- 12V Akku mit 280 Ah bauen         
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11

Thema: RN-Control stürzt ab wenn Timer0 ISR ausführt

  1. #1
    Benutzer Stammmitglied
    Registriert seit
    07.12.2004
    Ort
    Leverkusen
    Alter
    44
    Beiträge
    95

    RN-Control stürzt ab wenn Timer0 ISR ausführt

    Anzeige

    E-Bike
    Hallo,

    ich möchte mit der RN-Control ein einfaches Servo von Conrad
    per Software PWM ansteuern. Komisch ist wenn der Controller die
    ISR ausführt dann stürzt er ab. Servo bewegt sich kurz und macht dann
    nichts mehr. Ich hab auch schon alles mögliche ausprobiert und
    per Try and Error andere Werte eingesetzt jedoch verhält sich
    der Servo stets gleich. Kurze Bewegung und stop.
    Vielleicht kann mir ja einer weiterhelfen...

    Hier der Code:
    Code:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    
    int ontime = 0;
    int offtime = 2000;
    
    ISR(TIMER0_COMP_vect)
    {
        static int onBuf;
    
        if( offtime - ontime > 0 )
        {
            onBuf = ontime;
            offtime--;
        }
        else
        {
            if( onBuf == 0 )
            {
                offtime = 2000;
                PORTA &= ~0x80;
                onBuf = ontime;
            }
            else
            {
                if( onBuf == ontime )
                    PORTA |= 0x80;
                onBuf--;
            }
        }   
    }
    
    int main(void)
    {
    
        DDRA = 0x80;
        PORTA = 0x00;
    
        // CLK/8 Prescaler                  CS01
        TCCR0 = (1<<CS01);
    
        OCR0 = 20;  // 16000000/8 = 1999490/20 = 99974,50Hz => 0,01ms
    
        TIMSK |= (1<<OCIE0);
    
        sei();
    
        int i = 0;
    
        ontime = 3; // links
    
        for(i=0;i<312;i++)
            _delay_ms( 16 );
    
        ontime = 11; // mitte
    
        for(i=0;i<312;i++)
            _delay_ms( 16 );
    
        ontime = 19; // rechts
    
        for(i=0;i<312;i++)
            _delay_ms( 16 );
    
        ontime = 0;
    
        while(1);
    }
    Viele Grüsse
    Thomas

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    06.02.2005
    Ort
    Hamburg
    Alter
    38
    Beiträge
    4.255
    Du solltest ontime und offtime als volatile deklarieren.

  3. #3
    Benutzer Stammmitglied
    Registriert seit
    07.12.2004
    Ort
    Leverkusen
    Alter
    44
    Beiträge
    95
    Hallo uweg,

    danke für die zügige Antwort. Leider bringt es nicht den erhofften
    Erfolg. Aber ich deklariere die Variablen trotzdem als volatile.
    Danke für den Tipp. Hab wieder was dazugelernt.
    Hast du oder jemand anderes noch eine weitere idee wodran es liegen könnte ?

    Viele Grüsse
    Thomas

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Kaiserslautern
    Beiträge
    794
    Hi,

    vielleicht kann es auch daran liegen, dass neben dem COMP IRQ ein anderer Interrupt ausgelöst wird. Ist dieser nicht implementiert, springt das Programm zurück zum reset.

    Gruß, CowZ

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    06.02.2005
    Ort
    Hamburg
    Alter
    38
    Beiträge
    4.255
    Wenn ich das Programm kompiliere sieht das listing (.lss-Datei) soweit in Ordnung aus. Nur ein Interrupt aktiv.

    Hängt der AVR wirklich komplett, oder reagier der Servo bloß nicht auf die Ansteuerung? Hast du mal irgedwas anderes ausgeben lassen, zb ne LED blinken während der Warteschleifen? Du müssest mal schrittweise analysieren, wo das Programm wirklich hängen bleibt. Also zb ne LED einschalten, und den Einschaltbefehl dann immer weiter nach hinten verschieben.

  6. #6
    Benutzer Stammmitglied
    Registriert seit
    07.12.2004
    Ort
    Leverkusen
    Alter
    44
    Beiträge
    95
    Hallo,

    ich werd das gleich mal mit dem LED testen.

    Also der Servo bewegt sich einmal ca 5-10% nach rechts. Das macht der jedesmal
    wenn ich das RN-Control resette, also nach 10-20 resets liegt der Servo
    rechts im Anschlag. Laut Programm müsste der aber doch folgendes machen:

    links

    schleife abwarten

    mitte

    schleife abwarten

    rechts

    Hab ne Frage zu dem Programm, da ich es nicht selber geschrieben habe
    weil ich noch AVR Anfänger bin.

    Frage1:
    Was soll die Variable OCR1 = 20 eigentlich bewirken ?
    Also ich meine soweit ich das mit den Timern verstanden habe,
    zählt Timer0 im 8-Bit Mode hoch bis 255 und fängt dann wieder
    bei 0 an. Wenn Timer0 und OCR1 übereinstimmen wird ein Interrupt
    ausgelöst. Also einmal im Bereich von 0-255. Dann ist es doch
    egal ob OCR1 = 40 oder 20. Fakt ist der Interrupt wird einmal ausgeführt
    in der Zeit die der Controller braucht um bis 255 zu zählen.
    Wenn hingegen der Timer0 wieder bei 0 anfängt wenn der Interrupt
    ausgelöst wird , dann ist mir alles klar. Dann ist die PWM Frequenz die
    Zeit die der Controller braucht um von 0 bis OCR1 zu zählen.

    Frage2:
    Offtime ist doch die Spanne in der der PWM-Port (PA0) auf ca 0V liegt.
    Ontime die Zeitspanne in der PA0 auf 5V liegt.
    Komisch finde ich nur dass der offtime anteil bei 2000 liegt und
    der ontime grade mal bei 3.
    Mittelstellung wäre doch wenn offtime 2000 und ontime 1000 wäre
    also die hälfte der "Amplitudendauer" ein und die hälfte aus.
    Der Timer0 bringt doch nur die Frequenz in der die "Amplituden"
    erzeugt werden , oder hab ich was falsch verstanden ?

    Viele Grüsse und DANKE !
    Thomas

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    06.02.2005
    Ort
    Hamburg
    Alter
    38
    Beiträge
    4.255
    Zitat Zitat von Chattychan
    Also der Servo bewegt sich einmal ca 5-10% nach rechts.
    Das ist normales Einschaltverhalten der Servos, wenn kein Impuls angelegt wird.

    Bis du eigentlich sicher, dass du am richtigen Anschluss hängst?



    Hab ne Frage zu dem Programm, da ich es nicht selber geschrieben habe
    weil ich noch AVR Anfänger bin.

    Zitat Zitat von Chattychan
    Frage1:
    Was soll die Variable OCR1 = 20 eigentlich bewirken ?
    Also ich meine soweit ich das mit den Timern verstanden habe,
    zählt Timer0 im 8-Bit Mode hoch bis 255 und fängt dann wieder
    bei 0 an. Wenn Timer0 und OCR1 übereinstimmen wird ein Interrupt
    ausgelöst. Also einmal im Bereich von 0-255. Dann ist es doch
    egal ob OCR1 = 40 oder 20. Fakt ist der Interrupt wird einmal ausgeführt
    in der Zeit die der Controller braucht um bis 255 zu zählen.
    Wenn hingegen der Timer0 wieder bei 0 anfängt wenn der Interrupt
    ausgelöst wird , dann ist mir alles klar. Dann ist die PWM Frequenz die
    Zeit die der Controller braucht um von 0 bis OCR1 zu zählen.
    Die Frequenz bleibt ja immer gleich (müssen 20ms pro Durchlauf sein). Was sich ändert, ist das Verhältnis von Impuls zu Pause. Das wird erreicht, indem der Compare-Match mal früher und mal später (je nach OCR0) auftritt.

    Zitat Zitat von Chattychan
    Frage2:
    Offtime ist doch die Spanne in der der PWM-Port (PA0) auf ca 0V liegt.
    Ontime die Zeitspanne in der PA0 auf 5V liegt.
    Komisch finde ich nur dass der offtime anteil bei 2000 liegt und
    der ontime grade mal bei 3.
    Mittelstellung wäre doch wenn offtime 2000 und ontime 1000 wäre
    also die hälfte der "Amplitudendauer" ein und die hälfte aus.
    Der Timer0 bringt doch nur die Frequenz in der die "Amplituden"
    erzeugt werden , oder hab ich was falsch verstanden ?
    Ein Servo reagiert anders als ein Motor! Die Zykluszeit ist immer 20ms, und der impuls dauert zwischen 1 und 2ms. Ruhestellung ist 1,5ms.

  8. #8
    Benutzer Stammmitglied
    Registriert seit
    07.12.2004
    Ort
    Leverkusen
    Alter
    44
    Beiträge
    95
    Hallo,

    also ich hab das mit den LEDs jetzt mal getestet. Ich hab
    die 8 LEDs von der RN-Control (PORTC) komplett
    über die Main(void) verteilt. Alle LEDs leuchten.
    Also wird das Programm komplett abgearbeitet.
    Komisch ist hingegen wieder , wenn ich in der ersten Schleife
    die das erste Delay ausführt den Wert von i<312 auf 3120 ändere dann dimmt es die LEDs
    die im Programmfluss weiter unten leuchten sollen.
    Was hat diese Schleife denn mit der Leuchtintensität der LEDs
    zutun ? Sie dimmt sie wirklich. Hab zuerst gedacht die Schleife dauert
    so lange, aber dann hab ich mich an den Wert rangetastet so dass man
    sieht dass sie gedimmt werden.


    Bis du eigentlich sicher, dass du am richtigen Anschluss hängst?
    Ich bin mir sicher dass das gelbe Kabel vom Servo am richtigen Port
    hängt. Rot ist an 5V und Schwarz an GND.

    Komisch ist jetzt auch, wenn ich mit dem gelben Kabel direkt an
    die Buchsenleiste von PortA gehe und es an den richtigen Port dran halte dann ruckelt
    der Servo mal nach links mal nach rechts. Wenn ich das schneller mache
    dann verhält sich der Servo unkontrolliert.

    Viele Grüsse
    Thomas

  9. #9
    Benutzer Stammmitglied
    Registriert seit
    07.12.2004
    Ort
    Leverkusen
    Alter
    44
    Beiträge
    95
    Hallo,

    noch einer da ?

    Gruss
    Thomas

  10. #10
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    06.02.2005
    Ort
    Hamburg
    Alter
    38
    Beiträge
    4.255
    Hab mal das Programm auf nen M32 gespielt und mit dem Oszi nen Blick drauf geworfen. Das Timing stimmt absolut nicht...

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

Solar Speicher und Akkus Tests