- 12V Akku mit 280 Ah bauen         
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18

Thema: RP6 Probleme Bootloader und Encoder

  1. #11
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    23.07.2012
    Beiträge
    16
    Anzeige

    Praxistest und DIY Projekte
    Ja schade denke mal da bleibt nichts anderes übrig. Trotzdem mal danke für die schnellen Antworten. Werde ihn mal umtauschen und hoffen das es beim Nächsten besser ist. Die Fehlerbeschreibung hänge ich an. Seltsam ist dies aber mit dem Reset Eingang schon, da dieser eigentlich sehr Robust ist.

  2. #12
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    23.07.2012
    Beiträge
    16
    Kommando evt. zurück. Hab noch einen Versuch unternommen und ein Oszi angehängt. Der Reset Eingang bekommt 3V ab. Ist das Ok oder ein bisschen zu wenig ? Beim Port öffnen über den RobotLoad wird ein Reset von einer Länge von112ms (0V für 112ms) durchgeführt. Sieht eigentlich gut aus. Reset geht. Ich kann über das Terminal mit dem Controller kommunizieren, nur kein Programm hochspielen. Jemand eine Idee was es sonst noch sein kann verwende Windows 7 64bit vielleicht gibt es hier noch ein Problem ?

  3. #13
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von SlyD
    Registriert seit
    27.11.2003
    Ort
    Paderborn
    Alter
    39
    Beiträge
    1.516
    Hallo,

    nochmal genauer: USB Interface angeschlossen oder nicht?
    OHNE USB Interface sollte da normal 5V anliegen (über R3).
    Auch MIT USB Interface sollte normal 5V anliegen.
    Wird im RobotLoader "Hold in Reset" aktiviert, dann 0V.

    Wenn nur 3V anliegen, könnte der Pin (=Kabel+Stecker oder Diode D1 auf dem USB Interface) der das USB Interface mit 5V I/O Spannung
    versorgt defekt sein.
    (die I/O Spannung wird extern festgelegt)

    Auf dem Mainboard kannst Du übrigens mal mit einem Multimeter R3, R5, C7 und den Start Stop Taster prüfen.
    Roboter ausschalten, USB Interface abziehen.
    R5 = 100k, R3 = 10k, kein Bauteil hat einen Kurzschluss, Taster tastet (Durchgang prüfen, Pads ST1+ST2 direkt daneben)?
    Spannung an ST1 = 0V, Spannung an ST2 = 5V.
    Wird der Taster gedrückt an beiden etwa 4.5V.
    OHNE das USB Interface.

    MfG,
    SlyD

  4. #14
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    23.07.2012
    Beiträge
    16
    USB Interface nicht angeschlossen:
    Denke das Problem liegt an dem R3. Um einen Spannungsabfall von 3,9V zu erreichen müsste doch ein Strom durch diesen fließen liegt dies dann an dem niedrigen Wert von R3 ?
    Freilaufdiode am Reset Eingang ist ja keine eingebaut.

    VDD an R3 beträgt 5V
    R3=2,6KOhm Spannungsabfall an R3=3,9V
    R5=100KOhm
    ST1=0V
    ST2=1.1V
    Taster nicht gedrückt 102KOhm und gedrückt an die 0 Ohm. --> Würde sagen IO

  5. #15
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von SlyD
    Registriert seit
    27.11.2003
    Ort
    Paderborn
    Alter
    39
    Beiträge
    1.516
    Wenn R3 wirklich was im Bereich 2.6k hat, liegt da wohl der Fehler (kann aber auch sein das irgendwas anderes z.B. ein Defekt intern im Mikrocontroller den Wert verändert, der Widerstand ist ja in der Schaltung eingebaut).
    Wenn alles OK ist, sollte man aber etwa 10k messen können.

    Was steht denn auf R3 drauf? 103?
    Ist vielleicht irgendeine Beschädigung in dem Bereich zu erkennen?

    MfG,
    SlyD

  6. #16
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    23.07.2012
    Beiträge
    16
    ja 103 steht auf R3 drauf.
    Beschädigungen lassen sich keine Erkennen. Denke mal den muss ich nun doch Umtauschen. Weißt du wieso hier die Freilaufdiode fehlt ? Reset Eingang des Controllers hat ja keine Clampdiode und deshalb sollte doch hier eine eingebaut werden oder nicht ?

  7. #17
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von SlyD
    Registriert seit
    27.11.2003
    Ort
    Paderborn
    Alter
    39
    Beiträge
    1.516
    Der Reset Eingang hat schon eine Diode, aber nur nach GND. Der 100n Kondensator an dem Pin dient zusammen mit der internen Diode als rudimentärer ESD Schutz. Das ist ausreichend, aber natürlich nicht kugelsicher.

    Wenn man die Schaltung komplett absichern wollte, müsste man noch an vielen anderen Stellen deutlich mehr Aufwand treiben. Macht aber im Hobby Segment so gut wie kein Hersteller weil Hobbyanwender typischerweise nicht bereit sind Geld für sowas auszugeben



    Bei Dir ists aber eher ein typischer DoA (defect on arrival) Fall und hat nix damit zu tun. Der Controller kann schon vor der Produktion was abbekommen haben. Fällt dann aber nicht sofort aus, sondern erst später im Betrieb. Passiert dann wie hier i.d.R. innerhalb der ersten paar Betriebsstunden.


    > Beschädigungen lassen sich keine Erkennen.

    Dann wie gesagt umtauschen.

    MfG,
    SlyD

  8. #18
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    23.07.2012
    Beiträge
    16
    Denke ich auch. Also gut trotzdem danke nochmal für die Unterstützung. Werde es Umtauschen und eine Beschreibung dazuhängen.

Seite 2 von 2 ErsteErste 12

Ähnliche Themen

  1. Probleme mit GP1A030 Encoder
    Von TheMetatron im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.07.2008, 21:14
  2. Bootloader macht Probleme
    Von H3llGhost im Forum Asuro
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 16:19
  3. Probleme mit dem Bootloader von RP6.
    Von cb2sn43 im Forum Robby RP6
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 09:24
  4. Probleme mit Bootloader Beispielquellcode
    Von fuerstfanta im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 04.11.2006, 12:25
  5. wie funktioniert encoder(LEFT) und encoder(RIGHT)
    Von natalie im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 22:45

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

Solar Speicher und Akkus Tests