Hallo,
hast du mal die spannung gemessen, die an den jeweiligen motoren anliegt?
MfG
hans
Hi,
bis vor kurzem fuhr mein RP6 bei gleicher Geschwindigkeit auf beiden Motoren geradeaus. Aber seit heute morgen fährt er mal mehr mal weniger stark nach rechts. Weiß jemand woran das liegen könnte und wie ich ihn wieder zum Geradeausfahren bringe?
MFG D1K0
Hallo,
hast du mal die spannung gemessen, die an den jeweiligen motoren anliegt?
MfG
hans
Hallo,
was sagt denn das Testprogramm?
s. http://www.arexx.com/rp6/html/de/docs.htm
"Drehgeber justieren"
MfG,
SlyD
hi,
irgendwas im getriebe locker?
mfg jeffrey
Danke erstmal für die Antworten.
@Hansi41:
Falls du die Motorstromsensoren meinst: die Werte variieren je nachdem, wie schnell der RP6 fährt d.h. mal ist auf der linken Seite ein höherer Wert und mal auf der rechten Seite...
@SlyD:
Der Test sieht gar nicht gut aus. DCL ist meist ~80:10 und DCR 70:20. Die Bei den Encoder-Diagrammen dauern die Spitzen länger als die Täler.
Anbei ein Screenshot. Ich werde versuchen, die Drehgeber zu justieren, mal sehen ob es dann geht.
@jeffrey:
Soweit ich das erkennen kann, ist da nichts locker.
MFG D1K0
Hallo D1K0,
ja das liegt offensichtlich an den Encodern.
Das es bisher problemlos funktioniert hat, kann daran liegen das die Encoder "gerade eben" richtig eingestellt waren und sich seitdem irgendwas verändert hat - wie z.B. aktuell die Temperatur...
Wenn die Encoder einmal korrekt auf etwa 50:50 eingestellt sind, sollte das nicht mehr so schnell passieren.
MfG,
SlyD
Er fährt jetzt wieder geradeaus .
Ich denke auch, das lag an der Temperatur. War heute morgen sehr heiß hier.
Danke für die schnelle Hilfe.
MFG D1K0
hi,
eine gescheite einstellung der encoder schadet aber bestimmt trotzdem nicht.
mfg jeffrey
Prima. Dann mach nochmal den Encoder-Test um den Zustand zu dokumentieren.Er fährt jetzt wieder geradeaus
Gruß
mic
Bild hier
Atmel’s products are not intended, authorized, or warranted for use
as components in applications intended to support or sustain life!
Hi,
tut mir leid, wenn ich jetzt für Missverständnisse gesorgt habe. Ich habe in meinem letzten Beitrag nicht dazugeschrieben, dass ich die Encoder justiert habe, im vorletzten hatte ich es jedoch angekündigt.^^Zitat von jeffrey
Habe ich auch schon gemacht, ich bekomme ~60:40 Werte.Zitat von radbruch
MFG D1K0
Lesezeichen