Ich weis jetzt nicht, wie ich das prüfen kann mit dem Magentfeld, aber das erscheint mir recht logisch.
    Wenn da Material fehlt, durch die tiefen Ausfräsungen, dann verhält sich das Magnetfeld natürlich auch ganz anders.

    Ich habe mal die Wicklungen gemessen mit 2 verschiedenen Multimetern

    erste Messung in Ohm
    0,65
    0,68
    0,70
    0,71
    0,71
    0,72
    0,73

    zweite Messung in Ohm
    0,655
    0,677
    0,703
    0,703
    0,710
    0,715
    0,734

    Das die Wicklungen übereinander liegen zeigen die Messwerte recht deutlich, da wird der Draht dann immer länger....
    Ich weis garnicht ob man das wicklelungstechnisch überhaupt vermeiden kann, bin was Motoren angeht, eher der Laie.

    Na wie dem auch sei, dieser Motor hat so seine Mängel, aber den gibt es jetzt eh nicht mehr zu kaufen....
    Ich find das aber sehr spannend mal zu prüfen woran das liegen könnte.

    Siro
    Geändert von Siro (18.04.2020 um 18:53 Uhr)

  6. #6
    Super-Moderator Lebende Robotik Legende Avatar von Manf
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    Was man alles prüft ist eine Frage der Motivation, (Grundsatzfragen oder Reparatur oder Regressforderung ...)
    Wenn es um Grundsatzfragen geht:
    Mechanisch ausgewuchtet sollte sich der Läufer ohne Magnetfeld gleichmäßig drehen.
    Wenn die Kerbe zu einer Verringerung des Antriebsmoments führt dann ist die Schwankung eine Drehmoment-Schwankung.
    Bei nachgiebiger Lagerung des (langsam) angetriebenen Motors, (beispielsweise zunächst in der Hand) ist die Schwankung in Rotationsrichtung, nicht wie bei einer Unwucht in radialer Richtung.
    Bei der Lagerung auf dem Tisch ist das eher schlecht zu unterscheiden.

    Man kann dann auch noch die Schwankung durch einen Kontakt (zwei Drähte bei weicher Lagerung des Motors auf einer Art Kissen) auskoppeln und stoboskopisch (LED) die Phase messen, um sie mit der Phase der Kerbe vor den Feldmagneten zu vergleichen.

    Alternativ kann man das statische (oder besser quasistatische) Moment des Motors bezüglich der Rotorstellung messen. (dafür gibt es wohl auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten)

    (Das mit den immer längeren Wicklungen ist übrigens sehr interessant und wohl auch gut nachvollziehbar.)

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