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Thema: xmega rtc + pll

  1. #1
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker
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    xmega rtc + pll

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    Praxistest und DIY Projekte
    Hallo,
    Ich habe ein Problem mit meinem Xmega 32a4:
    Ich wollte heute die RTC ausprobieren, was in einem Standalone Programm auch funktionierd hat.
    Dann hab ich sie in mein Programm eingebaut und plötzlich geht nichts mehr.
    Die RTC löscht das Busy Flag nicht mehr, also Fehler suche:
    Jetzt bin ich so weit, das ich den Fehler auf die PLL eingrenzen konnte.
    In meinem Hauptprogramm verwende ich diese um aus meinem 16MHz externem Quarz die 32 MHz für den uc bereitzustellen.
    Verwende ich eine andere Taktquelle,(2MH intern/32MHz intern/16MHz Quarz) so macht sie was sie soll, nur bei der PLL bleibt sie stehen.
    Wie kann das sein ?
    Die RTC verwendet doch eine ganz andere Taktquelle(bei mir 32khz intern) ?
    Ich habe im Datenblatt keinen Hinweis der gleichen gefunden.
    Mein Hauptprogramm:
    Code:
    // Init clocking (32Mhz generated from 16Mhz external)
        // Init clocking (32khz generated internaly for RTC)
        Clock_init(CLOCK_EXTERNAL);
        PLL_init();
        Clock_init_rtc();
        // Wait and init RTC clock
        while ( RTC_Busy() ){};
        RTC_Initialize( 1024, 0, 0, RTC_PRESCALER_DIV1_gc );
        RTC_SetIntLevels( RTC_OVFINTLVL_LO_gc, RTC_COMPINTLVL_OFF_gc );
        // Enable all interrupt levels
        PMIC.CTRL |= PMIC_LOLVLEN_bm;
        // Enable global interrupts
        sei();
        // Set Led as output
        PORTE.DIRSET=(1<<PIN3);
        while(1)
        {        
        }            
    }
    
    /*! \brief RTC overflow interrupt service routine.
     *
     *    Called every second
     */
    ISR(RTC_OVF_vect)
    {
        PORTE.OUTTGL=(1<<PIN3);
    }
    Meine Clock routinen:
    Code:
    void Clock_init(uint8_t source)
    {
        if(source==CLOCK_INTERNAL_2){
            /*Internal 32MHz */
            OSC.CTRL |= OSC_RC2MEN_bm;
            while(!(OSC.STATUS & OSC_RC2MRDY_bm));
            CCP = CCP_IOREG_gc;
            CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_RC2M_gc;
        }else if(source==CLOCK_INTERNAL_32){
            /*Internal 32MHz */
            OSC.CTRL |= OSC_RC32MEN_bm;
            while(!(OSC.STATUS & OSC_RC32MRDY_bm));
            CCP = CCP_IOREG_gc;
            CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_RC32M_gc;
        }else if(source==CLOCK_EXTERNAL){
            /* External Clock */
            OSC_XOSCCTRL = OSC_XOSCSEL_XTAL_16KCLK_gc | OSC_FRQRANGE_12TO16_gc;
            OSC.CTRL |= OSC_XOSCEN_bm;
            while(!(OSC.STATUS & OSC_XOSCRDY_bm));
            CCP = CCP_IOREG_gc;
            CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_XOSC_gc;
        }
        CCP = CCP_IOREG_gc;
        CLK.PSCTRL=0x00;
    }
    
    void PLL_init()
    {
        OSC.PLLCTRL = OSC_PLLSRC_XOSC_gc | 0x08;
        OSC.CTRL |= OSC_PLLEN_bm;
        while (!(OSC.STATUS & OSC_PLLRDY_bm));
        CCP = CCP_IOREG_gc;
        CLK.PSCTRL=0x03;
        CCP = CCP_IOREG_gc;
        CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_PLL_gc;
    }
    
    /* \brief Initiates the 32khz clock needed for the RTC.
    */
    void Clock_init_rtc()
    {
        /* Turn on internal 32kHz. */
        OSC.CTRL |= OSC_RC32KEN_bm;
    
        do {
            /* Wait for the 32kHz oscillator to stabilize. */
        } while ( ( OSC.STATUS & OSC_RC32KRDY_bm ) == 0);
    
    
        /* Set internal 32kHz oscillator as clock source for RTC. */
        CLK.RTCCTRL = CLK_RTCSRC_RCOSC_gc | CLK_RTCEN_bm;
    }
    Was mache ich an der PLL falsch ?
    Die RTC Routinen sind aus der Atmel Appnote und funktionieren auch.

    MFG Thalhammer

  2. #2
    Moderator Robotik Einstein Avatar von Kampi
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    Hey,

    schau mal hier habe ich eine Anleitung geschrieben wie man die RTC vom XMega nutzt:

    http://kampis-elektroecke.de/?page_id=1879

    Das Thema PLL wird hier abgehandelt:

    http://kampis-elektroecke.de/?page_id=883

    Vielleicht hilft dir das ja weiter
    Schaut ruhig mal auf meiner Homepage vorbei :
    http://kampis-elektroecke.de

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    Gruß
    Daniel

  3. #3
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    Genau genommen hab ich nach deinen Tutorials und den Appnotes gearbeitet(Vileicht fällt dir auch die namens gleichheit mit dem Hinweis auf den Fehlenden USART Beispielcode auf ).
    Das Problem ist halt das es nur solange funktionierd wie ich den PLL nicht nutze.
    kommentiere ich die Zeile aus läuft es prima, sobald sie drin ist bleibt er bei der RTC_busy schleife stehen.

  4. #4
    Moderator Robotik Einstein Avatar von Kampi
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    Ich nehme mal an du kommentierst die Zeile "PLL_init();" aus?
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  5. #5
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    Zitat Zitat von Kampi Beitrag anzeigen
    Ich nehme mal an du kommentierst die Zeile "PLL_init();" aus?
    Ja genau.
    So ich konnte jetzt den Fehler noch weiter eingrenzen:
    Ich habe die PLL auf 128MHz konfiguriert (Multi und dann einen Prescaler von 4 um auf
    32MHz CPU Takt zu kommen, da ich für die Hires Erweiterung 128MHz Per4 Takt brauche.
    Hab jetzt testweise die PLL auf Multi 2 gestellt und den Prescaler auf 0 und dann geht die RTC auch.
    Es liegt also garnicht an der PLL direkt sondern an der Kombi aus Multi 8 und Prescaler.
    Aber eigentlich dürfte doch keinen Einfluss haben ?

  6. #6
    Moderator Robotik Einstein Avatar von Kampi
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    Schau dir mal auf Seite 80 das Bild an:

    http://www.atmel.com/Images/doc8077.pdf

    Außerdem dividiert die Zeile

    CLK.PSCTRL = 0x03

    durch 4 und nicht durch 8 (siehe Seite 8.
    Durch 8 wäre 101 = 5.
    Laut Bild sollte der RTC Clock aber komplett unabhängig von dem SysCLK sein....

    Edit:

    Mir ist gerade eingefallen, dass der XMega nur bis zu einem bestimmten Takt zuverlässig läuft. Vielleicht waren die 128MHz einfach zu fix und die PLL konnte sich nicht stabilisieren?
    Der Multiplikator ist auch, denk ich mal, nur dafür ausgelegt um aus einem langsamen Takt 32MHz machen zu können und nicht um 32MHz auf was weiß ich hoch zu drehen.
    Ich vermute ganz stark, dass die PLL einfach nur nicht das PLL-Ready Bit gesetzt hat, weil der Takt vielleicht nicht sauber war.
    Geändert von Kampi (22.02.2013 um 21:27 Uhr)
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  7. #7
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker
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    Zitat Zitat von Kampi Beitrag anzeigen
    Außerdem dividiert die Zeile
    CLK.PSCTRL = 0x03
    durch 4 und nicht durch 8 (siehe Seite 8.
    Soll sie ja auch:
    Ich hab ein Quarz mit 16Mhz--->PLLSRC=XTAL,16MHz
    Rauskommen soll 32Mhz CPU plus 128MHz PER
    --->16Mhz mal 8(PLL Multi)=128MHz
    --->128MHz geteilt durch 4 (CPU_CLOCk Prescaler) =32MHz
    folglich CPU=32MHz
    PER=128Mhz

    Laut Bild sollte der RTC Clock aber komplett unabhängig von dem SysCLK sein....
    Und genau das ist ja was ich die ganze Zeit versuche zu erklären!!!!!!!!!
    Sie sollte, ist sie bei mir aber nicht, denn sobald ich den PLL auf 128MHz setze und die Frequenz runterteile bleibt das Programm bei der RTC stehen.
    Für die Prescaler siehe abbildung 7-5 auf seite 83.
    Demnach ist 0x03=ob00000011=Prescaler B und C je 2----->
    Per4=128MHz
    Per2=128MHz/2=64MHz
    PER+CPU=128MHz/2/2=64MHz/2=32MHz

    //EDIT:
    Hab jetzt ein wenig rumgespielt: biszu einer PLL von 7 läuft alles Perfekt stelle ich jedoch auf 8 so läuft die RTC replizierbar nciht an.
    Ich werde morgen eine 2.te Platine Ätzen und schaun obs dort geht, aber ich gehe nicht davon aus.
    Ich frage mich nur wie das sein kann, da die RTC ja eigentlich vollkommen unabhängig vom normalen Takt sein sollte.
    Geändert von Thalhammer (22.02.2013 um 21:39 Uhr)

  8. #8
    Moderator Robotik Einstein Avatar von Kampi
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    Zitat Zitat von Thalhammer Beitrag anzeigen
    Soll sie ja auch:
    Ich hab ein Quarz mit 16Mhz--->PLLSRC=XTAL,16MHz
    Rauskommen soll 32Mhz CPU plus 128MHz PER
    --->16Mhz mal 8(PLL Multi)=128MHz
    --->128MHz geteilt durch 4 (CPU_CLOCk Prescaler) =32MHz
    folglich CPU=32MHz
    PER=128Mhz


    Und genau das ist ja was ich die ganze Zeit versuche zu erklären!!!!!!!!!
    Sie sollte, ist sie bei mir aber nicht, denn sobald ich den PLL auf 128MHz setze und die Frequenz runterteile bleibt das Programm bei der RTC stehen.
    Für die Prescaler siehe abbildung 7-5 auf seite 83.
    Demnach ist 0x03=ob00000011=Prescaler B und C je 2----->
    Per4=128MHz
    Per2=128MHz/2=64MHz
    PER+CPU=128MHz/2/2=64MHz/2=32MHz
    Ok das mit dem Teilen habe ich missverstanden.
    Dachte du meintest der würde da schon durch 8 teilen
    Aber ich habe meinen Beitrag noch editiert....vielleicht ist das die Lösung. Sicher bin ich mir da nicht aber es klingt (in meinen Augen) logisch.
    Weiß auch nicht mehr wo ich das gelesen habe mit der max. Frequenz vom Chip....ich glaube bei AVR Freaks.
    Das Problem ist definitiv nicht die RTC sondern die PLL und wie gesagt das kann gut daran liegen, dass die sich nicht locken kann.
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    Zitat Zitat von Kampi Beitrag anzeigen
    Das Problem ist definitiv nicht die RTC sondern die PLL und wie gesagt das kann gut daran liegen, dass die sich nicht locken kann.
    Die PLL läuft ja mit 128MHz, was sie laut Datenblatt auch kann (siehe seite 71):
    PLL with 20MHz - 128MHz output frequency

    – Internal and external clock options and 1x to 31x multiplication

    • Clock prescalers with 1x to 2048x division

    • Fast peripheral clocks running at 2 and 4 times the CPU clock
    Demnach kann die PLL biszu 128MHz erzeugen und der Peripherie bereitstellen, was auch funktionierd.
    Das Programm bleibt aja auch nicht bei der aktivierung der PLL hängen, sondern direkt danach bei der zeile:
    while ( RTC_Busy() ){};
    Wass daran liegt, dass die RTC sich nicht mit der CPU synchronisieren kann. (Seite 190 Abbildung 7.3.2).
    Ich stell jetzt mal die PLL auf den internen 2MHz um und schau was passiert.
    Also beim internen 2Mhz läuft das ganze mit 31x PLL noch, was aber daran liegt das da nur 62Mhz PLL frequenz rauskommen.

    Ich glaub ich finde mich damit ab, das die RTC bei so hohen PER clocks nicht mehr geht und lager die Funktion auf meinen ARM aus.
    Mal schaun wie das bei den Atxmega128A1 ist, den ich hier hab und der darauf wartet zu einem Devboard verarbeitet zu werden, aber für meinen Dimer ist mir der Aufwand hier zu groß. zumal ich feststellen musste, das die RTC (wennse den mal geht) ohne Calibrirung nach 30minuten schon 15sekunden nach ging, das sind 1 sek abweichung pro 2 minuten oder 12 minuten pro tag!
    Aber danke für deine Hilfe, ich komm vielleicht nochmal drauf zurück
    Geändert von Thalhammer (22.02.2013 um 22:17 Uhr)

  10. #10
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    Ändere mal

    do {
    } while ....

    in

    while (OSC.STATUS & (OSC_RC32KEN_bm))

    bzw. die Busy-Zeile in

    while(RTC.STATUS & RTC_SYNCBUSY_bm)

    um und probier es nochmal.

    Edit:
    Die Busy Zeile sieht so aus als ob du da eine Funktion aufrufst?
    RTC_Busy() ist doch ein Unterprogramm oder Funktionsaufruf?
    Geändert von Kampi (22.02.2013 um 22:20 Uhr)
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    Gruß
    Daniel

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