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Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
So.
Ich habe meinen ersten UNFREIWILLIGEN Testflug hinter mir. Habe meine DLXm in der Hand gehalten, den Schalter auf Hover umgelegt, kurz zufrieden gegrinst und dann gings los: Die Mini reißt zwei Motoren voll auf und ich bin kurz erstaunt darüber wieviel Dampf die entwickeln. Im nächsten Augenblick liegt die Kleine mit den Props nach unten auf dem Boden und tänzelt wie verrückt.
Hab dann schnell den Akku abgezogen und den Schaden bilanziert:
Zwei defekte Rotoren und eine gebrochene Motorhalterung (an den Klebestellen auseinander gegangen sind aber noch im Rahmen 
Hab dann nochmal die TriGUI angeklemmt und festgestellt, dass ich Nick-und Rollsensor vertauscht hab. Warum mir das vorher noch nicht aufgefallen ist? Keine Ahnung. Die Vorfreude war wohl zu groß. Auch die ACC-Sensoren scheinen nicht richtig zu laufen. Also werd ich morgen den IMU demontieren müssen um der Sache mal auf den Grund zu gehen. Drückt die Daumen, dass nix teures kaputt ist ^^
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