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Thema: Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter

Hybrid-Darstellung

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  1. #1
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
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    Die "falsche" Anzeige, ist übrigens "richtig"

    Das ist schon Okay so.
    Aber Probiere bitte nochmal das oben beschriebene Vorgehen, nur um sicher zu gehen.

  2. #2
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    Hallo Nils,

    das sieht so aus wie du beschrieben hast Schreibtisch ist jetzt sauber gepustet.

    Also sollte ich wohl jetzt alles richtig haben.
    Und dem üben steht nichts mehr im Weg hoffe ich.
    Danke
    Grüße Sven

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Bammel
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    jungs!!! wenn ihr sowas testen baut doch einfach die props ab oder die stecker der regler von der triguide abziehen... so kann euch nichts passieren!

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
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    Ja richtig kann man wohl nicht oft genug sagen.
    Werde ich nächste Mal machen.
    Aber im Eifer des Gefechts Denkt man nicht daran, oder für das bisschen passiert schon nichts.

    Aber Du hast absolut recht die Props haben ganz schön kraft Berührungen sind ungesund.
    Danke für den Hinweis
    Grüße Sven

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
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    Guten Morgen,
    ich bin gestern mal ein paar Platzrunden mit 10" Propellern geflogen. Ich kontne jetzt nicht feststellen, dass ich weniger sTrom verbraucht ahbe, ich muss nochmals chauen wieviel ich anchladen muss, werde das nochmal genau stoppen heute abend und die Nachgeladene Kapazität erfassen. Aufgefallen sit mir nur, dass die Spannung stärker einbricht wenn man vollgas gibt, und der Tri natürlich wie erwartet eing anz anderes Steig- und Sinkverhalten hat.

    Ist es denn jetzt wirklich so, dass größere Propeller weniger sTrom verbrauchen? Ich verstehe das nämlich nicht ganz, größere Props erzeugen doch mehr Gegenmoment und die Motoren müssen so mehr Drehmoment liefern.
    Willa erwähnte häufiger schon das Problem mit der Massenträgheit, spielt das heir auch ein Rolle?

    Bei der Gelegenheit hab ich gleich nochmal Kamera Rollausgleich probiert:

    http://vip3rcopter.blogspot.com/2011...ch-test-3.html

    Gut oder?
    Ich warte noch auf mein neues Kameragehäuse und dann schaue ich ob noch eine Dämpfung nötig ist, danach gibts dann den fertigen Quellcode.

    Gruß
    Nils

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Bammel
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    hallo nils,

    also die tunrigy motoren laufen mit 8zoll props am besten. ABER die effiziens dieser motoren ist mieserabel. die erzeugen so viel hitze. bei mir ist das jedenfalls so.

    das mit dem streifen im sichtfeld ist eine tolle idee. so sieht man den ausgleich noch besser! gefällt mir! hast du den code noch weiter optimiert?

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
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    Hallo Nils,
    ja jetzt kann man das sehr Gut erkennen.
    Hast Du den Copter in der letzten Szene in der Hand gehalten?
    Da war das Bild extrem ruhig.

    Gruß Ingo

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