- fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress         
Seite 2 von 11 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 104

Thema: Ultraschall - Entfernunsmessung mit Ultraschall Interface aus RN

  1. #11
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von Searcher
    Registriert seit
    07.06.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1.703
    Blog-Einträge
    133
    Anzeige

    Powerstation Test
    Hallo,
    wenigstens schon etwas gefunden.

    Mich interessiert die Schaltung auch. Hast Du die aus dem Wiki http://www.rn-wissen.de/index.php/Ultraschall-Interface 1:1 nachgebaut?

    In Deinem Programm stört mich noch das Print in der ISR. Ablaufzeit in einer ISR sollte ja so kurz wie möglich sein. Wenn nur der erste Wert intressiert, wäre es egal...?

    Ich habe vor so ein Meßprogramm zu schreiben. Dazu nehme ich mangels Bauteilen einen Atiny25 als Simulator, der mir entsprechende Anschlüsse und Signale des US-Interfaces zur Verfügung stellt. Ich denke zunächst mal an ein Eintreffen des Echos nach 3ms, daß einer Entfernung von ca 50cm entspricht. (Schallgeschwindigkeit 343m/s - 1s/343m = 0,0029s/m - Hin und zurück - Distanz 50cm)?

    Gemessen wird dann mit einem Attiny45.

    Mal sehen, ob es am Programm oder Platine liegt und ob ich überhaupt was hinkrieg.

    Gruß
    Searcher
    Hoffentlich liegt das Ziel auch am Weg
    ..................................................................Der Weg zu einigen meiner Konstruktionen

  2. #12
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Registriert seit
    21.01.2011
    Beiträge
    562
    Ja, die habe ich fast 1:1 nachgebaut, nur der schwingkreis hat eine andere Spule, da ich die passende mit 4,7mH nicht habe, aber ich habe den Kondensator angepasst und somit hat er eine Resonanzfreq. von 40,1 kHz.
    Bin schon gespannt, was bei dir rauskommt
    Mfg Thegon

  3. #13
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Registriert seit
    21.01.2011
    Beiträge
    562
    Ich habe das Oszi in gang gebracht, jetzt muss ich von traurigen Erkenntnissen berichten: ;-(
    als erstes hat einmal die Freqenz des Bursts nicht gestimmt, war mit etwa 30 kHz zu klein, die habe ich aber gleich ausgebessert.
    dann habe ich am ausgang (pulse out) gemessen, es kommt gar nichts raus
    Ich habe am transistor des Teiles "Amplifier" gemessen, (Kollektor): nichts was größer ist als 10 mV, das könnte gut auch rauschen sein.
    Ich habe am transistor des Teiles "Swich & Comperator" gemessen (auch Kollektor): (Jetzt kommts...) Normaler weise 5V, dan sinkt der pegel im 40 kHz Takt ab und schießt rechteckartig wieder hoch, also so etwas wie eine verkehrte (nach unten gedrehte) Sätezahnspannung.
    Dann habe ich den Emfangswander abgeschlossen: das gleiche Resultat. ;-( Es hat also nichts mit dem Ultraschall zu tun...
    Ich habe dann den Gatterbaustein 4011 verdächtigt, den aber später durchgemessen und ausprobiert, der funktioniert jedoch wunderbar.
    Die sendekapsel bekommt, was sie bekommen soll: eine Rechteckspannung mit einer Amplitude von 5 V gegen masse gemessen, es wären dann 10 V, wenn ich zwischen den beiden Pins des Wandlers messen würde, denke ich.
    Jetzt weiß ich beim besten Willen nicht mehr, was falsch sein könnte. Hätte jemand eine Idee?
    Falls noch irgenteine messung oder andere angaben benötigt werden, ich versuche, so schnell als möglich zu antworten.
    Danke für die Antworten, die mir schon gegeben wurden und schon im voraus für die, die noch kommen
    Mfg Thegon

  4. #14
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär
    Registriert seit
    26.11.2005
    Ort
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Beiträge
    7.942
    In dem Schaltplan fehlt der Kondensator an der Versorgungsspannung dadurch ist es möglich das Störungen über die Versorgungsspannung von der Sendeseite zur Empfangsseite kommen.

    Der Eingangsteil kann auch Störungen einfach kapazitiv einfangen. Da sollte man ggf. etwas Abschirmung haben und ggf. den Test ohne Eingangssignal mit einem Kurzschluss über den Empfänger machen. Wenn man einfach die Empfangskapsel abklemmt, steigt die Empfindlichkeit gegen Störungen deutlich an.

  5. #15
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von Searcher
    Registriert seit
    07.06.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1.703
    Blog-Einträge
    133
    Hallo Thegon,
    leider noch eine nicht so gute Nachricht.

    Hab meinen Testaufbau fertig und das Meßprogramm ist in etwa so wie bei Dir aufgebaut:

    Systemtakt ist bei mir 8Mhz interner Oszillator; Timer0 läuft mit 1MHz (Prescaler = 8 ). Der schnellere Systemtakt soll vor allem die ISRs schneller machen.

    Gestartet wird über ein Taster

    Nach Senden des Bursts, den ich nach Deiner Methode erzeuge (mit waitus 11 komme ich auf 41kHz), wird mit dem Timer die Zeitmessung gestartet. Bursts sind bei mir eigentlich egal, da der Tiny25 Simulator einfach nur auf ein low wartet und dann sofort einen Pin als Echo für 3ms nach low zieht. Hoffe, hab das richtig simuliert. Soll eine Distanz von ca 50cm darstellen.

    Overflows werden im Timer0 OVF-Interrupt gezählt.

    Trifft das Meßende nach ca 3000µs (mit Oszi kontrolliert) ein, wird in der INT0 ISR die Zeit gesichert und später im Hauptprogramm ausgegeben.

    Bei meinem Glück/Pech trifft das Meßende in der Nähe eines Timer0 Überlaufs ein und damit geht ab und zu ein Überlauf verloren. Bedeutet eine Ungenauigkeit/Abweichúng von mindestens 256µs. Sieht aus, als wenn der Timerüberlauf gerade kommt, wenn der INT0 abgearbeitet wird.

    Ansonsten ist die Abweichung der einzelnen Meßwerte untereinander zwischen 0 und 25µs.

    Werde noch ein bißchen probieren, denke aber, das man da anders rangehen muß.

    Besser wäre auf jeden Fall ein 16 Bit Timer. Du müßtest doch auf dem ATMega48 noch einen frei haben? Ohne die Overflow ISR sind die Abweichungen nur noch sehr gering.

    Viel Glück bei der HW. Es kann nur noch bessser werden Der Oszi geht ja schon wieder.


    Gruß
    Searcher
    Hoffentlich liegt das Ziel auch am Weg
    ..................................................................Der Weg zu einigen meiner Konstruktionen

  6. #16
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär
    Registriert seit
    26.11.2005
    Ort
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Beiträge
    7.942
    Mit etwas Umstand kann man den fehlenden Overflow Interrupt erkennen. Das geht so ähnlich wie bei der Erweiterung der ICP Funktion auf mehr als 16 Bit.

    In der ISR zu INT0 prüft man ob der Timer-wert klein ist (z.B. kleiner als 128 ) und das Flag für den Overflow Interrupt gesetzt ist. In diesem Fall müsste der Overflow Interrupt erst vor den Signal kommen - man zählt also einfach einen Überlauf dazu.
    Geändert von Besserwessi (21.08.2011 um 22:44 Uhr) Grund: Smily

  7. #17
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Registriert seit
    21.01.2011
    Beiträge
    562
    Hallo,
    hat jetzt etwas gedauert, aber ich habe nun 2 Kondensatoren eingelötet, einen direkt an die versorgungsspannungsanschlüssen (220uF) und noch einen an die versorgungsspannungspins des 4011. Man kan wohl von einer veränderung sprechen: jetzt kommt überhaupt kein Interrupt mehr herein.
    Naja, immerhin schon mal besser als 16, die nicht sollten.

    Ich habe noch einmal die Frequenz des ausgangsbursts gemessen, sie beträgt wunderschöne 40,1 kHz, tastverhältnis 63 % (ich hoffe, das macht nichts ). diese kommen auch beim Sendewandler an. Die Veff zwischen den Sendewandlerpolen ist mit V~ einstellung des Multimeters nicht wirklich zu messen, kurz zeigt er ca. 11V an, dann nur mehr 0,6. Ich denke aber, dass die Freq. ein bisschen zu schnell für das messgerät ist. Ich nehme an, das Senden darf als Problemquelle erst einmal außer Acht gelassen werden. Ich komzentriere mich derzeit auf die Eingangsverstärkungund den Schwingkreis.

    Ich habe dann noch einen interessanten test durchgeführt: mit einer Batterie (ca. 1V) an den Pins des Empfangswanlers "kitzeln" Dies löst Interrupts aus, was heißt, dass zumindest etwas durch die Schaltung durchkommt, wenn auch nur notdürftig.

    Zu den obrigen beiträgen: wegen 25 us ungenauigkeit (die auch bei meinen simulations - tests auftraten) will ich mir nicht den Kopf zerbrechen, das wäre ja umgerechnet eine ungenauigkeit von weniger als 0,5 cm, so genau muss das ganze nicht sein, mir würde eine genauigkeit von 1-2 cm völlig genügen, was dan eine max. ungenauigkeit von 120 us wären.
    EDIT: Ah, das mit dem Interupt habe ich erst nicht ganz genau gelesen, ich denke, daran lässt sich ja noch feilen, wie Besserwessi geschrieben hat.


    Freut mich übrigens sehr, dass du (Searcher) dich auch tatkräftig mit meinem Problem beschäftigst
    Mfg Thegon
    Geändert von Thegon (22.08.2011 um 12:20 Uhr)

  8. #18
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von Searcher
    Registriert seit
    07.06.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1.703
    Blog-Einträge
    133
    Hallo,

    Zitat Zitat von Thegon
    ...jetzt kommt überhaupt kein Interrupt mehr herein. Naja, immerhin schon mal besser als 16, die nicht sollten.
    aber es ist Bewegung drin und das ist immer gut

    Ich bin auch weiter und habe meinen gegenwärtigen Code mal eingefügt. Bitte die umständliche Meßwertausgabe nicht weiter beachten Unten dran noch der Simulatorcode.


    Zitat Zitat von Besserwessi
    In der ISR zu INT0 prüft man ob der Timer-wert klein ist (z.B. kleiner als 128 ) und das Flag für den Overflow Interrupt gesetzt ist.
    Die Anregung ist eingeflossen durch Stoppen des Timers und Abfrage des TOV0 Flags in der INT0 ISR. Hatte gestern ähnlich probiert, aber die Timerstand Variable noch analog zum TCNT0 Register als Byte deklariert gehabt. Addieren von 256 brachte da noch irritierende Meßergebnisse.

    Nun läuft es aber und die Abweichungen der Messergebnisse betragen nur noch maximal 16µs. Der tatsächliche Fehler muß noch kleiner sein, da ich auf dem mitlaufenden Oszilloskop kleine Veränderungen der Pulsweite auf "Pulse out" gemessen habe, die analog in das Meßergebnis eingingen.

    Größenordnungen:
    16Pulse mit 41kHz. Simulator schickt sofort Meßbeginn zurück. Meßende nach 3ms. Mit Oszi gemessener Meßpuls vom Simulator zwischen 2968µs und 2974µs, Meßanzeige zwischen 2592µs und 2608.

    Das Ganze ist auf Steckbrett aufgebaut und die beiden Signalverbindungen zwischen den µCs über 1k Widerstände gemacht.

    Weiter Daumen drückend für die HW und Dank auch Dir und allen Beteiligten für den thread.
    Gruß
    Searcher

    Code:
    '###################################################
    'File: US-Meßprogramm.bas
    'IDE: BASCOM-AVR DEMO Version 2.0.5.0
    'Meßprogramm zum Messen von US-Laufzeit mit RN Wiki US-Interface
    'Messung wird erst gestartet, wenn der Burst komplett gesendet wurde
    'Messung wird gestoppt mit Eintreffen des 0 nach 1 Wechsel auf PB2
    '
    'ATtiny45
    'Mit Taster an PB4 den Burst und Messen starten
    'Eingang an PB2 (INT0) - Meßpulsempfang vom Interface
    'Ausgang an PB1 - 16 Pulse mit 40kHz zum Interface
    'Ausgabe der Meßwerte über PB3 mit SW UART an 4 fach 7-Segmentanzeige
    '#######################################################
    
    $regfile = "attiny45.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 40
    $hwstack = 40
    $crystal = 8000000                      'interner Oszillator
    
    '##### Definitionen für 7segment ausgabe ######
    Dim Num_to_disp As Word
    Dim Y As Byte
    Dim Helperbyte As Byte
    Dim Index As Byte
    Dim Disp_string As String * 6
    Dim Digit_char As String * 1
    Declare Sub Display_value(num_to_disp As Word)
    Open "comb.3:115200,8,n,1" For Output As #1       'comb.3 -> TX ist Pin PB3
    '#### ende Definitionen für 7segmentausgabe #######
    
    Dim Pulsecount As Byte
    Dim Timer0_overflows As Word            'kann 65535 overflows zählen
    Dim Endtime As Word                     'geht bis 65535 µs = 65,535 ms, meine Anzeige bis &D9999
    Dim Timerstand As Word
    Dim Flag_messung_ende As Byte
    Dim Flag_ausgabe_fertig As Byte
    
    Portb = &B11110101                      'alle Pullups auf portb einschalten, Ausnahme PB1, PB3
    Config Portb.1 = Output
    
    Config Int0 = Rising
    On Int0 Isr_stop_messung
    Enable Int0
    
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 8    'Timer wird hier mit 1Mhz gestartet (8Mhz Systemclk)
    On Timer0 Isr_count_overflows
    Stop Timer0                             'Timer stoppen
    Enable Timer0                           'overflow interrupts Timer0 erlauben
    
    Portb.1 = 1                             'Ausgangsruhezustand auf Burst out Pin
    
    Endtime = 0
    Call Display_value(endtime)             '7 Segment initialisieren
    Call Display_value(endtime)             '7 Segment initialisieren
    
    Enable Interrupts
    
    Do                                      'Beginn Hauptprogramm
      Do                                    'Warten auf Tastendruck (PB4 nach GND)
        Debounce Pinb.4 , 0 , Start_mit_burst
      Loop
    
    Start_mit_burst:
      For Pulsecount = 1 To 16              '16 Pulse erzeugen (Burst mit ca 41kHz)
        Reset Portb.1
        Waitus 11
        Set Portb.1
        Waitus 11
      Next Pulsecount
    
      Flag_messung_ende = 0
      Flag_ausgabe_fertig = 0
      Timer0_overflows = 0
      Timer0 = 0                            'Timerzähler (TCNT0) mit 0 initialisieren
      Start Timer0                          'Meßzeit beginnt
    
      Do                                    'Schleife zum Warten auf Meßende
        If Flag_messung_ende = 1 Then       'Wenn Messung zu Ende, dann zur Anzeige
          Endtime = Timer0_overflows * 256  'Meßzeit in µs ausrechnen
          Endtime = Endtime + Timerstand    'Meßzeit in µs ausrechnen
          Disable Interrupts                'ohne disable irgendwelche Probleme bei meiner Spezialausgabe
          Call Display_value(endtime)       'Meßzeitausgabe über 7 Segmentanzeige
          Enable Interrupts
          Endtime = 0
          Flag_ausgabe_fertig = 1
        End If
      Loop Until Flag_ausgabe_fertig = 1    'Ende Warterei wenn Anzeige des Meßwertes erfolgt ist
    Loop                                    'Loop Hauptprogramm
    
    Isr_count_overflows:                    'Ansprung, wenn Timer0 überläuft
      Incr Timer0_overflows
    Return
    
    Isr_stop_messung:                       'Ansprung bei Eintreffen rising edge an Pb2 über INT0
      Stop Timer0                           'Meßzeit Ende, Timer anhalten, neuen OVF0 verhindern
      Timerstand = Timer0                   'Timerstand sichern
      If Tifr.tov0 = 1 Then                 'Falls bis "Stop Timer0" noch ein OVF0 aufgetreten ->
        Timerstand = Timerstand + 256       'hier berücksichtigen
        Set Tifr.tov0                       'Timeroverflowflag löschen
      End If
      Flag_messung_ende = 1                 'Indikation für Ausführen der Anzeige Meßwert in Hauptprogramm
    Return
    
    
    '############ Folgende Zeilen bis zum Ende nur zur Datenausgabe über 7 Segmentanzeige #############
    Sub Display_value(num_to_disp As Word)  'gibt Dezimalzahlen bis 9999 aus
       Disp_string = Str(num_to_disp)
       For Y = Len(disp_string) To 3
          Helperbyte = Lookup(16 , Segmentpattern)
          Put #1 , Helperbyte
       Next
       For Y = 1 To Len(disp_string)
          Digit_char = Mid(disp_string , Y , 1 )
          Index = Val(digit_char)
          Helperbyte = Lookup(index , Segmentpattern)
          Put #1 , Helperbyte
       Next
    End Sub
    
    Segmentpattern:                         'darzustellende Zeichen (hex 0..F...)
    'Segmente abcdefg:                      ' ":" = Doppelpunkt in der Mitte
       Data &B00000011                      'Ziffer "0", 0 = segment ein, 1 = aus
       Data &B10011111                      'Ziffer "1"
       Data &B00100101                      'Ziffer "2"
       Data &B00001101
       Data &B10011001
       Data &B01001001
       Data &B01000001
       Data &B00011111
       Data &B00000001
       Data &B00001001
       Data &B00010001
       Data &B11000001
       Data &B01100011
       Data &B10000101
       Data &B01100001                      'Ziffer "E"
       Data &B01110001                      'Ziffer "F"
       Data &B11111111                      'dunkel
       Data &B11111101                      'nur Segment g eingeschaltet (-)
    
    '########### ENDE  US-Meßprogramm.bas  ##############################################
    
    
    
    
    
    '###################################################
    'File: US-Simulator.bas
    'IDE: BASCOM-AVR DEMO Version 2.0.5.0
    'Ulraschall Interface Simulator nach RN Wiki US-Interface
    '
    'ATtiny25
    'Eingang an PB2 (INT0) - Start in
    'Ausgang an PB3 - Pulse out
    '#######################################################
    
    $regfile = "attiny25.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 40
    $hwstack = 40
    $crystal = 8000000                      'interner Oszillator
    
    Portb = &B11110111                      'alle Pullups auf portb einschalten, Ausnahme PB3
    Config Portb.3 = Output
    
    Config Int0 = Falling                   'INT0 bei Wechsel von 1 auf 0 an port PB2 "Start in"
    On Int0 Isr_simulate_us_messung
    
    Portb.3 = 1                             'Wiki US Interface "Pulse out" Ruhezustand
    
    Enable Int0
    Enable Interrupts
    
    Do
    'Hauptschleife: INT0 macht schon die ganze Arbeit
    Loop
    
    Isr_simulate_us_messung:                'Ansprung Bei Eintreffen Von Pulsen An Pb2
      Portb.3 = 0                           'Pulse out auf 0 zeigt Meßbeginn
      Waitms 3                              'simulieren von 3ms Gesmatlaufzeit des Schalls
      Portb.3 = 1                           '"Echo" eingetroffen
      Set Gifr.intf0                        'durch empfangenen Burst neues anstehendes INTF0 Flag löschen
    Return
    
    '########## ENDE US-Simulator.bas #######################
    Hoffentlich liegt das Ziel auch am Weg
    ..................................................................Der Weg zu einigen meiner Konstruktionen

  9. #19
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Registriert seit
    21.01.2011
    Beiträge
    562
    Danke für den Code, ich denke, ich werde meinen einmal ein bisschen verbessern.
    Ich habe auch von der HW neuigkeiten: Das Problem sollte zwischen Empfängerkapsel und dem Collector des Transistors im Comperator & swich teil liegen,

    denn neueste erkenntnisse lauten:
    1) 20 perioden des US Bursts werden korrekt mit 40,7 khz ausgegeben, der Sendewandler hat an den Polen eine Amplitude von ca. 11V, wie sich das gehört.
    2) Das Flipflop wird zum kippen gebracht, es geht Pulse out auf low.
    3) Jetzt kommt kein Signal seiten der Empfängerschaltung, so bleibt das Flipflop für immer auf low. (am Pulse out)
    4) Die rampe wird gestartet und läuft, bis sie oben ansteht (ca. 4,5V wegen dioden, denke ich ) und bleibt so, da kein impuls oder ähnliches ankommt
    5) Natürlich wird dann auch kein Interrupt ausgelöst

    Das mit dem Oszi ist schon eine Seltsame geschichte:
    es ist ein HPS5 von Vellemann, ziemlich alt und wird auch schon nicht mehr verkauft.
    Manchmal will es einfach nicht starten: Ich stecke die Stromversorgung an (9V DC netztteil) und garnichts passiert. Ich habe das netzteil überprüft und wieder angeschlossen, da hat es einwandfrei funktioniert (ich habe dann geschieben: ich habe das Oszi wieder in gang gebracht)
    Heute wollte ich an dem Amplifier Transistor messen, das oszi wieder angesteckt: leerer Bildschirm
    das ganze noch ein paar mal wiederholt, reset gedrückt usw. : ohne erfolg
    Hat villeicht jemand eine Idee, was ich da tun könnte? Ohne oszi ist es nämlich schwierig, beim US - interface irgentwas herauszufinden...
    Mfg Thegon
    Geändert von Thegon (22.08.2011 um 13:45 Uhr) Grund: Tippfehler

  10. #20
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von Searcher
    Registriert seit
    07.06.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1.703
    Blog-Einträge
    133
    Zitat Zitat von Thegon
    Danke für den Code, ich denke, ich werde meinen einmal ein bisschen verbessern.
    Hab bei mir noch eine Macke entdeckt. Habe die Pulsweite noch ein bißchen variirt und bekomme Werte von 2568 bis 2583 nicht angezeigt. Also kurz nach nach 10 Timer0 Überläufen.

    Vermutung: INT0 trifft ein, wenn gerade die Überlauf-ISR läuft und der INT0 etwas warten muß.

    Allein das würde eine "echte" Ungenauigkeit von 16µs verursachen. Denke auch, daß das vernachlässigbar ist. Bin gespannt, wie es mit dem richtigen Interface läuft.

    PS @Thegon: Welche Schallwandler benutzt Du.

    Leider traue ich mich nicht, Dir Tipps zum Oszi zu geben außer so Laienüberprüfungen wie Wackelkontakt? oder Netzteil tauschen? Ausgetrocknete Elkos? aber wo???
    Gruß
    Searcher
    Hoffentlich liegt das Ziel auch am Weg
    ..................................................................Der Weg zu einigen meiner Konstruktionen

Seite 2 von 11 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte

Ähnliche Themen

  1. Ultraschall-Interface
    Von e_f1986 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.01.2008, 12:35
  2. Ultraschall Interface Problem
    Von NemesisoD im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 13:26
  3. Ultraschall-Interface will nicht...!
    Von BASTIUniversal im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 14.09.2006, 19:55
  4. Ultraschall Interface
    Von Eddi1984 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.08.2006, 18:53
  5. Grundlagen Ultraschall Interface mit Analogausgang
    Von Manf im Forum Artikel / Testberichte / Produktvorstellungen /Grundlagen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.12.2004, 23:50

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

LiFePO4 Speicher Test