Hi,
muss man die Anweisungen zur Motorsteuerung zwischen DO....LOOP schreiben ?
Viele Grüße
ikarus_177
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Hab das Twin Motor Set von Roboterhardware, und benutze das RN-Control.
Wenn ich die Motoren direkt mit Strom Versorge (U geschätzte 8V) funktionieren sie prima. Wenn ich sie nun über das RN-Control ansteuern will, gibt der Motor nurnoch die ganzezeit ein Komisches Knarksen aus.
Hab ein 203:1 Getriebe hinter den Motoren.
An Anfang hatte ich einfach mal das Testprogramm vom RN laufen lassen, und einen dieser Motoren angeschlossen, ohne Getriebe, und der hat sich schonmal schön gedreht.
Habt ihr eine Idee?
Mein Code ist übrgens:
Dankeschön, mfg jojohoCode:$regfile = "m16def.dat" $crystal = 16000000 'Quarzfrequenz $baud = 9600 'Ports für linken Motor Config Pinc.6 = Output 'Linker Motor Kanal 1 Config Pinc.7 = Output 'Linker Motor Kanal 2 Config Pind.4 = Output 'Linker Motor PWM 'Ports für rechten Motor Config Pinb.0 = Output 'Rechter Motor Kanal 1 Config Pinb.1 = Output 'Rechter Motor Kanal 2 Config Pind.5 = Output Portc.6 = 1 'bestimmt Richtung Portc.7 = 0 'bestimmt Richtung Portd.4 = 1 'Linker Motor EIN 'Rechter Motor ein Portb.0 = 1 'bestimmt Richtung rechter Motor Portb.1 = 0 'bestimmt Richtung rechter Motor Portd.5 = 1
Hi,
muss man die Anweisungen zur Motorsteuerung zwischen DO....LOOP schreiben ?
Viele Grüße
ikarus_177
Soo, danke schonmal für die antwort, aber es passiert jetzt garnichtsmehr...
mein Code ist jetzt:
Und jetzt macht der Motor garnichtsmehr... er ist einfach an dem ersten motorport angeschlossen... Direkt Spannung drauf, und das ganze Läuft wie geschmiert...Code:$regfile = "m32def.dat" 'Die Anweisung bestimmt Controllertyp, hier AVR Mega 32 $framesize = 32 'Stackanweisungen, die eigentlich nur bei größeren Programmen $swstack = 32 'wirklich nötig werden $hwstack = 32 $crystal = 16000000 'Die Frequenz des verwendeten Quarzes $baud = 9600 Dim I As Integer 'Die Baudrate für RS232 Ausgabe. 'Sie muss auch beim PC Terminalprogramm identisch sein ' Für Motorentest 'Ports für linken Motor Config Pinc.6 = Output 'Linker Motor Kanal 1 Config Pinc.7 = Output 'Linker Motor Kanal 2 Config Pind.4 = Output 'Linker Motor PWM 'Ports für rechten Motor Config Pinb.0 = Output 'Rechter Motor Kanal 1 Config Pinb.1 = Output 'Rechter Motor Kanal 2 Config Pind.5 = Output 'Rechter Motor PWM Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down Pwm1a = 0 Pwm1b = 0 Tccr1b = Tccr1b Or &H02 'Prescaler = 8 I = 0 Sound Portd.7 , 400 , 450 'BEEP Sound Portd.7 , 400 , 250 'BEEP Sound Portd.7 , 400 , 450 'Linker Motor ein Portc.6 = 1 'bestimmt Richtung Portc.7 = 0 'bestimmt Richtung Portd.4 = 1 'Linker Motor EIN 'Rechter Motor ein Portb.0 = 1 'bestimmt Richtung rechter Motor Portb.1 = 0 'bestimmt Richtung rechter Motor Portd.5 = 1 'rechter Motor EIN I = 0 Do Pwm1a = I Pwm1b = I Waitms 40 I = I + 5 Loop Until I > 1023 Wait 1 Do Pwm1a = I Pwm1b = I Waitms 40 I = I - 5 Loop Until I < 1 Pwm1a = 0 'Linker Motor aus Pwm1b = 0
Hat noch jemand eine idee?
mfg jojoho
Hi,
ich hatte das eigentlich so gemeint:
Code:$regfile = "m16def.dat" $crystal = 16000000 'Quarzfrequenz $baud = 9600 'Ports für linken Motor Config Pinc.6 = Output 'Linker Motor Kanal 1 Config Pinc.7 = Output 'Linker Motor Kanal 2 Config Pind.4 = Output 'Linker Motor PWM 'Ports für rechten Motor Config Pinb.0 = Output 'Rechter Motor Kanal 1 Config Pinb.1 = Output 'Rechter Motor Kanal 2 Config Pind.5 = Output do Portc.6 = 1 'bestimmt Richtung Portc.7 = 0 'bestimmt Richtung Portd.4 = 1 'Linker Motor EIN 'Rechter Motor ein Portb.0 = 1 'bestimmt Richtung rechter Motor Portb.1 = 0 'bestimmt Richtung rechter Motor Portd.5 = 1 loop
Viele Grüße
ikarus_177
Danke für deine Hilfe...
Nur das hatte ich auch schon versucht.
Dann hab ich mal das Testprogramm das beim Board dabei ist nochmal draufgeladen... Und das Lauflicht der LEDs funktioniert, die Töne übern Summer auch. Nur die Motoren drehen sich nicht. (Haben sich aber beim ersten mal Testen super über das Board ansteuern lassen, mit Beschleunigung und Abbremsen.)
Kann es sein, das ich evt. den Motortreiber kaputt gemacht hab?
mfg jojoho
Hat niemand eine Idee?
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