- 12V Akku mit 280 Ah bauen         
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Thema: Sharp GP2D12 zerschossen?

  1. #11
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von BMS
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    LiFePo4 Akku selber bauen - Video
    Hast du schon mal den Atmega ausgetauscht? Vielleicht ist der ja kaputt

    Den Stecker hin- und herbewegen und die Lötstellen beobachten. Die Stifte
    sind meistens lose, obwohl es gut aussieht! Hat mich auch schon fast
    zur Verzweiflung gebracht - deswegen verwende ich die NIE WIEDER !

    Besonders der 5Volt-Anschluss könnte noch n Tropfen Lötzinn vertragen.

  2. #12
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    Entnehme ich daraus, dass ich alles richtig angeschlossen habe und eigentlich einen ändernden/anderen Spannungs-Wert an Port 0 haben müsste? Bevor ich dran rumlöte will ich doch sicher gehen.

    Mich wundert auch, dass ich das Besagte "List" nicht mit der Handycam sehe obwohl er 5V bekommt. Ich werde den Sharp gleich nochmal an ein 5V Netzteil anschliessen und schauen ob es dann sichtbar ist.

    Ist die Messung zwischen GND und dem Gelben (Output) ebenfalls richtig vorgenommen, um die Abstandswerte zu bekommen?

    Bin Elektronik Leihe und eher in der Software zuhause...

  3. #13
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
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    Zitat Zitat von Neokortex
    Bin Elektronik Leihe und eher in der Software zuhause...
    Ha ha Hi Hi Finger Zeig *lach* *lol*
    ... soweit mein Mitgefühl

    Ernsthaft:
    Dat mit der Handycam würde ich weiter verfolgen.
    Auch mal ein Datenblatt von dem Sensor anschauen .. das ist zwar auf ausländlsch .. aber immerhin. Immer für eine Überraschung gut. denn auf die Farben der Kabel würd ich z.B. nix geben.

    Im Anschluss daran könntest du auch zur Abwechslung mal einen anderen Port nehmen..
    Einen Port zu verschießen ist nämlich eine einfache Übung.

    Mal wieder viele Grüße!
    Christian

    EDIT:
    Kannst du das bei dir irgendwo im Code entdecken?
    Config Pina.0 = Input 'Eingang SHARP IR-Sensor
    Porta.0 = 0 'PullUp off

  4. #14
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
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    Mit der Digicam muss man schon sehr genau zielen, weil das Licht des Sensors stark gebündelt ist. In 10cm Abstand ist es nur in einem Fleck von unter 2x2cm sichtbar.

    Es sieht dann etwa so aus:
    Bild hier  

  5. #15
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    So ein "Bild" hab ich bei allen drei Sensoren nicht. Weder am rn-board noch direkt am Netzteil mit 6V.

    Anschlüsse sind auch wie im Datenblatt beschrieben und ich hab mit einer Handycam und dem Live-geschalteten Display der Spiegelreflex versucht das "Licht" zu sehen.

    Scheint dann vermutlich wohl tatsächlich so zu sein, dass alle 3 Sharps hinüber sind (oder waren?!?)? Zwei davon hier aus dem Shop keine paar Tage alt...

  6. #16
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
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    In 10cm Abstand ist es nur in einem Fleck von unter 2x2cm sichtbar.
    Richtig, ich habe auch sehr lange gebraucht um das Leuchten zu erkennen. Am einfachsten ist es, wenn man sehr nahe an die LED geht.

    Scheint dann vermutlich wohl tatsächlich so zu sein, dass alle 3 Sharps hinüber sind (oder waren?!?)? Zwei davon hier aus dem Shop keine paar Tage alt...
    Kommt mir zwar auch sehr seltsam vor, ist für mich aber im Moment die einzig sinnvolle Erklärung.

  7. #17
    Benutzer Stammmitglied
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    Ich dank Euch auf jeden Fall für die Mühe!

  8. #18
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär Avatar von oberallgeier
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    Zitat Zitat von Neokortex
    So ein "Bild" hab ich bei allen drei Sensoren nicht ...
    Hoffentlich hast Du am richtigen "Ende" des Sharp geguckt. Hier mal ein Bild zur Orientierung.

    ................Bild hier  
    Ciao sagt der JoeamBerg

  9. #19
    Benutzer Stammmitglied
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    Dank Dir. Bei mir sehen alle beiden Dioden so aus wie Deine rechte und das obwohl ich das Handy jetzt minutenlang davor hin- und her bewegt habe und alle drei Sensoren getestet habe.

    Allerdings war die Vo (gelb) nicht gesteckt - ich hoffe das macht nichts.

    Ich frag mich jetzt wie ich die Dinger so schnell kaputt gemacht habe oder ob ich sie schon "so bekommen" habe. Denn eigentlich hatte ich sie lediglich so angesteckt wie beschrieben.

    Auch von dem leitenden Gehäuse hab ich gelesen und die Sensoren auf einer Kunststoffplatte, so dass es daran auch nicht liegen kann.

    Ärgerlich...

  10. #20
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
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    hoi,
    viel einfacher ist es vor den sensor ein brett oder ähnliches zu halten, und auf diesesem brett den lichtkegel anschauen.
    wie sieht es denn mit den internen pullups aus? sind die ausgeschaltet? die führen sonst auch genau zu dem von dir genannten ergebnis, wenn die für den alaog port aktiviert sind.
    mfg jeffrey

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