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Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
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Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
Hi
Ich bins nochmal. Ich hab in dem Schaltplan nen Fehler gefunden Ich hab am L297 die Pins 5 und 8 (INH1 und INH2) vertauscht. Ich geh mal davon aus dass das der Grund dafür ist, dass die Halbschritte nicht funktionieren. Warum die Vollschritte aber gehn versteh ich nicht.
Vielleicht kann mir das jemand von euch erklären?
Ich bin dann mal an löten
Gruß
Marius
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Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
Hallo,
normalerweise läuft der L297 im Vollschritt betrieb im "Normalmode", d.h. bei Vollschritt sind immer beide Spulen aktiv. Im Halbschritt ist dann nur eine Spule aktiv. Hier wird über den INH die jeweilige Brücke mit gesperrt. Werden die INH vertauscht wird die falsche Brücke im Halbschritt gesperrt.
MfG
Manu
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Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
Vielen Dank für die Erklärung ManuelB.
Es funktioniert jetzt einwandfrei.
Allerdings "surrt" der Motor jetzt etwas, sobald ich ihn über die Enable-Leitung einschalte. Wenn ich Control auf LOW lege ziemlich laut, bei Control auf VCC nur noch ganz leise. Ich denke mal das ist die Chopperfrequenz die man da hört. Kann das sein?
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Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
Jein,
prinzipell sollte die Chopperfrequenz über dem Menschlichen Hörspektrum liegen , so bei 20kHz, das was man meistens hört sind angeregte Schwingungen wie z.B. Schwingen der Motorspulen durch fehlerhafte Strommesssungen etc. Ist oftmals Layoutabhängig kann aber auch durch Verdrahtung der Spannungsanschlüsse, die Motoren usw. hervorgerufen werden.
Das mit den Unterschieden bei Control liegt an den unterschiedlichen Choppermodi. Dadurch wird der Stromabbau in den Spulen beeinflusst.
Meistens ist das Phasechopping weniger anfällig für akustische Störgeräusche, da hier der Stromabbau nicht so schnell stattfindet und somit Störgeräusche weniger stark angeregt werden.
MfG
Manu
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