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Thema: Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter

Hybrid-Darstellung

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  1. #1
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Willa
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    Hast du einen Überblick was William für Komponenten eingesetzt hat? Also welchen Typ GPS und so weiter.
    Hier sind ein paar Infos in meinem Blog:
    http://shrediquette.blogspot.com/201...tion-hold.html
    Viele Grüße, William
    -> http://william.thielicke.org/

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
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    Jo vielen Danke für die Links.
    Werde ich mal anschauen.
    @Sven (Yak03) Hast du mal den Code von Willa mit deinem Kompass probiert?
    Der war auch mit auf der Seite die Du mir verlinkt hast.
    Auch den Beispielcode für den BMP085 werde ich mal testen.

    Bei meinem Quad geht es auch weiter.

    Fast alle Komponenten sind montiert.
    Das Gewicht beträgt bis jetzt 535g
    Es kommen noch Akku, Landegestell, Propeller und ein paar Kabel dazu.
    Bild hier  

    Hier sieht man die Montierten Regler.
    Die freilegenden Kabel sind für die Stromversorgung der Regler.
    Diese werden dann im inneren gebündelt.
    Bild hier  

    Meine Bauvorschritte wurden sehr gründlich überprüft.
    Bild hier  

    Gruß Ingo

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
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    Hi Ingo,
    nein ich habe den Kompass noch nicht am laufen. Ich muss mir erst eine Pegelanpassung bauen für den Datenbus, oder ich nehme die 3,3 Volt µC.
    Aber im Moment habe ich erstmal ein anderes Problem. Mein Tricopter hat gestern aus heiteren himmel mal ebbend zwei Motore ausgeschalte und das in einer Höhe von ca. 12 Metern. Und ich musste mit einem beherzten Sprung dem Tricopter ausweichen, denn er wollte mir noch eine verpassen.
    Und bei dieser Landung ist natürlich einiges kaputt gegangen. Ich habe die Vermutung, dass die Motoren das Problem waren. Ein Motor habe ich ja schon auseinandergenommen und die viel zu fest Verdrillten Leitung bemängelt, da einzelne Drähte gerissen waren und somit nicht alle Spulen Strom bekommen haben.
    Heute Abend werde ich die beide Motore Auseinader nehmen mal sehen was mich erwartet.
    Hatte Ihr auch schon so spontanen Aussetzer der Motoren beim fliegen?
    Grüße Sven

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
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    Zitat Zitat von yak03 Beitrag anzeigen
    Hatte Ihr auch schon so spontanen Aussetzer der Motoren beim fliegen?
    Grüße Sven
    Jup, ständig. EMax-2822 Motoren mit Tower Pro 18Amp und mit Turnigy Plush 12A. Kann sein das ich Pech mit den Turnigy hatte und die das schnelle PWM Signal nicht mochten. Aber nochmal ein satz Regler für lau kaufen wollte ich nicht. Ich hab mir die Quax BL Regler nachgebaut. Seit dem ist ruhe.


    Mfg

    Matthias

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
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    Hi Matthias,
    danke für den Tipp. Die Quax BL Regler wo bekomme ich die her (Mikrokopter?) Oder selber bauen, kannst du dazu noch mehr Infos geben? ( Leiterplatte ,Schaltplan und die Software dazu) Ich würde die Regler auch tauschen wollen denn die spontanen Aussetzer möchte ich nicht haben. Zum Glück hatte ich gestern meine Kamera nicht aufgebaut sonnst wäre die auch kaputt gegangen.
    Grüße Sven

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
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    Hi Sven,

    Den Schaltplan, Layout und FW habe ich von http://stichw.at/UFO/ARM/BL4428/
    Herr Stich hat sich echt mühe mit der Anleitung gegeben.

    Mfg

    Matthias

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Willa
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    Den Schaltplan, Layout und FW habe ich von http://stichw.at/UFO/ARM/BL4428/
    Ich lese dort nur etwas über eine UART Ansteuerung. Was hast du geändert um per I²C anzusteuern?
    Viele Grüße, William
    -> http://william.thielicke.org/

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