- 12V Akku mit 280 Ah bauen         
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Thema: Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter

Hybrid-Darstellung

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  1. #1
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
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    Hmm, ich habe gerade mal auf den Link "pc-braunschweig" geclickt...

    Ergebnis:
    --------------------------------------------------------------------------
    Datenbankabfrage kann nicht ausgeführt werden

    INSERT INTO pcbs_log (id, datum, zeit, ip, agent, referer, seite)
    VALUES (NULL, '2010.12.30', '23:22:05', '217.233.176.121', 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13', 'https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?p=532186', '/')

    MySQL Error: Table 'pcbs_log' is marked as crashed and should be repaired

    This script cannot continue, terminating.
    --------------------------------------------------------------------------

    Absicht oder ein Fehler?

    Ich verwende Firefox mit diversen Script- und Popup-Blockern, lasse nur von Fall zu Fall Cookies zu usw. Das könnte der Grund für den Crash sein, oder?

    Das musst du (für mich) nicht mehr dieses Jahr flicken...
    Gruß
    Harald
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  2. #2
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
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    Zitat Zitat von Scotch
    Ich werde aber deinen Rat beherzigen und die Kabel noch mal wechseln.
    HI Ingo, ich nochmal (dann ist für heute aber Schluss)

    Wechseln ist meiner Meinung nach nicht notwendig, kürzen reicht.
    Mach das aber erst, wenn du die Platzierung im Tri endgültig festgelegt hast, sonst ist das Kabel nach Murphy auf jeden Fall zu kurz
    Gruß
    Harald
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  3. #3
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
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    Zitat Zitat von deHarry
    Absicht oder ein Fehler?

    Ich verwende Firefox mit diversen Script- und Popup-Blockern, lasse nur von Fall zu Fall Cookies zu usw. Das könnte der Grund für den Crash sein, oder?
    Hallo Harry,
    das ist definitiv ein Fehler!
    Es liegt an den Keksen, wenn ich die meinem FF verweigere bekomme ich auch die Meldung.
    Komisch das mir das nicht schon früher jemand mitgeteilt hat.
    Muss ich mal schauen wo das her kommt. Hmmm und wieder eine neue Baustelle

  4. #4
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    [quote="deHarry"]
    Zitat Zitat von Scotch
    Mach das aber erst, wenn du die Platzierung im Tri endgültig festgelegt hast, sonst ist das Kabel nach Murphy auf jeden Fall zu kurz
    Das kann ich bestätigen

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
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    Darum sind die Kabel ja auch noch so lang Bild hier  
    Cu Ingo

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
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    Zitat Zitat von deHarry

    Ergebnis:
    --------------------------------------------------------------------------
    Datenbankabfrage kann nicht ausgeführt werden

    INSERT INTO pcbs_log (id, datum, zeit, ip, agent, referer, seite)
    VALUES (NULL, '2010.12.30', '23:22:05', '217.233.176.121', 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13', 'https://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?p=532186', '/')

    MySQL Error: Table 'pcbs_log' is marked as crashed and should be repaired

    This script cannot continue, terminating.
    --------------------------------------------------------------------------

    Absicht oder ein Fehler?
    Hallo Harry,
    ich habe heute noch einmal nachgeschaut,
    es war wirklich ein Fehler in der mySQL Datenbank.

    Gruß Ingo

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
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    Hi Ingo!
    Frohes Neues Jahr - Natürlich auch an alle Anderen Forum-Teilnehmer!

    Jetzt klappt es auch mit dem Nachb... der Homepage

    Nett gemacht die Seite. Alles selbst programmiert? Reschpekt!
    Ich bin in dieser Richtung eher faul und lasse arbeiten - NetObjects Fusion, mittlerweile in Version 11 - konzentriere mich lieber auf den Inhalt
    ...
    Upps Nein nein, dein Inhalt ist auch toll!!! \/ Schluss jetzt
    Gruß
    Harald
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  8. #8
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von fat tony
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    So das mein Motorproblem konnte ich lösen, habe die Regler wie Arkon geschrieben hat einfach alle noch mal neu eingelernt.
    Habe für diesmal auch für zukünftige Umprogrammierungen den Stecker für den Empfänger dran gelassen. Das Signal kann man nun via Jumper zwischen I2C-Konverter und Empfänger umschalten.
    Bild hier  
    Bild hier  
    Leider ist ein Erstflug auch gleich in einem Crash geendet da mein Heckservo aus irgend einem Grund ziemlich stark zuckt. Dachte zuerst das gibt sich nach dem Abheben, leider war das nicht der Fall
    Habe auch hier von mal ein Video gemacht. Hat jemand eine Idee was das verursachen könnte.
    Bei dem Servo handelt es sich um den „Bluebird BMS-306BB“.

    Video

    Ist ein wenig dunkel aber ich hoffe man erkennt trotzdem etwas.

    *Edit Hätte ich ja fast vergessen:

    Euch allen auch von mier ein frohes Neues \/

  9. #9
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
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    Wozu hast du einen Jumper angebracht? Ich habe einfach den I2C-Stecker zur TriGuide abgezogen und programmiert.

    Das Zucken des Servos sieht stark nach einer übersteuerung aus. Der Versucht ja die Bewegung zu kompensieren aber "übertreibt" total. Hast du die Werte von Willas DLXm geladen? Die sind gut als Ausgangspunkt um deine Werte zu ermitteln.

  10. #10
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
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    Wozu hast du einen Jumper angebracht? Ich habe einfach den I2C-Stecker zur TriGuide abgezogen und programmiert.

    Das Zucken des Servos sieht stark nach einer übersteuerung aus. Der Versucht ja die Bewegung zu kompensieren aber "übertreibt" total. Hast du die Werte von Willas DLXm geladen? Die sind gut als Ausgangspunkt um deine Werte zu ermitteln.

    Und auch von mir ein frohes neues Jahr an euch alle!

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