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Thema: Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter

  1. #751
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Willa
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    LiFePo4 Akku selber bauen - Video
    @Ingo: Ich verwende diesen Empfänger, der ist zwar nicht ganz billig, aber funktioniert garantiert:
    https://www.mikrocontroller.com/inde...roducts_id=234
    Viele Grüße, William
    -> http://william.thielicke.org/

  2. #752
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
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    Hallo Sven,
    der ist ja noch leichter umzubauen als der c16 Graupner R700.
    Habe mal in der Bucht geschaut, da liegt dieser um die 30 Euro.

    @Willa,
    ja an diesen habe ich auch schon gedacht aber der Preis...
    wozu ist das Datenkabel? Passt bei dem Empfänger ein Normaler Quarz
    (wie beim Sender) oder bracht er einen Mini Quarz?

    Gruß Ingo

  3. #753
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
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    Ich hab mich gestern Abend von meinen Mathe-Defiziten abgelenkt und meine DLXm wieder zusammen geschraubt. Habe einen Käfig für den IMU angebracht welcher ein verdrehen beim Wechsel des Akkus nicht mehr zulässt. Jetzt wollte ich mal sehen ob die Kleine in die Luft will doch leider scheint es Probleme mit der Regelung zu geben. Hier mal ein Video wie sich die DLXm am Boden verhält sobald ich in den Hovermode schalte:

    http://www.youtube.com/watch?v=jkFPaf_3io4

    Ich habe die Werte aus dem Download-Archiv eingespielt. Das Wegdrehen wurde erheblich besser, als ich den Haken bei "Yaw gyro inverse" wieder rausgenommen habe. An dem pulsartigen Hochdrehen des Heckmotors und dem Stillstand der Motors vorne links hat das aber nichts geändert.

    Motoren und Regler entsprechen den Angaben im Blog. Als RC-Anlage kommt meine Spektrum DX6i mit AR6400 Sattelitenempfänger+Spectrum2PPM von 1hoch4.de zum Einsatz.

    Ich hatte die Kleine ja schonmal in der Luft wobei auch da schon das Verhalten am Boden kritisch war. Vom Verhalten ähnlich wie jetzt nur nicht so ausgeprägt.
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!

  4. #754
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Bammel
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    Hallo arkon,

    zwei dinge würden mir zu dem verhalten einfallen...

    1.) die werte der acc offset's sind total verstellt. jedoch müssten im standgas trotzdem alle motoren angehen. wozu ich zu zweitens tendiere.

    2.) sind deine regler nicht gleichmässig eingestellt. du betreibst diese sicherlich mit dem I2C zu PPM converter. klemme den converter ab und den BL-Regler direkt an den empfänger. dann musst du nach anleitung des regler vorgehen und min. und max. gas einlernen. danach sollte dies funktionieren. zudem sollte auch die low-bat funktion falls vorhanden im regler ausgeschaltet werden. steht aber auch alles in der anleitung zur shrediquette drinne.

    viel spass

  5. #755
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Willa
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    Vielleicht hast du deinen IMU Würfel falsch wieder drauf gebaut? Auf jeden Fall ist in dem Video die Wirkrichtung von Yaw falsch. Check doch mal die Realtime Daten und mach evtl. davon ein Video.
    Viele Grüße, William
    -> http://william.thielicke.org/

  6. #756
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    Also der IMU müsste richtig verbaut sein. Die Platinen habe ich nach dem letzen Flug nicht auseinander genommen. Nur das Gehäuse drum rum ist neu. Und die anderen Werte der Realtimedata passen auch.

    http://www.youtube.com/watch?v=whr3lS9mVPI

    Am Anfang bewege ich den Copter um die Hochachse (YAW). Die Ausschläge sind aber entgegengesetz der Bewegungsrichtung (Yaw reverse invert hat keinen Haken)

    Das Gewackel danach kommt vom Anheben. Als nächstes Nicke ich den Copter von Hand und zum Schluss entsprechend kommt die Rollbewegung. Bei diesen Bewegungen schlagen die Werte in die Richtung aus in die ich auch den Copter bewege. Also wenn Nick Richtung Forward ausschlägt halte ich den Copter mit der Front tiefer (Vorwärtsflug).

    Die Regler muss ich nochmal probieren wobei ich beim ersten Mal eigentlich sehr sorgfältig war. Da zahlt es sich aus, des Servostecker parallel wieder angelötet zu haben. Das kontrolliere ich vll noch heute Abend, spätestens morgen.

  7. #757
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Willa
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    Hi,
    mit deinem ACC stimmt was nicht. Sieht so aus als wäre der uuuuuuuultra tiefpass-gefiltert. Evtl. falsche Kondensatoren/ Widerstände? Eigentlich muss sich der Slider vom ACC genauso bewegen wie gyro-angle.
    Viele Grüße, William
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  8. #758
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    Ob die Bauteile die richtigen sind ist natürlich ne gute Frage Eigentlich arbeite ich bei sowas sehr gewissenhaft. Aber dann muss ich wohl die Platine ausbauen und mal durchchecken. Hast du nen Anhaltspunkt für mich als Maschinenbauer in welche Teile der Platine dafür verantwortlich sein können?

    Zur Not hab ich noch eine zweite Platine, fertig bestückt ohne Arduino drauf. Den müsste ich halt umlöten um die zu testen.

    Im Anhang ein Bild der Platine. Die zweite ist gleich bestückt, da ich beide in einem Arbeitsgang "synchron" gelötet habe. Mit dem Lötplan verglichen fallen mir so keine Fehler auf. Vielleicht hat eines der Bauteile beim Löten zu viel Hitze bekommen?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cimg0577__mittel_.jpg  

  9. #759
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Willa
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    Verantwortlich für den ACC sind die beiden dicken Kondensatoren in der Mitte des Bildes und die beiden 10k Widerstände darüber. Was haben die Kondensatoren für einen Wert? Sollte 1µF sein. Sonst löte die Kondensatoren mal ab und gucke was passiert. Dadurch ist dier Tiefpassfilter abgeschaltet und im GUI sollten die Slider sehr nervös werden.
    Viele Grüße, William
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  10. #760
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    Mit ohne Kondensatoren sieht es jetzt so aus:

    http://www.youtube.com/watch?v=fUm-XnKXu78

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