Hallo,
Zitat Zitat von Cysign Beitrag anzeigen
Du meinst in Serie zu D1?

Meine Bedenken sind dann eher, dass der Linearregler erst zu sauber zu arbeiten anfängt, wenn der Kondensator geladen ist. Könnte das nicht zu unvorhersehbarem Verhalten seitens des µC führen?
Wenn nun lediglich der Kondensator beim Laden gedrosselt wird, würde ich dieses potentielle Problem umgehen.
Ja.

Der 5V LP2950 arbeitet ab 6V und der 3.3V ab 4.3V absolut präzise.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp2951-n.pdf

Bei 14V und 3A wären 3.6 Ohm nicht schlecht.
Dies ergibt ein Tau von 16 ms.
Bei 11V ist der Elko in 16 ms auf 7.7V aufgeladen.

Zudem ist die Reset-Schaltung auf dem µC nicht dazu da einfach ein paar Transistoren zu implementieren, sondern sie startet die CPU erst dann, wenn die Spannung stabil ist.
Zudem kann man die Reset Zeit bis zu 65ms einstellen.


BTW: DU musst aufpassen was dein Port-Pin bei einem Reset macht! Wenn der Pullup aktiviert ist, schaltet dein BUZ11 den Motor während dieser Zeit an.
Dies gilt auch für den Schlafmodus usw.


Zitat Zitat von Cysign Beitrag anzeigen
Mit einer Spule habe ich noch nie gearbeitet. Ich hatte mir mal bei Ebay ein günstiges Gerätchen zum Messen von Spulen gekauft und hab auch einige kleine Spulen hier, aber sinnvolle Ergebnisse konnte ich nie messen, weshalb ich damit nie was gebastelt habe
Welchen Vorteil hätte die Spule?
In diesem Fall ist interessant, dass für Gleichstrom nur der Ohmsche Spulenwiderstand wirksam ist. Für Wechselspannung und schnelle Stromänderungen dann der viel höhere Induktive Widerstand
Da könnte man noch etwas raus holen, aber mit den 3.6 Ohm ist das gar nicht nötig.
Allerdings wirkt die Drossel auch als Filter und hält Störsignale vom Motor vom Reglereingang fern.

MfG Peter(TOO)