Hallo Searcher,
ich hab jetzt wie Du vorschlägst den hwstack erhöht, dann den Langdrück-Kram mal kpl. auskommentiert und die beiden Waits bei Kurz und Doppel rausgenommen, der Schritti verhält sich immer noch so komisch mit den Zuckungen. Das ist doch äußerst suspekt, oder?
Es muss in der Tastenabfrage stecken, denn ohne diese ist der Motor einwandfrei gelaufen.
Ich hab diese erste Version noch extra gesichert um die Änderungen gegenzuprüfen.
So läuft er einwandfrei:
Code:
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 34
$swstack = 32
$framesize = 40
$baud = 9600
' BASCOM-Programm
' Stefan Hoffmann 2009
' Drehimpulsgeber/Encoder mit ENCODER-Befehl
'
' In: Drehimpulsgeber an d.0 und d.1 sowie Taster
' Testprogramm für A3967 Platine mit Dir Step und Enable
$regfile = "attiny2313.dat"
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 32
$crystal = 8000000 'Interner Osz. 8 MHz
$baud = 9600
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024 'Timer0 Deklarationen für den Takt des Steppers
Enable Timer0
Dim Timer0_reload As Word
Portd.4 = 1 'Pullup Widerstand ein für Enable - ****Enable =0 bedeutet Motor On!!!! ****
Enable Interrupts
On Timer0 Isr_timer0 'Deklaration der Timerroutine
' Inputs: Drehimpulsgeber an d.0 und d.1 sowie Taster an d.3
'-----Deklarationen fuer Drehimpulsgeber:
Config Pind.0 = Input
Encoder_a Alias Pind.0 'Encoder Signal B an Pin 2
Config Pind.1 = Input
Encoder_b Alias Pind.1 'Encoder Signal A an Pin 3
Config Pind.3 = Input
Taster1 Alias Pind.3 'Taster
Portd.0 = 1 'Pullups für den Drehencoder
Portd.1 = 1
Portd.3 = 1
'LED-Outputs stellvertretend für Step, Dir, Enable
' In der endgültigen Hardware liegen: Step/Takt auf PD.2 / Taster auf PD.3 / Enable auf PD4 / Richtung auf PD5 /
Config Portd.2 = Output
Portd.2 = 0 'das ist Step/Takt - Pin 6 - alles mit Pulldown + LEd_gelb
Config Portd.5 = Output
Portd.5 = 0 ' Pin 9 - Dir - Richtungssignal
Config Portd.4 = Output
Portd.4 = 0 ' Pin 16 - Enable - generelles Ein-Ausschaltsignal
Config Portb.0 = Output
Portb.0 = 0 'Pin 9 - LED_DE - am Drehencoder Anzeige
Motor_step Alias Portd.2
Chip_dir Alias Portd.5
Chip_enable Alias Portd.4
Dim Wert As Word
Wert = 2 'experimentell ermittelter Startwert für den Drehencoder
Dim Zustand As Byte
'*****************Deklarationen für den Taster - am DE - für die Lang-kurz- und Doppelklickroutine
'***********Hauptschleife:**********
Do
Chip_enable = 0 'Enable ein
Chip_dir = 1 'Dir
Zustand = Encoder(pind.0 , Pind.1 , Linksroutine , Rechtsroutine , 0)
Loop
End
'*****************Subroutine Tasterauswertung *****************************
'**********************Interrupt-Routine Timer0 ************************************
Isr_timer0:
Timer0_reload = 4 'Vorgabe für 38 / sec
Timer0 = Timer0_reload + Wert
Toggle Motor_step '= Stepper_takt
Return
'***********************Sub-Routinen Drehencoder ***********************************
Linksroutine:
Decr Wert
If Wert < 1 Then
Wert = 1
End If
Return
Rechtsroutine:
Incr Wert
If Wert > 230 Then
Wert = 230
End If
Return
Und so, mit Deinen Änderungen, läuft er mit Zuckungen:
Code:
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
$baud = 9600
' BASCOM-Programm
' Stefan Hoffmann 2009
' Drehimpulsgeber/Encoder mit ENCODER-Befehl
'
' In: Drehimpulsgeber an d.0 und d.1 sowie Taster
' Testprogramm für A3967 Platine mit Dir Step und Enable
$regfile = "attiny2313.dat"
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 34
$crystal = 8000000 'Interner Osz. 8 MHz
$baud = 9600
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024 'Timer1 Deklarationen für den Takt des Steppers
Enable Timer0
Dim Timer0_reload As Word
Portd.4 = 1 'Pullup Widerstand ein für Enable - ****Enable =0 bedeutet Motor On!!!! ****
Enable Interrupts
On Timer0 Isr_timer0 'Deklaration der Timerroutine
' Inputs: Drehimpulsgeber an d.0 und d.1 sowie Taster an d.3
'-----Deklarationen fuer Drehimpulsgeber:
Config Pind.0 = Input
Encoder_a Alias Pind.0 'Encoder Signal B an Pin 2
Config Pind.1 = Input
Encoder_b Alias Pind.1 'Encoder Signal A an Pin 3
Config Pind.3 = Input
Taster1 Alias Pind.3 'Taster
Portd.0 = 1 'Pullups für den Drehencoder
Portd.1 = 1
Portd.3 = 1
'LED-Outputs stellvertretend für Step, Dir, Enable
' In der endgültigen Hardware liegen: Step/Takt auf PD.2 / Taster auf PD.3 / Enable auf PD4 / Richtung auf PD5 /
Config Portd.2 = Output
Portd.2 = 0 'das ist Step/Takt - Pin 6 - alles mit Pulldown + LEd_gelb
Config Portd.5 = Output
Portd.5 = 0 ' Pin 9 - Dir - Richtungssignal
Config Portd.4 = Output
Portd.4 = 0 ' Pin 16 - Enable - generelles Ein-Ausschaltsignal
Config Portb.0 = Output
Portb.0 = 0 'Pin 9 - LED_DE - am Drehencoder Anzeige
Motor_step Alias Portd.2
Chip_dir Alias Portd.5
Chip_enable Alias Portd.4
Dim Wert As Word
Wert = 2 'experimentell ermittelter Startwert für den Drehencoder
Dim Zustand As Byte
'*****************Deklarationen für den Taster - am DE - für die Lang-kurz- und Doppelklickroutine
Dim Zaehler As Byte
Const Langzaehler = 100 'Danach gilt die Taste als lange gedrueckt
Const Doppelzaehler = 20 'Innerhalb dessen muss zweiter Klick erfolgen
Dim Gedrueckt As Byte 'Art des Drueckens (Kurz/Lang/Doppel)
Const Kurz = 1
Const Lang = 2
Const Doppel = 3
Dim I As Byte
'***********Hauptschleife:**********
Do
Chip_enable = 0 'Enable ein
Chip_dir = 1 'Dir
Zustand = Encoder(pind.0 , Pind.1 , Linksroutine , Rechtsroutine , 0)
Debounce Taster1 , 0 , Tastenauswertung , Sub
Select Case Gedrueckt 'Hier koennen beliebige Anweisungen erfolgen
Case Kurz: 'Es wurde einmal kurz gedrueckt
Chip_enable = 1 'Motor stoppen
Case Lang: 'Die Taste wurde lange gedrueckt
' For I = 1 To 6
' Toggle Chip_dir
'Next I
'Wait 1
Case Doppel: 'Die Taste wurde doppelt gedrueckt
Chip_enable = 0 'Motor wieder an
End Select
Portd.2 = 0
Portd.5 = 0
Portb.4 = 0
Loop
End
'**********************Interrupt-Routine Timer0 ************************************
Isr_timer0:
Timer0_reload = 4 'Vorgabe für 38 / sec
Timer0 = Timer0_reload + Wert
Toggle Motor_step '= Stepper_takt
Return
'***********************Sub-Routinen Drehencoder ***********************************
Linksroutine:
Decr Wert
If Wert < 1 Then
Wert = 1
End If
Return
Rechtsroutine:
Incr Wert
If Wert > 230 Then
Wert = 230
End If
Return
'*****************Subroutine Tasterauswertung *****************************
Tastenauswertung:
Zaehler = 0
Do
Incr Zaehler
Waitms 10
Loop Until Taster1 = 1 Or Zaehler = Langzaehler
If Zaehler = Langzaehler Then 'lange gedrueckt
Gedrueckt = Lang
Else 'einmal kurz gedrueckt
Zaehler = 0
Do
Incr Zaehler
Waitms 10
Loop Until Taster1 = 0 Or Zaehler = Doppelzaehler
If Zaehler = Doppelzaehler Then 'bleibt bei einmal kurz
Gedrueckt = Kurz
Else
Gedrueckt = Doppel 'zweites Mal kurz gedrueckt
End If
End If
Return
(Die Schleife bei "Lang" soll übrigens dazu dienen den Motor 6 sec. lang in die eine und dann in die andere Richtung laufen zu lassen. Geht das überhaupt so?)
Aber zuerst zum Problem des Zuckens. Das tritt auch auf wenn die Taste gar nicht gedrückt wurde, also die Sub selbst kann es wohl nicht sein, aber wo klemmt es denn dann? Sehr merkwürdig.
Danke für Deine Hilfe!
LG MM
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