Ich danke allen für ihre Mitarbeit. Hab das Problem gefunden.
1. Programmierfehler hab wo ein xor statt einem or eingebaut. --> Hat die leistung halbiert
2. Die Freuquenz. Arbeite zur Zeit mit 50Hz. Hab ein paar Artikel gefunden die mich auf 2kHz gebracht haben.
Jezt läuft die Mühle.
Hab mir nur leider einen PIC verschrottet. Und kann nur mehr Testschaltungen laufen lassen. Aber am Montag wird bestellt. Und der Qutattrokopter wird Fliegen. Ein Freund von mir Hat schon Rotorblätter aus Glasfiebermatten konstruiert. Ich sag euch ein echt geiles Material. Solltet ihr mal unter die Lupe nehemen
Lesezeichen