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Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
Problem mit RN-Control/Dualmotor
Hallo zusammen!
Seit langer Zeit bin ich nun endlich mal wieder dazu gekommen was an meinem Roboter zu machen. Leider kam es das letzte mal, als ich an ihm gearbeitet hatte, dazu, dass ich das dualmotorboard falsch an die RN-Control angeschlossen hatte. Ich hatte eine stiftleiste, die ich in den Jumper1 auf dem dualmotor board stecken konnte. diesen hatte ich einmal falschherum drangesteckt, wodurch ne leiterbahn, die ich mittlerweile wieder überrückt hab, durchgebrannt war.
Leider funktionieren die Motoren nach umfangreichen Tests nicht. Alles andere funktoiniert I2C, RS232, Servos ansteuern etc.
Ich hab mal die Pins dann durchgemessen un musste feststellen, dass auf beiden pins die für die richtung von motor 2 zuständig sind (B0 und B1) immer ein highpegel (gemessen ca. 4,8V) anliegt.
Ich hab dann mal ein "Programm" geschrieben, was mir alle Ausgänge auf 0 setzt. Dann hab ich eine der LEDs auf dem board dazu benutzt zu schauen, ob wirklich alle ausgänge auf null sind.
Dabei kam raus, dass an PB0, PB1, D0, D1, D5 ein high signal anliegt, also die LED hat nicht geleuchtet. Bei D4 hat die LED nur halb so hell geleuchtet.
Lässt das darauf schließen, dass mein Mega32 defekt ist, oder gibt es noch irgend eine andere Variante, wo ein fehler sein könnte?
Gruß Jürgen
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Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
Hi!
Hat irgendjemand ne idee?
- Jürgen
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