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Thema: Hilfe bei Motortreiber L293D für Roboter

Hybrid-Darstellung

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  1. #1
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von BMS
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    Hallo,
    bei den hohen Strömen braucht der Motortreiber eine gute Kühlung. Werden alle Ausgänge mit 600mA belastet, ergibt sich eine Verlustleistung von über 3Watt. Die entstehende Wärme muss mit einem Kühlkörper abgeführt werden. Der im Datenblatt versprochene Dauerstrom ist nur mit vernünftiger Kühlung machbar.
    Für Motoren, die 500mA ziehen, finde ich einen Treiber für 600mA schon sehr knapp. Die 1,2A aus dem Datenblatt gelten nur für 0,0001 Sekunden ohne Wiederholung ("Peak Output Current 100µs non-repetitive").
    Ich empfehle dringend, einen "stärkeren" Treiber zu verwenden. Ausführliche Informationen gibt es hier: http://rn-wissen.de/index.php/Getrie...en_Ansteuerung
    Dort gibt es auch eine Vergleichstabelle unter 8.
    Grüße, Bernhard
    Geändert von BMS (16.01.2014 um 09:44 Uhr)
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson

  2. #2
    Neuer Benutzer Avatar von Tobit
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    Die 800mA waren bei komplettem Stillstand gemessen. Und das mit der Sicherung hab ich dann auch gemerkt


    - - - Aktualisiert - - -

    Danke. Ich werd mir gleich ein paar passende Treiber bestellen.

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
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    Zitat Zitat von Tobit Beitrag anzeigen
    Die 800mA waren bei komplettem Stillstand gemessen.
    Da passt etwas nicht zusammen. Wenn der Blockierstrom 800mA beträgt, passiert soetwas
    nochmal probiert, worauf der neue Ic dieses Mal nicht explodiert sondern durchgeschmort ist
    nicht. Der Chip könnte (besser wird) zu warm werden und schaltet sich wegen Übertemperatur ab. Er geht auf keinen Fall so spektakulär kaput. Du hast also noch ein anderes Problem als nur die 800mA.

    MfG Klebwax
    Strom fließt auch durch krumme Drähte !

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
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    Hallo,

    Deshalb habe ich nach der PWM-Frequenz gefragt.
    Der Chip ist bis max. 5kHz einsetzbar. Bei einer zu hohen Frequenz kocht der Chip schon alleine durch die Umschaltverluste.

    MfG Peter(TOO)

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von Geistesblitz
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    Hast du mal ein Bild zu deiner Schaltung? Ohne das wird man nur Vermutungen machen können...
    Es kann an den Schaltverlusten liegen (siehe Peter(TOO)), es kann an falscher Beschaltung liegen oder irgendwas ist nicht richtig dimensioniert, schätze ich mal. Genaueres lässt sich aber erst mit einer möglichst vollständigen Schaltung sagen.

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