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Thema: Steuerung für TN Tochteruhr

  1. #1
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    Steuerung für TN Tochteruhr

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    Praxistest und DIY Projekte
    Guten Abend!

    Ich habe schon vor längerem eine alte Tochteruhr von Telefonbau Normalzeit vor dem Schrott gerettet. Anschließend habe ich mir eine kleine Ansteuerung mit einer H-brücke gebaut. Attiny dazu und fertig (dachte ich mir so )

    Allerdings stoße ich nun an meine Grenzen was die Genauigkeit angeht. Nach 15 Stunden Betrieb, habe ich eine Abweichung von ca. 3 Minuten. Mit welchen Mitteln könnte man das noch weiter ausreizen? Ein DCF77 Empfänger wäre natürlich eine Möglichkeit. Würde ein 32 kHz Uhrenquarz auch einen vebesserten Effekt herbeiführen? Oder Verbesserungen am Code? Oder enger tollerierter Quarz?

    Hier ist mein Programm in Bascom Basic:

    Code:
    $regfile = "attiny45.dat"
    
    '### 2 MHz Quarz, Fusebit für 1/8 Systemtakt gesetzt ###
    $crystal = 250000
    $hwstack = 36
    $swstack = 4
    $framesize = 4
    
    
    '### Bit zum minütlichen Wechsel des Ausgangsports ###
    Dim B As Bit
    
    
    '### Zählvariable wird beim Timerüberlauf inkrementiert ###
    Dim C As Word
    
    
    '### Ausgänge für beide Brückenzweige ###
    Config Portb.0 = Output
    Config Portb.1 = Output
    
    
    
    '### Timer0 konfigurieren. 0,25 MHz (Systemtakt) / 64 (Prescaler) = 3906,25 / 256 (8-Bit Timer) * 60 (Sekunden) = 915,527 ###
    
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
    
    
    
    '### Timerüberlauf ###
    On Ovf0 On_ovf0
    Enable Ovf0
    
    
    Enable Interrupts
    
    Start Timer0
    
    
    C = 0
    
    
    Do
    
      If C = 915 Then   Hier evtl. die tatsächlichen 915,527 benutzen? Inklusive passendem Datentyp für Kommazahlen?
    
      C = 0
    
      Toggle B
    
    
    
          If B = 0 Then
    
             Portb.1 = 1
    
             Waitms 400
    
             Portb.1 = 0
    
             Else
    
             Portb.0 = 1
    
             Waitms 400
    
             Portb.0 = 0
    
          End If
    
      End If
    
      Loop
    
    End
    
    
    
    '### Routine bei Timerüberlauf ###
    On_ovf0:
    Incr C
    Return

    Hier ist der Schaltplan. Das Tiny13 bitte ignorieren. Es ist ein Tiny45. Auch von den Pinbezeichnungen her. Habs nur nicht hinbekommen auch den Namen zu ändern
    Der Quarz ist ein 2 MHz Wald und Wiesen Typ von Conrad. Die Schaltung läuft wegen der Uhr auf 6 Volt. Die Stromaufnahme liegt bei ca. 520 µA zwischen den Minutenimpulsen. Und um die 23 mA beim Minutenimpuls (ca. 400 ms lang).
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Tn Schedule.jpg
Hits:	17
Größe:	115,5 KB
ID:	26900


    Danke fürs anschauen und helfen!


    Gruß 128er

    P.S.:
    Da es ein Mischmasch aus Code und Hardware ist, habe ich es einfach mal in Elektronik eingestellt. Sollte ein Mod das anders sehen, bitte verschieben.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_5496.jpg   IMG_5498.jpg   IMG_5500.JPG  

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär Avatar von Hubert.G
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    Helfen würde nur ein 32kHz Quarz oder zumindest ein Baudratenquarz. Eine Temperaturregelung (Quarzheizung) dazu würde die Genauigkeit auch drastisch erhöhen.
    Wie du die Schaltung aufgebaut hast weiß ich nicht, aber zum µC hin solltest du in die VCC eine Diode geben und einen kleinen Elko, etwa 10µ und einen 100n Kondensator.
    10k vom Reset nach VCC.
    Grüsse Hubert
    ____________

    Meine Projekte findet ihr auf schorsch.at

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
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    Hallo 128er,

    915,527 kannst du nicht verwenden!
    C wird bei jedem Interrupt um 1 erhöht.

    Du könntest aber, abhängig von B, einmal mit 915 und einmal mit 916 vergleichen, das gäbe dann im Mittel 915.5

    Oder du legst die Vergleichswerte in einer Tabelle ab.
    z.B. 3x 915 und 5x 916
    Sind jetzt nur geratenen Werte, ich bin gerade zu faul zum Rechnen.

    MfG Peter(TOO)

  4. #4
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    Danke schonmal für die Hinweise!

    @Hubert
    Ein beheizter Quarz würde natürlich schon an Raketenwssenschaft grenzen . Die Stromaufnahme wird allerdings ein Problem sein, da die Uhr über Batterie betrieben werden soll.

    Reset und alle übrigen Pinne hab ich erstmal vernachlässigt. Der Plan ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Evtl. führ ich hinterher alle Pins ordentlich raus für mögliche Erweiterungen. Werde mir deine Hinweise aber zu Herzen nehmen.

    @Peter
    Den Vorschlag mit der Abhängigkeit von B die Werte zu ändern find ich sehr gut. Werd ich gleich mal ausprobieren! Das Problem der falschen Zeit tritt nämlich bei beiden Werten auf. Dann sollte das Mittel ja (theoretisch) optimal sein. Beim Arbeiten mit Tabellen müsst ich als Gelegenheitsprogrammierer erstmal bei 0 anfangen.


    Gruß 128er

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
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    Hallo, Kannst du auch so lösen:

    Code:
    Dim D As Word
    
     ...
    
    D = 0
    Do
      If D = 0 And C = 915 Then
        C = 999
        Incr D
      Else If D = 1 And C = 916 Then
        C = 999
        Incr D
      Else If D = 2 And C = 916 Then
        C = 999
        Incr D
      Else If D = 3 And C = 916 Then
        C = 999
        D = 0
      End If
    
      If C > 990 Then
        C = 0
    
        Toggle B
    
    
    
          If B = 0 Then
    
             Portb.1 = 1
    
             Waitms 400
    
             Portb.1 = 0
    
             Else
    
             Portb.0 = 1
    
             Waitms 400
    
             Portb.0 = 0
    
          End If
    
      End If
    
      Loop
    Kannst du beliebig ausbauen.
    Ich kenn dein BASIC nicht, müsste aber auch ein Switch haben, geht auch an Stelle der verschachteltet If's

    MfG Peter(TOO)
    P.S. BASIC ist bei mir schon ewig her ....

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von wkrug
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    Die Lösung könnte ein RTC Chip sein.
    Bei Dallas gibt es welche, die eine Abweichung von 3 Sekunden pro Jahr haben.
    Deine Uhr läuft dann mit dem normalen Quarz und jede Minute / Stunde wird der RTC Chip einmal ausgelesen und der Controller aktualisiert.
    Der Stromverbrauch sollte dann auch nicht das Problem sein.
    Zudem hat der RTC Chip eine eigene externe Stützbatterie, falls Du die Batterie der Uhr doch mal wechseln musst.

    DCF 77 ist auch ne Lösung, braucht aber mehr Strom.
    Ich hab das mal so gemacht, das die Controller Uhr 3 mal eine gültige Uhrzeit vom DCF77 kriegen muss, damit sie für die Tochteruhr übernommen wird.
    Bei jedem 30igstem Sekundenimpuls wird die interne Controlleruhr wieder auf 30 Sekunden gestellt.
    Damit vermeidet man dann einen Gangfehler von max 1:59 Minuten.
    Die Konfiguration läuft bei mir seit etwa 2 Jahren problemlos.
    Sommer und Winterzeit stellt sich auch automatisch um, so lange ein DCF Signal vorhanden ist.

    Die Soft ist in "C" also nicht mit Bascom kompatibel.

  7. #7
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    Hallo zusammen!

    Gestern Abend habe ich den Code nochmal geändert, so dass jede Minute gewechselt wird zwischen C = 915 oder 916. Da mittelt sich aber garnichts. Wird eher schlimmer . Nach 17 Stunden Betrieb, gibts nen Gangfehler von 7 Minuten (nachgehend).

    Werd mir nochmal alle Möglichkeiten anschauen. Die idee mit der Realtimeclock ist auch gut.

  8. #8
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
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    Hallo,

    Dann hat sich der Fehle verdoppelt, dann musst du 914 und 915 nehmen.

    Die genaue Rechnerei habe ich mir erspart, ging nur ums Prinzip, wie man nicht ganzzahlige Teiler machen kann.

    MfG Peter(TOO)

  9. #9
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    Kurze Aktualisierung...

    Nach 15 Stunden hab ich es auf 1 Minute und 5 Sekunden Gangfehler geschafft.

    Die Variable D wurde hinzugefügt, um jede Minute einen anderen Zählwert einzusetzen. Ist mit sicherheit keine elegante Methode. Vorallem kann ich mir vorstellen das es besser wäre, schon innerhalb einer Minute zu mitteln. Und das ganze nicht über mehrere Minuten zu ziehen. Warscheinlich hätte man mit etwas Mathematikverständnis den richtigen Mittelwert auch direkt errechnen können. Da ich ein sollches Verständnis nicht besitze, lief es über try and error

    Hier ist der aktuelle Code:

    Code:
    $regfile = "attiny45.dat"
    
    '### 2 MHz Quarz, Fusebit für 1/8 Systemtakt gesetzt ###
    $crystal = 250000
    $hwstack = 36
    $swstack = 4
    $framesize = 4
    
    
    '### Bit zum minütlichen Wechsel des Ausgangsports ###
    Dim B As Bit
    
    
    '### Zählvariable wird beim Timerüberlauf inkrementiert ###
    Dim C As Word
    
    
    '### Zählkonstante für Mittelung
    Dim K As Word
    
    
    
    Dim D As Byte
    
    
    '### Ausgänge für beide Brückenzweige ###
    Config Portb.0 = Output
    Config Portb.1 = Output
    
    
    
    
    '### Timer0 konfigurieren. 0,25 MHz (Systemtakt) / 64 (Prescaler) = 3906,25 / 256 (8-Bit Timer) * 60 (Sekunden) = 915,527 ###
    
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
    
    
    
    '### Timerüberlauf ###
    On Ovf0 On_ovf0
    Enable Ovf0
    
    
    Enable Interrupts
    
    Start Timer0
    
    
    C = 0
    D = 0
    
    Do
    
    
    
    
    Select Case D
    
    Case 0 : K = 915
    Case 1 : K = 916
    Case 2 : K = 915
    Case 3 : K = 915
    Case 4 : K = 916
    Case 5 : K = 916
    Case 6 : K = 916
    Case 7 : K = 916
    Case 8 : K = 915
    
    End Select
    
     If D = 8 Then
    
     D = 0
    
     End If
    
       Incr D
    
    
    
    
    
    
    
      If C = K Then
    
      C = 0
    
      Toggle B
    
    
    
          If B = 0 Then
    
             Portb.1 = 1
    
             Waitms 400
    
             Portb.1 = 0
    
             Else
    
             Portb.0 = 1
    
             Waitms 400
    
             Portb.0 = 0
    
          End If
    
      End If
    
    
    
    
    
    
    
      Loop
    
    End
    
    
    
    '### Routine bei Timerüberlauf ###
    On_ovf0:
    
    Incr C
    
    
    Return

  10. #10
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
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    Hallo,

    Das
    incr D
    ist so falsch !

    Dein Do ... Loop wird tausende male pro Sekunde durchlaufen, nicht nur dann wenn C incrementiert wurde !!

    Code:
    [...]
    
    
    C = 0
    D = 0
    K = 915
    
    Enable Interrupts
    Start Timer0
    
    Do
    
      Select Case D
        Case 0 : K = 915
        Case 1 : K = 916
        Case 2 : K = 915
        Case 3 : K = 915
        Case 4 : K = 916
        Case 5 : K = 916
        Case 6 : K = 916
        Case 7 : K = 916
        Case 8 : K = 915
      End Select
    
      If C >= K Then
        C = 0
        Incr D
        If D > 8 Then
          D = 0
        End If
    
        Toggle B
    [...]
    1. Da C im Interrupt incrementiert wird, solltest du C initialisieren, bevor du den Timer startest.
    2. Bei solchen Zählern sollt man immer auf grösser als oder grösser gleich abfragen ( If D > 8 Then).
    Falls D irgendwie einen Wert ausserhalb von 0 bis 8 annimmt, läuft deine Schlaufe sonst über 65'000 mal durch, D ist Word, also 16 Bit, bis D endlich auf 0 gesetzt wird!



    MfG Peter(TOO)

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