Ich meine einen Aluring als Führung für den Gleitring.
Am Bild, dass ich auf S141 gepostet habe ist der Ring zu sehen.
MfG Hannes
Ich weiß, Holz ist nicht optimal, und ich ärger mich auch ein kleines Bischen, dass ich so angefangen habe, aber jetzt bau ich erstmal weiter Auch habe ich meine Fräse irgendwie zu groß geplant... Ich glaube für den Anfang wäre es kleiner besser gewesen... Aber alles in Allem bin ich bisher recht zufrieden...
Ja, der Tiefenregler... Hum, wie meinst du das mit dem Aluring? Das in den dann quasi eine schräge Nut kommt, und der Gleiter dann quasi im Aluring sitzt?
Ich meine einen Aluring als Führung für den Gleitring.
Am Bild, dass ich auf S141 gepostet habe ist der Ring zu sehen.
MfG Hannes
So, jetzt...
Habe heute auf der X-Achse das metrische gegen das Trapezgewinde auzsgetauscht... Als nächstes mache kümmere ich mich um die Ansteuerung, ich will was bewegen sehen
Habe nun aus der Bucht kleine Linearführungen, 2cm gefischt... Für den Tiefenregler...
@Hannes, so wie du das hast gefällt mir das sehr gut... Incl. dem Aluring... Würde bei mir dann unten am Gleiter noch kreuzförmig reinsägen, dass die Späne rauskönnen...
Für den Gleiter und den Ring, wo bewegen wir uns da preislich?
Grüße
Thorsten
P.S: Ende der Woche gibts vllt. Bilder von Y, Z Achse, falls das hier überhaupt noch jemand Interessiert Ich bin ja hinterher wie die alte Fasnacht^^
Hallo,
meine Holz-CNC ist soweit jetzt im Einsatz.
Leider stelle ich heute fest, dass in einem gefrästen Teil ein Schlitz nicht so ist, wie er sein soll. Ich möchte einen Schlitz von 4mm haben, mit dem 2mm Fräser war diese zu groß.
Dann hab ich einen 1,5 mm Fräser genommen und den Schlitz in Corel auf 2mm breite belassen - selbe Breite wie mit dem 2mm Fräser.
Könnt Ihr mir da helfen?
Ich arbeite mit NC-FRS unter der Strato GWR-Steuerung
Und noch ein weiteres Problem:
Nach dem dritten Versuch wurden zudem meine Bauteile schief und falsch, der Schrittmotor war gut warm, kann es sein, dass dieser nicht mehr korrekt arbeitet? Oder könnte es an der Schlauchverbindung zwischen Welle und Gewindestange liegen, dass diese anfänt zu rutschen?
Vielen Dank für Eure Hlfe
Miggi
Kommt drauf an um wieviel sie zu groß ist, wenn es nur ein par zentel mm sind dan liegt es am verzug des Fräsers.
==>Gleichlauf wird die Nut klein;
==>Gegenlauf wird die Nut zu groß.
Wen es mehr sind dan würde ich auf die Schrittmotorsteuerung oder auf die Software tippen.
Michael
bei 'schiefen' Ergebnissen würd ich mal drauf tippen, dass irgendwas nachgibt. entweder Antrieb (kupplung) oder die Führungen (bei Querbelastung/haben Spiel).
was du mit 'ungenau' meinst, weiß ich nicht, aber evtl hast du schrittverluste. "knackst" es hin und wieder dumpf beim verfahren?
Hat sich evtl. irgendwas gelockert? (schraube/etc)
Gruß, AlKi
Jeder Mensch lebt wie ein Uhrwerk, wie ein Computer programmiert...
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Kubuntu
Sorry Jungs ich weiß dieser Post ist total deplaciert, unangebracht und unnütz. Aber ich kanns mir einfach nicht mehr verkneifen...
Also sorry vorne weg für diesen ironieüberladenen Post.
@miggi (und an alle anderen Holzfräsenbesitzer)
Ich vermute auch dass sich dein Fräser verzogen hat. Oder das Lager in deinem Dremel hat nachgegeben.
Ist ja schließlich total unrealistisch, dass sich dein Holzchassis verzogen (mal Luftfeuchte gemessen?), sich irgendwelche Schrauben gelöst oder aber deine Stepper einfach laufend Schritte verlieren.
Es ist ja auch nicht so, dass beim Fräsen nicht unwesentliche Kräfte wirken, die eventuell dafür verantwortlich zeichnen könnten...
Total abwegig wäre ja auch die Annahme, dass sich dein Werkstück während der Bearbeitung verschoben hat. Genauso falsch wäre es ja auch, den Fehler in den Präzisionsspindeln aus dem Baumarkt zu suchen.
...
http://www.tobias-schlegel.de
"An AVR can solve (almost) every problem" - ts
hi,
zumindest was die Edelstahl-Gewindespindeln aus dem Baumarkt betrifft kann ich partielle Entwarnung geben.
In "meiner Kleinen" habe ich die auch verbaut (M6 x 1).
Über eine Länge von 100mm hatte ich eine Maßabweichung von ca. 1mm; also 1%.
Das war natürlich zuviel.
Nun konnte ich in Mach3 dies weitestgehend kompensieren.
Bei einer Maßabweichung von ca. +-0,05mm habe ich dann aufgehört.
Versuche doch mal ob die Abweichungen bei weniger Zustellung und geringerem Vorschub auch geringer werden.
Das wäre ein Indiz dafür daß die Maschine nicht die nötige Steifigkeit hat.
Hast Du ein Bild Deiner Maschine parat?
liebe Grüße,
Klingon77
Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln - http://www.ad-kunst.de
Hallo zusammen,
vielen Dank für die vielen Tipps.
Die erste Sperrholzplatte war bis auf die unpassenden Ausschnitte ok, die zweite war am Anfang auch ok, wurde aber immer Schlechter, bis die Hasen total verzogen gefräst wurden.
Von daher tippe ich nach euren zahlreichen Tipps ( Vielen Dank ) auf den Motor / KUpplung der x-Achse. Da arbeitet derzeit ein Nanotec 42x42 mit ca 50 Ncm und der wurde ja schon recht warm.
Der Fehler mit der Passung / Ausschnitt ist mir noch nicht ganz klar. In Corel wurde diese mit einer Breite von 2.0 mm definiert.
Gefräst mit 2.0 mm und einem 1.5 mm Fräser ergaben annähernd den selben Ausschnitt. Statt 4.0 mm ist dieser etwa 4.5 mm breit.
Der 1.5 Fräser ist neu, von daher kann es nicht an dem liegen.
Schönen Tag
miggi
Bild der FRäse kommt noch.
hm, wenn ein Schrittmotor warm wird, hat das nix zu bedeuten. der wird ja auch im Stillstand warm, wenn nicht gerade ne Stromabsenkung drin is.
PS: du sagtest "etwa"4,5mm breit. ist die breite der Schlitze unregelmäßig?
Gruß, AlKi
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