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Thema: Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter

Hybrid-Darstellung

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  1. #1
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
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    Zitat Zitat von jevermeister Beitrag anzeigen
    Zum Motor: Das liegt sehr warhscheinlich am motor oder ESC. Wenn ich das auf einen anderen Kanal wechsle wandert das problem mit.
    Leider hab ich Heini die Kabel innen verlegt und das alles wieder auseinander zu löten ist immer so ein Gefrickel .
    Hi Nils,
    auch von mir Herzlichen Glückwunsch, auch an die Mutter!!

    Du kannst zur weiteren Eingrenzung erst mal Motor und ESC an Ort und Stelle lassen und nur die drei Motor-Leitungen außen provisorisch zu einem der anderen (oder einem fünften) Motor(en) legen. Dann siehst du, ob es der Motor oder der ESC ist.
    Gruß
    Harald
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  2. #2
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    Vielen dank ich werde mich mal schlau lesen.

    gruß
    Dominik

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
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    Hm habe das heute nochmal mit einem anderen Motor probiert, den ich über kabel mit Krokoklemmen verbunden habe.

    Dann noch anderen esc mit neuem motor über kroklemmen. dann zuckt er auch bei start.

    Können die übergangswiderstände der Krokoklemmen dafür verantwortlich sein? Beim öffnen der Lötstellen ist nämlich eine ganz einfach abgegangen, da könnte ja was lose sein.

    Nils

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
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    Hi Nils,
    von mir auch die Besten Wünsche und Gratulationen zu Deinem Sohn.

    Ich glaube nicht dass, Deine Klemmen so einen Übergangswiederstand verursachen.
    Warum lötest du die Kabel nicht an?
    Ist die Verbindung ESC Plus minus Ok?
    Ist schon Komisch wenn der Fehler mit neuem Motor und Regler wandert.
    Stecker und Verbindungen / Kabel sind alle geprüft?
    Was meinst Du mit den Lötstellen auf der Platine?
    Ich würde alles schritt für schritt noch mal überprüfen, und die Motorkabel nicht mit Klemmen verbinden.
    Sind denn an den Steckern die Lötaugen abgerissen/ lose?
    Hat es schon mal alles funktioniert? (zwecks ungewollter bösen Landung)
    mehr fällt mir im Moment auch nicht ein.
    Grüße Sven (2)

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
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    Zitat Zitat von yak03 Beitrag anzeigen
    Hi Nils,
    von mir auch die Besten Wünsche und Gratulationen zu Deinem Sohn.

    Ich glaube nicht dass, Deine Klemmen so einen Übergangswiederstand verursachen.
    Warum lötest du die Kabel nicht an?
    Ist die Verbindung ESC Plus minus Ok?
    Ist schon Komisch wenn der Fehler mit neuem Motor und Regler wandert.
    Stecker und Verbindungen / Kabel sind alle geprüft?
    Was meinst Du mit den Lötstellen auf der Platine?
    Ich würde alles schritt für schritt noch mal überprüfen, und die Motorkabel nicht mit Klemmen verbinden.
    Sind denn an den Steckern die Lötaugen abgerissen/ lose?
    Hat es schon mal alles funktioniert? (zwecks ungewollter bösen Landung)
    mehr fällt mir im Moment auch nicht ein.
    Grüße Sven (2)
    Hi. Danke danke.
    Also noch mal langsam: ich habe zum testen die loetverbondungen esc-motor getrennt (da war eine bruechig) und provisorisch einen anderen motor mit krokos dranhehaengt. da war meines erachtens das selbe verhalten.
    Mit neuem esc ueber kroko auch. den motor hatte ich auf n brett geschraubt.
    Ich hatte am we auf neue regler gewechselt. damit fing das an.

    Ich mach das morgen vormittag nochmal in ruhe. hatte grad den originalzustand wieder hergestellt und verhalten wieder gleich. tjaja...

    Ich hab auch immer probleme was...

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
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    Hallo Nils,

    meine Antriebe hatten auch schon einmal solch merkwürdiges Verhalten. Wie sich herausstellte, waren schlechte Lötstellen bzw. Kontakte an den Motorkabel / Steckern die Verursacher. Es gab auch schon Berichte darüber, dass die Wicklungen schon im Motor schlecht verbunden waren oder nur einer der Drähte einer Wicklung. Mich würde es auch nicht wundern, wenn die Lötqualität der billigen Regler schlecht ist, das kann man aber mit einer Lupe nachschauen.
    Wie steht es mit den Verbindungen zur Spannungsversorgung?

    Bernd

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
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    Hallo Nils,

    Krokoklemmen klingt nach Laborleitungen. Die sind mit ca. 1 m Länge im Zweifelsfall viel zu lang um den Motor mit dem ESC zu verbinden. Der Übergangswiderstand der Klemmen dürfte keinen so großen Einfluss haben, aber die Induktivität der Leitungen schon.
    Gruß
    Harald
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