- 12V Akku mit 280 Ah bauen         
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Thema: Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter

Hybrid-Darstellung

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  1. #1
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Bammel
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    Ja Wireless wäre cool!

    Foto ist im anhang.
    Ein paar worte dazu:
    Ganz unten ist Masse. da läuft der kupferdraht einfach in einer nut die dort vorhanden war. VCC ist der kontakt der auf die glocke geht. auf die glocke habe ich ein mit alu kaschiertes klebeband geklebt welchen einen lappen hat und zwischen propeller und mitnehmen geführt wurde. massse geht dann durch die welle nach oben über den mitnehmer und dann auf den propeller.

    ich habe auch schon eine idee wie ich das ganze deutlich verbessern kann. diese idee behalte ich aber vorerst für mich!

    wenn das alles gut funktionieren sollte möchte ich das projekt mal aufgreifen in dem man den propeller als eine art display benutzen kann.
    ich weiß nur nicht ob der atmel die schleifkontakte mag. evtl das ganze mit einem fetten kondensator buffern. aber da kommen wir dann auch zum platz- und gewichtsproblem.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pict4235.jpg  

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
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  3. #3
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Bammel
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    das ist genau das was ich auch noch vor habe! ich will das aber ohne knopfzellen lösen

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Willa
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    Hi sven, sieht cool aus, bin auf eine Dema gespannt!
    Viele Grüße, William
    -> http://william.thielicke.org/

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
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    Hallo Zusammen!
    Der Einwurf von Willa, meine Konstruktion mit den Aluklötzen als Lagerbock wäre nicht direkt auf Leichtgewicht optimiert, wurde von einem meiner Kollegen mit fast identischer Wortwahl bestätigt.
    Idealer Weise hat er auch im selben Satz angeboten, mir ein paar dieser Klötze aus Kunststoff zu fräsen, was ich natürlich nicht abgelehnt habe.

    Um jetzt hier nicht Bilder zu posten, die ich bereits an anderer Stelle online gestellt habe, gebe ich besser den Link an.
    Ich hoffe, das ist nach Boardregeln ok.

    http://www.harald-sattler.de/html/tr...m#RohbauTuning

    Auf der Seite ziemlich weit unten (eigentlich sollte der Anker "#RohbauTuning" auf der Seite den Sprung nach unten bewirken, aber das funktioniert offenbar aus dem Board heraus nicht) sind die Kunststoffversionen abgelichtet, die bisher entstanden sind.


    Leider warte ich immer noch ungeduldig auf die Leiterplatten, so dass es an der Schaltregler-Front noch keine Neuigkeiten zu vermelden gibt.
    Gruß
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
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    So Platine ist fertig, aber leider funktioniert sie nicht.
    Jetzt muss ich erst auf Fehlersuche gehen.
    Folgende Probleme treten auf.

    1. Ich bekomme keine Verbindung mit dem PC. Shrediquette not found
    Weder über meinen USB<->RS232 Adapter noch per Comport am Max232
    Ich kann zwar verbinden, aber es lässt sich noch nicht mal die Firmware
    neu aufspielen.

    Die grüne LED blickt und im gleichen Takt blinken jetzt die
    LED 2 und 3. LED 1 ist ohne Funktion.

    Mal blöde gefragt. Warum sind die LEDs per Transistor an der 12V Leitung.

    Gruß Ingo

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Willa
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    Hi,
    vielleicht können wir helfen wenn du ein Bild deiner Platine einstellst. Die LEDs sollten eigentlich nicht blinken wenn keine Firmware drauf ist... Nur die grüne auf dem Arduino blinkt im Auslieferungszustand.
    Viele Grüße, William
    -> http://william.thielicke.org/

  8. #8
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
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    Hallo Willa,
    Zitat Zitat von Willa
    Hi,
    vielleicht können wir helfen wenn du ein Bild deiner Platine einstellst.
    Bild kann ich heute am späten Abend einstellen, wenn ich zu hause bin.
    Zitat Zitat von Willa
    Die LEDs sollten eigentlich nicht blinken wenn keine Firmware drauf ist... Nur die grüne auf dem Arduino blinkt im Auslieferungszustand.
    Die Firmware ist schon drauf hatte ich schon auf dem Steckbrett mal zum testen
    aufgespielt. Zum testen ob die Kommunikation zwischen Platine und GUI
    funktioniert, wollte ich sie erneut aufspielen. Bzw. das Receiver Testprogramm
    um zu sehen ob das Summensignal richtig am µC ankommt.
    Beide Dateien lassen sich z.Z nicht aufspielen. Leider habe ich das Arduino
    Board per Stiftleisten auf die Platine gelötet. Somit kann ich das Arduinon
    nicht noch mal zum Testen auf das Steckbrett stecken.
    Gruß Ingo

  9. #9
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Willa
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    Wenns dann doch auf die Größe ankommt...

    Ich habe auch nochmal eine Bitte...: Ich plane grad einen micro-Y6 Hexacopter mit dem Maximalmaß 17,5 cm. Dazu brauche ich leider eine neue und viel kleinere Platine. Ich habe jetzt mal eine gezeichnet die nur wenig größer ist als der Arduino. Ich werde 0603 Bauteile verwenden und alles unnötige weglassen. Auch einige Steckverbinder und den Regler für das Servo. Hier mal ein Bild vom bisherigen Layout:

    Bild hier  

    Die Eagle Dateien gibt es hier:
    mGUIDE

    Vielleicht hat ja jemand Lust da mal drüber zuschauen und noch ein paar Tipps zum Layout zu geben.
    Viele Grüße, William
    -> http://william.thielicke.org/

  10. #10
    Benutzer Stammmitglied
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    Du könntest den I2C Stecker nach links unten verlegen dann bekommst du wesentlich kürzere Leiterbahnen.
    Die Abstände zwischen den Bauelementen erscheint mir sehr gering. Schalt mal den keepout Layer an.

    -kounst

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