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Thema: Stepperantrieb per Arduinosteuerung funzt nicht richtig, aber warum ??

  1. #1
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oderlachs
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    Stepperantrieb per Arduinosteuerung funzt nicht richtig, aber warum ??

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    Powerstation Test
    Hallo Freunde !

    Ich habe für einen kleinen "Stullenbrett-Bot" zwei Pololu Steppermotore SY35ST28-0504A vorgesehen. Um nicht erst mal eigene Routinen der Steuerung zu entwickeln,
    habe ich mal schnell was mit der Stepper.lib vom Arduino und einem L298-Treiberboard aufgebaut.

    Es soll der Motor nun zBsp. nach 1 Umdrehung anhalten (200x1,8°) ....er dreht er aber wacker ständig weiter.
    Habe ich die Stepperlib falsch verstanden oder was mache ich falsch??

    Hier mal der Testsketch:
    Code:
    /* Steppertest
     * A Stepper motor follows the turns of a potentiometer
     * (or other sensor) on analog input 0.
     *
     * http://www.arduino.cc/en/Reference/Stepper
     * This example code is in the public domain.
     */
    
    #include <Stepper.h>
    
    // change this to the number of steps on your motor
    #define STEPS 100 // Speed
    
    // create an instance of the Stepper class, specifying
    // the number of steps of the motor and the pins it's
    // attached to :
    
    // L298 IN1 = 8
    // L298 IN2 = 9
    // L298 IN3 = 10
    // L298 IN4 = 11
    // L298 ENA = 2
    // L298 ENB = 3
    
    Stepper stepper(STEPS, 8, 9, 10, 11);
    ;
    
    void setup() {
      // set the speed of the motor to 60 RPMs
      stepper.setSpeed(60);
      pinMode(2,OUTPUT);     // ENA
      pinMode(3,OUTPUT);     // ENB
      digitalWrite(2,HIGH);  // ENA = 1
      digitalWrite(3,HIGH);  // ENB = 1
    }
    
    void loop() {
      
    while(1)
     {
      stepper.step(200);  //????????? das habe ich als  200 Steppschritte  angesehen, als 360°  bei 1,8° Stepps
     }
     
    }
    Vielleicht hatja wer einen Tip für mich , was ich da falsch mache oder sehe ??

    Gruss und Danke

    Gerhard
    Arduinos, STK-500(AVR), EasyPIC-40, PICKIT 3 & MPLABX-IDE , Linux Mint

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von inka
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    hi Oderlachs,

    funktioniert evtl. dieses bespiel?
    gruß inka

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von vohopri
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    Hallo Gerhard,

    das "stepper.step(200);" steht innerhalb der do while (1) Schleife und wird dadurch fortlaufend ohne Pause aufgerufen.

    Wenn du das Do while(1) auskommentierst, wird das stepper.step(200) nur 1 x bei Programmstart aufgerufen.

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oderlachs
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    Ich danke Euch Beiden herzlich !

    Ja ich habe mir selber "die Falle fängisch" gestellt...so ist es wenn man mal schnell..... was probieren will!

    So geht es jetzt besser:
    Code:
    void loop() {
    int stp;
    stp = 800;  // 4 Umdr.
    while(1)
     {
      stepper.step(stp); //  -stp = ccw
      
      stp=0;
     }
     
    }
    Nnur weiss ich noch nicht ob der Motor wirklich stromlos ist.
    Weil an den IN ständig die selben Pegel anliegen IN1 = 1 , IN2 = 0, IN 3 = 1, IN4 = 0
    Arduinos, STK-500(AVR), EasyPIC-40, PICKIT 3 & MPLABX-IDE , Linux Mint

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