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Thema: Timer Interrupt wird nicht mehr ausgelöst

Hybrid-Darstellung

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  1. #1
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    Timer Interrupt wird nicht mehr ausgelöst

    Hallo zusammen,

    habe ein Problem mit folgendem Quellcode:

    Code:
    #define F_CPU 1000000UL
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>			
    #include <util/delay.h>
    
    ISR(TIMER1_COMPA_vect)			//Interrupt service routine wenn Vergleichswert erreicht ist
    {	
    	static uint16_t vTeiler = 0;		//Deklarieren von vTeiler
    	swTeiler++;			//Zählschritt einstellen
    	if (vTeiler == 2)		              //Wert bis Interrupt ausgelöst wird
    	{
    		vTeiler = 0;		
    		PORTD |= (1<<PD6);	
    		_delay_ms(4000);	              //Schmierzeit
    		PORTD &= ~(1<<PD6);	
    	}
    }
    
    	int main (void)
    
    	{
    		
    		
    		DDRD |= (1<<PD6);		              
    		
    		
    		
    												                                                                                    //Timer konfigurieren
    		TCCR1B |= (1<<WGM12) | (1<<CS12);	//CTC-Mode und Vorteiler auswählen
    						              //Tabelle
    		
    		TIMSK |= (1<<OCIE1A);		              //Timer1 auswählen 
    							//Interrupt aufrufen, wenn Vergleichswert erreicht ist
    							//Tabelle
    		
    		OCR1A = 65499;				//Vergleichswert zur bestimmung einer Sekunde
    							//Interrupts aktivieren
    		
    		sei();
    		
    		
    		int i = 0;					//Schleifenvariable deklariert
    		while(i<2)				//Zwei mal wird die Schleife durchlaufen
    		{	
    			i++;
    			PORTD |= (1<<PD6);		
    			_delay_ms(3000);			//Schmierzeit
    			PORTD &= ~(1<<PD6);
    			_delay_ms(3000);
    			
    		}
                                return (0);
    
    		
    		
    	}
    Und zwar wird der Timer Interrupt nicht mehr ausgeführt, seitdem ich in die While-Schleife einen Code integriert habe.
    Es macht auf mich den Eindruck als würde, das komplette Programm stehen, nachdem die While-Bedingung nicht mehr erfüllt wird.
    Sorry für die Anfänger Frage, aber bin blutiger Anfänger, was das Programmieren betrifft.

    Gruß
    damnit

  2. #2
    shedepe
    Gast
    Ich vermute dass der Controller nach beenden der Schleife ins Nirvana springt und somit auch die Interrupts nicht mehr ausgeführt werden. Generell sollte man am Ende der Mainmethode bei einem Mikrocontroller eine endlos Schleife (while(true) einfügen.

  3. #3
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    Hi,
    @shedepe: Die Schleife sollte ein guter Compiler selbst "einbauen".
    @damnit: Manche Compiler nehmen das "static" nicht sehr ernst, hast Du mal versucht,
    vTeiler global zu definieren ?
    mfg
    Achim

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
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    Das Verlassen von main() ist eine ziemlich deutliche Willensbekundung des Programmierers, dass das Programm enden soll. Und daher macht der exit-Code der AVR-Libc auch genau das. Die Interrupts werden abgeschaltet, gefolgt von einer Endlosschleife, also quasi eine Deaktivierung des Controllers.

    - - - Aktualisiert - - -

    Zitat Zitat von seite5 Beitrag anzeigen
    @damnit: Manche Compiler nehmen das "static" nicht sehr ernst, hast Du mal versucht,
    vTeiler global zu definieren ?
    Sorry, aber was ist das denn für ein Quatsch?
    Ein C-Compiler, der das static für eine lokale Variable nicht korrekt implementiert, hätte den Namen "C-Compiler" schlicht nicht verdient. Kannst du auch nur ein konkretes Beispiel für dieses "manche Compiler" nennen?
    MfG
    Stefan

  5. #5
    Neuer Benutzer Öfters hier
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    6
    Hi @ all,

    erstmal danke für eure Unterstützung.
    @shedepe: thx, hab die while (1) - Schleife noch mit eingebaut und es funzt einwandfrei.

    mfg
    damnit

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
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    523
    Kleiner Hinweis. Ein delay_ms(4000); in einer ISR ist wirklich sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr schlecht und sollte um jeden Preis vermieden werden!!!! Du blockierst damit einfach alles.

    mfg

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