Erstmal hallo und herzlich Willkommen in diesem Roboterportal.
Vorab nur weils gerade für mich aktuell ist.
Bin rein zufällig auf Deinen Thread gestoßen, obwohl ich nach etwas anderem gesucht habe, aber mich nun mal auch für die Rasenmährroboter ( RMR ) von RoboMow bzw. FriendlyRobotics interessiere. Im speziellen für die RL xxx Typen.
Hier wärst Du richtiger gewesen - finde ich.
https://www.roboternetz.de/community...%C3%A4hroboter
Du hast ja ein Problem mit dem RMR RoboMow RL500.
Die Sensoren sind ja einfache Induktivitäten, deren Funktionsweise ja nicht dein Hauptaugenmerk ist.
Es wäre schön wenn Du als " Neuankömmling " hierzu mal was sagen könntest, denn ich vermute das von mir oben genannte Unterforum hast Du gar nicht richtig registriert.
https://www.roboternetz.de/community...l=1#post584134
Aber nun zu dem Problem Deines Bekannten.
Diesen Test hast Du mit eingeschaltetem Begrenzungsdrahtschalter ( Signalgeber für die Begrenzungsdrahtschleife ) innerhalb des Bergrenzungsdrahtes gemacht ?
Ich möchte meinen funktionierenden RMR nicht öffnen, aber ich habe noch eine funktionierende Steuerplatine zum experimentieren. Aber jetzt gehe ich mal davon aus das es sich wirklich um einen Fehler bei den vier " Induktivitäten " handelt bzw. diese in Ordung sind, aber von der Steuerplatine nicht erkannt werden.
Miss doch mal bitte " Ohmmäßig " direkt an der abgezogen Buchse für die Drahtsensoren.
Das Meßergebnis müsste ja sehr niederohmig sein ( < 1 Ohm ).
Ganz so viel Ahnung habe ich leider auch nicht, aber es sieht so aus als ob jemand einen Reset auf der Steuerplatine durchgeführt hat. Mit meiner Testplatine habe ich dies auch mal getan und war genauso verwundert wie Du, weil ich auch etwas mit elf Stunden drauf hatte und nicht etwa Null oder so.Bei Überprüfung der Sensoren mit der Handsteuerung kristallisiert sich die Meldung heraus "Sensors broken". Für mich ist es nicht ganz nachvollziehbar da die Betriebsstundenanzeige erst 11 Stunden drauf hat.
Wenn Du keine ungreimtheiten bei den Drahtsensoren feststellen kannst, wird der Fehler wohl auf der Steuerplatine die ich nun lieber Hauptplatine nennen will, da der Manunal Contoller ( Kabelgebundene Fernbedienung ) ja auch eine Platine besitzt.
Der Vorgänger hat wohl versucht durch diesen Reset etwaige aufgetauchte Fehler zu beseitigen, was ja offensichlich nicht klappte.
Jetzt kommt eine Schwierige Aufgabe auf Dich zu. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, das es eine Unterbrechung auf der Hauptplatine gibt. Höchstens in der Umgebung von Stecker und Buchse der Drahtsensoren. Sprich schlechte Lötstellen, schlechter Kontakt. Aber im schlimmsten Fall must Du wohl herausfinden über welchen Weg auf der Hauptplatine die einzelnen Sensoranschlüsse zu den Mikrocontrolleranschlüssen führen. Denn die Mikrocontrolleranschlüsse sind der Ursprung. Denke aber nicht, das die Drahtsensoren direkt zum µC führen, sondern über andere Bauteile.
Habe Dir mal ein wenig arbeit abgenommen :
https://www.roboternetz.de/community...l=1#post509694
Das kusiert immer noch im weiten www. Falls Du es nicht findest, kannst Du es bei Manualfox auch käuflich für unter 10 Euro erwerben ist zwar für den RL550 und wahrscheinlich Reverse Engeeniert aber könnte trotzdem passen.
Ansonstosten Suche einfach mal überwiegend in dem oben genannten Unterforum.
Ich bedanke mich im voraus für die Bemühung wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Liebe Grüße
Mike
Ich hoffe dies tun zu können und das wir von einander lernen.
P.S.
Mach doch bitte im genannten Unterforum einen neuen Thread auf mit einer signifikanten Überschrift, damit andere RoboMow User evtl. später auch noch was davon haben.
Bernd_Stein
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