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Thema: Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter

Hybrid-Darstellung

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  1. #1
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Bammel
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    Sehr interesant willa!
    das ist evtl auhh der grund warum mein erster copter bei wind wesentlich ruhiger in der luft stand. kann man nicht evtl doch noch irgendwas an der regelung umprogrammieren bzw. optimieren?

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Willa
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    hi,
    ich befürchte, der engpass sind einfach die motoren und deren umsetzung der befehle in aerodynamische kräfte. was man mal probieren könnte wäre es den D-anteil im acro mode zu invertieren. das wirkt auch dämpfend auf die regelung, müsste einen ähnlichen effekt wie eine hohe massenträgheit haben. Einen Versuch wäre das wert...
    Viele Grüße, William
    -> http://william.thielicke.org/

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
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    Hallo,
    Ist es nicht eher so, dass die blosse Masse der Akkus Vibrationen aufnimmt und sie somit nicht mehr an das Chassis und damit an den IMU weiter gegeben werden?

    Ich hab grad mal 10" ohne Kamera probiert... wow! Der Copter war im nu weg.

    Mene neuen Servos ittern leider auch.Kaann jemand Micro Servos empfehlen?

    Nils

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
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    hi,
    war wohl heute ein Tag der Abstürze.
    Mein Tricopter hat sich sein linken Ausleger gebrochen.
    Ich hatte mein Fotoapparat aufgebaut und wollte losfliegen. Und mitten im Flug von jetzt auf sofort hat er sich aufgeschwungen.
    Und dann ein plötzliches Drehzahleinbruch auf der linken Seite und er ist im freien fall runter.
    Meine Kamera hat es zu Glück überlebt. Lag es an der Wärme heute? Weill vorgestern habe ich dasselbe gemacht und ohne Problem.
    Dann habe ich den Ausleger erneuert und er ist wieder geflogen.
    Dann habe ich das ausprobiert was William vorgeschlagen hat. Ich hatte auch das Gefühl das der Tricopter ruhiger liegt. Aber ich hatte nicht lang Freude daran, denn er kippte plötzlich rechts weg und kam mit einem Looping runter und nun war der andere Ausleger gebrochen.
    Nun bin ich gerade fertig mit der Reparatur und frage mich die ganze Zeit warum der Tricopter einfach so wegkippt.
    Sa so aus als wen ein Motor mal kurz ausgeht. (Die Reglung ihn langsamer werden lässt?)
    Wenn jemand eine Idee hat woran das liegen könnte bin ich für jeden Hinweis dankbar
    Grüße Sven

    P.S.
    Ich weiß nicht ob es hilft was hältst Du Von diesen Servos Nils
    Servo Digital Metall MG16R Tower Pro

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
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    Hi,
    entschuldigt die Rechtschreibschwäche des letzten Posts - Touchscreens...

    Sven, hast du mal die Verbindungen geprüft? Das riecht ziemlich nach Wackelkontakt.
    Die Regelung sollte sowas nie von alleine tun...
    Dass er aufschwingt macht mich allerdings stutzig... Hast du ein Video davon?

    Ich werd mir den Servo mal anschauen. - Danke

    Nach dem erfolgreichen Erfahrungen mit den 10" Props habe ich hetue mal den Tag der Wissenschaft eingeläutet, ich hatte ja krankheitsbedingt etwas Zeit...

    Ziel war es herauszufinden wie sich die Propellergröße auf die Flugzeit auswirkt:

    Propellergroesse - Flugzeit - Verbrauchte mAh

    10" - 8:00 - 2154mAh - 269,25mAh/min
    10" - 9:00 - 2000mAh - 233,50mAh/min
    8" - 5:30 - 1626mAh - 295,65mAh/min
    8" - 7:00 - 2200mAh - 314,28mAh/min
    8" - 7:30 - 2200mAh - 293,30mAh/min
    8" - 7:35 - 2111mAh - 281,50mAh/min

    Durchschnitt
    10" = 251,38 mAh/min
    8" = 296,18 mAh/min

    Also sieht man das tatsächlich größere Props weniger Strom verbrauchen, ich muss noch 2 Flüge mit 10" machen um genauere Zahlen zu haben.
    Aber das Flugverhalten mit 10" isst schon beeindruckend:
    Wesentlich leiser, ganz anderes Schwebegas und ein Abzug bei Vollgas der jenseits von gut und böse ist.

    Allerdings muss man die Regelparameter neu definieren, und die von Willa angesprochenen trägen Massen kommen ins Spiel. Die 10" Props müssen wesentlich besser ausgewuchtet sein, dafür hab ich jetzt ne Propellerwaage.


    Nils

    ps.: Willa Du hattest recht, im Acro Mode lässt es sich wesentlich besser Filme, allerding sollte man die Fluglage des Copters immer einschätzen können - Also Höhenflüge kann man so nicht machen...

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
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    Hi Nils,
    hast dir ja Ordentlich Arbeit aufgeladen .
    Aber super nun ist diese Frage auch geklärt.
    Was mich noch interessiert ist wie Verändert sich die Flugzeit mit der Akku-Kapazität. Was mach noch Sinn für eine Kapazität von Akku.
    Ich wollte mir ein neues AKKU kaufen und er sollte etwas mehr Kapazität haben. im Moment hat er laut Typenschild 2200 mAh ich wollte ein 4000 mAh nehmen.
    Hat jemand Erfahrung damit und welchen Akku könnt Ihr mir Empfehlen.
    Ja Nils mit dem Video wird das heute nix mehr, bei mir regnet es und ist sehr windig.
    Mit Wind ist Moment gar nicht möglich zu fliegen. Ich habe alle Stecker Kabel kontrolliert und keinen Fehler finden können.
    Verändern sich nicht die Empfindlichkeit des Würfels (IMU) bei Temperatur. Wie gut ist der IMU Temperaturkompensiert?
    Meiner Meinung nach müsste ich die Parameter leicht verändern.
    Grüße Sven

  7. #7
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    Zitat Zitat von jevermeister Beitrag anzeigen
    Ziel war es herauszufinden wie sich die Propellergröße auf die Flugzeit auswirkt:

    Propellergroesse - Flugzeit - Verbrauchte mAh

    10" - 8:00 - 2154mAh - 269,25mAh/min
    10" - 9:00 - 2000mAh - 233,50mAh/min
    8" - 5:30 - 1626mAh - 295,65mAh/min
    8" - 7:00 - 2200mAh - 314,28mAh/min
    8" - 7:30 - 2200mAh - 293,30mAh/min
    8" - 7:35 - 2111mAh - 281,50mAh/min

    Durchschnitt
    10" = 251,38 mAh/min
    8" = 296,18 mAh/min
    Das ist da was ich meinte, ein größerer Prop kann sinvoller sein. Ich meine Willa hatte auch ganz am Anfang mal was davon geschrieben das ein großer Propeller mit niedriger Drehzahl effizienter ist.

    @Yak03,

    Ich hab auch solche Probleme gehabt. Bei mir schaukelte sich der Copter plötzlich auf oder meistens brach plötzlich am rechten Motor die Drehzahl zusammen.
    Ich habe alle Lötstellen nochmal nachgelötet, die Kabel vom I2C Anschluss habe ich fest gelötet und den Stecker vom IMU hab ich mit einen Tropfen Heißkleber gesichert weil der sich gerne mal löste. Das hat die Drehzahleinbrüche am rechten Motor weitestgehend abgestellt. Was auch viel gebracht hat ist die Propeller ganz penibel zu wuchten. Richtig gut fliegt mein Copter erst seit ich die I2C/PWM Converter und Turnigy Regler durch Quax Regler ersetzt habe.

  8. #8
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
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    Das mit dem größeren Propeller mag stimmen, aber bei Gewichten unter einem kg ist die Regelung arg am Kämpfen, merkt man besonders im Sinkflug, bis auf Speed Manöver macht das Fliegen so sehr wenig Spaß. Mich aht der sTeigflug stark beeindruckt, der ging ab wie ein Flummi aber ansonsten gefällt mir das Flugverhalten mit 8" besser. Und ich kann mit einer dauer von 6 bis 7 minuten leben.

    Ich kann mit den obigen Zahlen übrigens den Kalorienvervrauch ausrechnen - leider Verbraucht nur der Tricopter Kalorien nicht man selbst :-/


    Nils

  9. #9
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    Hallo,
    ich bin heute auch mal wieder zum Fliegen gekommen.
    Ok lange hat es nicht geklappt.
    Am Anfang war alles normal und dann hat der Servo wieder gesponnen.
    Eine 180° Drehung auf der Z (Hoch) Achse. Dann war für kurze Zeit wieder alles normal, bis der Servo wieder kurz gesponnen hat.
    Kann es an meiner 40MHz Funke liegen? Komisch isat nur das es sich immer um ein und den selben Kanal handelt, und zwar der, wo der Servo drauf läuft.
    Oder liegt es Evtl. an den Werten vom IMU. Wenn der Copter am Rechner hängt, fällt mir nichts auf. Alle Anzeigen schön ruhig kein plötzlicher Ausschlag.
    Werde mir die Tage eine 2,4GHz Funke zulegen. Mal schauen ob es dann besser wird.

    Gruß Ingo

  10. #10
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
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    Hi Scotch,
    nur mal so eine Überlegung.

    Dein Servo kann nicht die Ursache sein Mechanik (Getriebe Zahn ausgebrochen)
    Zwecks Absturz ich war überrascht was für Kräfte auftreten.
    Ich würde noch ein anderes Servo Testen ob das genauso ist.
    Aber sicher bin ich mir nicht ob das dein Problem lösen kann.
    Grüße Sven

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