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Thema: Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter

  1. #1381
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Amigorodrigo
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    Powerstation Test
    nice - die spannung steigt weiter.

    gestern kam auch wieder ne folge biomimikry auf arte.
    titel war diesmal "Bauen mit Effizienz".
    vllt. lernt ja noch jemand was für den rahmenbau daraus
    http://videos.arte.tv/de/videos/biom..._-3754982.html
    der baum-heini nach ca. 15 minuten ist der hammer!!!
    Gruß
    Amigo

  2. #1382
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
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    Willa, ist das nicht eigentlich eher Mimese als Mimikry?

    Ich bin Übrigens seit gestern von meiner Carbonachse weg, min Heli hat gestern einfach so einen Flip gemacht, und wäre ich einige cm höher gewesen, hätte es auch geklappt :-/. Ab jetzt VA.

    Die Flüge gestern waren sehr seltsam, der erste im Park war sehr ruhig und harmonisch, der zweite war voller Zuckungen und sehr unruhig, naja der dritte endete halt mit einem überraschenden Salto.

    Irgendwie ist das seltsam, dass das so sporadisch auftaucht.

  3. #1383
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Bammel
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    Moin,

    hat dein copter einfach so ohne jeglichen grund einen flip gemacht? und so unkontrolliert? im hover-mode sollte das sowieso nicht funktionieren.

    jedenfalls hatte ich das auch mal, da ist mir die masse leiterbahn für den IMU auf der triguide gerissen.

    du hattest ja deine Sensoren neu aufgelötet. ist da evtl eine kalte lötstelle die bei vibrationen immer mal den kontakt verliert? das könnte ggf. auch das sporalische zucken erklären.

    Gruß, Sven

  4. #1384
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
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    Hi Bammel,
    erzähl nicht solche Horrorstories....
    Er hat einfach einen Frontflip gemacht, im Hover, ohne dass ichd as wollte...

    Den IMU hab ich im Reflow Ofen löten lassen, da war nur das Lötpad betroffen. Ich werde beim Umbau ins neue Chassis alles nochmal durchschauen, vielleich wirft Zven ja noch einen geschulten Blick darauf.

    Sisyphosarbeit...

    Gruß
    ps.: Swetter is schön, alle man raus, ich will morgen schöne Videos sehen

  5. #1385
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Bammel
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    Naja Nils es war nur eine idee und aufmerksamkeit machen auf eine eventuelle fehlerquelle.
    bist du nach dem flip nochmal geflogen? wenn nicht, dann montiere vor dem nächsten start die propeller ab. und schau wie sich die motoren verhalten. bei mir war es so das ioch beim nächsten start dann direkt auf dem boden einen flip machte. das war natürlich sehr unschön!

    ich stecke ja auch grade total im bau des neuen chassis. die komponenten aus dem alten sind schon alle draußen und durchgecheckt.

    beim neuen chassis ist der heckauslegen schon fertig montiert. und wäre funktionsbereit. mal sehen ob ich den heute fertig bekomme.
    Der miniatur Quadrocopter: www.nanoquad.de

  6. #1386
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
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    Hallo,

    Jo Wetter ist echt super. Besonders gestern war bei uns spitzen Wetter.
    Aber bei mir ist auch gerade wieder schrauben angesagt.
    Bei einem Sturz ist mir die Grundplatte (der Boden einer CD Spindel)
    gebrochen und zwar genau da wo ein Arm befestigt wird.
    Beim Neuaufbau will ich die Kabel alle Steckbar machen, um die Arme bei
    bedarf komplett zu entfernen.
    Die neue Grundplatte ist auch wieder eine CD Spindel, diesmal aber mit
    einer 2mm GFK Platte verstärkt. Um Gewicht einzusparen, habe ich mir jetzt
    Abstandhalter aus Kunststoff bestellt ich hoffe das diese Anfang nächster
    Woche kommen.
    Bild hier   Bild hier  
    Gruß Ingo

  7. #1387
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Willa
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    So, mein neuer Y6 ist erstmal flugfähig. Funktionierte alles auf Anhieb, und fliegt sich indoor genauso wie meine anderen Copter. Nur eben noch kleiner. Einen Crashtest habe ich auch schon unternommen (siehe Video), und der Copter fliegt auch noch wenn ein Propeller fehlt. Dann allerdings nicht mehr so neutral.
    Der Copter wiegt jetzt 256g und benötigt fast Halbgas zum Schweben. Ich hoffe er hat noch genug Schub wenn FPV Ausrüstung und IR-Control dran sind... Jetzt gehe ich erstmal draußen ne Runde fliegen. Leider ist das Wetter hier nicht sooo dolle.
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    Viele Grüße, William
    -> http://william.thielicke.org/

  8. #1388
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Amigorodrigo
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    nice!

    da der clip so schön kurz ist - hab ich ihn mir direkt 5x reingezogen.

    wie groß sind denn die props?
    was für motörchen verwendest du?

    findest du eigentlich das mm6 und bolt anders gieren als die dlxs?
    vllt. weniger agil da giermoment nur durch mischen der drehzahlen erzeugt wird und nicht durch kippen einer propellerebene?!

    ein verrückter kleine brummer
    Geändert von Amigorodrigo (13.03.2011 um 15:22 Uhr)
    Gruß
    Amigo

  9. #1389
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    Hallo Willa,
    schönes Video. Aber bei den Loopings wird einem ganz wirr im Kopf.
    Bist Du solche Manöver schon mal mit FPV geflogen?
    Gruß Ingo
    PS. wie viel kostet eigentlich so eine Regler+i2c Konverter?

  10. #1390
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    Zitat Zitat von Willa Beitrag anzeigen
    So, mein neuer Y6 ist erstmal flugfähig. Funktionierte alles auf Anhieb, und fliegt sich indoor genauso wie meine anderen Copter. Nur eben noch kleiner. Einen Crashtest habe ich auch schon unternommen (siehe Video), und der Copter fliegt auch noch wenn ein Propeller fehlt. Dann allerdings nicht mehr so neutral.
    Cool!! Die Loops durch den Tischaufbau kurz vor Ende des Clips sind in slomo gefilmt und etwas schneller abgespielt, oder?

    Zitat Zitat von Willa Beitrag anzeigen
    Der Copter wiegt jetzt 256g und benötigt fast Halbgas zum Schweben. Ich hoffe er hat noch genug Schub wenn FPV Ausrüstung und IR-Control dran sind... Jetzt gehe ich erstmal draußen ne Runde fliegen. Leider ist das Wetter hier nicht sooo dolle.
    Verstehe ich das 4. Bild richtig? Du hast 6 I²C-PWM-Wandler on board?
    Gruß
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de

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