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Thema: Pic 16F627A Programmierfehler in C? (Hitec-C)

  1. #1
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    Pic 16F627A Programmierfehler in C? (Hitec-C)

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    Praxistest und DIY Projekte
    Hallo zusammen,

    ich habe schon wieder mal n problemchen...

    Ich habe eine kleine Testplatine gebaut um einen motor Per PWM anzusteuern. Kleines Testprogramm geschrieben - läuft nicht. Kann mir jemand sagen woran es liegen könnte? Die Tasten "anaus" für start&stopp und "schnell" für das drehzahlsignal(1 linkslauf,0 rechtslauf) reagieren einfach nicht...

    Code:
    /*  * File:   main.c
     * Author: Ben
     *
     * Created on 9. April 2014, 20:55
     */
    
    
    
    
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <htc.h>
    
    
    #define _XTAL_FREQ 20000000
    
    
    #define PWM     PORTBbits.RB3   //PWM out
    #define LR      PORTBbits.RB7   //Signal für richtung
    #define CHA     PORTBbits.RB1   //Lichtschranke teilA
    #define CHB     PORTBbits.RB2   //Lichtschranke TeilB
    #define REF     PORTBbits.RB4   //Fork 1 - REF
    #define LMI     PORTBbits.RB5   //Fork 2 - LMI
    #define END     PORTBbits.RB6   //Fork 3 - END
    #define ANAUS   PORTBbits.RB0   //Start/Stopp
    #define schnell PORTAbits.RA1   //Schneller
    #define langsam PORTAbits.RA2   //Signal links/rechtslauf
    
    
    char istaus;
    
    
    /*
     * 
     */
    __CONFIG(FOSC_HS  & WDTE_OFF & MCLRE_OFF & LVP_OFF & CP_OFF & BOREN_OFF);
    
    
    void pwm_an(void);
    void pwm_aus(void);
    
    
    //void interrupt start_int (void){
    
    
      
    
    
    //}
    
    
    void init(void);
    
    
    void main(void){
        init();
        while(1){
            if ((ANAUS == 1) && (istaus == 1)){
                pwm_an();
                __delay_ms(30);
            }
            if ((ANAUS == 1) && (istaus == 0)){
                pwm_aus();
                __delay_ms(30);
            }
    
    
            if (schnell == 1){
                LR = !LR;
                __delay_ms(30);
            }
        }
    
    
    }
    
    
    void pwm_an(void){
        CCP1CON = 0b1100;
        istaus = 0;
    }
    
    
    void pwm_aus(void){
        CCP1CON = 0x00;
        istaus = 1;
    }
    
    
    
    
    void init(void){
    
    
        TRISA = 0b000110;   //Ein-Ausgänge einstellen
        TRISB = 0b01110111; //Ein-Ausgänge einstellen
        CCP1CON = 0x00;     //PWM aus
        INTE = 1;           //Int an
        GIE = 1;            //Int an
        PEIE = 1;           //Int an
        RBIE = 1;           //Int an bei RB 4..7
        PORTA = 0x00;       //Ausgänge 0setzen
        PORTB = 0x00;       //Ausgänge 0setzen
        T2CKPS0 = 1;        //Vorteiler 4:1
        T2CKPS1 = 0;        //Vorteiler 4:1
        TMR2ON = 1;         //Timer2 an (fuer pwm)
        PR2 = 0x7C;         //Tacktung
        CCPR1L = 0x3E;      //Tastverhältnis
        CMCON = 0x07;       //Comparator aus
        istaus = 1;
        di();               //alle interrupts deaktivieren
        LR = 1;
                    
        
    
    
    }
    Danke schonmal für hilfe und ideen

    Gruß
    Frodo

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von witkatz
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    Zitat Zitat von Frodo89 Beitrag anzeigen
    Kleines Testprogramm geschrieben - läuft nicht.
    Das ist normal, Software läuft fast nie auf Anhieb. Deshalb kommt das Testen nach dem Programmieren.
    Zitat Zitat von Frodo89 Beitrag anzeigen
    Kann mir jemand sagen woran es liegen könnte?
    Nö, dafür müsstest du das Problem zunächstmal etwas einkreisen. Wie weit bist du mit Debuggen gekommen? Läuft der Controller überhaupt an?

  3. #3
    Hallo Frodo89,

    wo wird denn in deiner Software die PWM-Frequenze eingestellt?

    Gruß

    Wolfgang

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von HeXPloreR
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    Frohe Ostern

  5. #5
    Hallo Frodo,

    tut sich irgend was?
    Fehlt vielleicht der Widerstand vom MCLR an VDD ?

    Gruß
    Wolfgang

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