- LiFePO4 Speicher Test         
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Thema: Nix Geht...

  1. #11
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    E-Bike
    hier noch nen vetify log von AVR OSP:


    Checking Programmer type ...
    Found AVR ISP
    Entering programming mode...
    Signature = 0x00 0x80 0x00
    Leaving programming mode...
    Checking Programmer type ...
    Found AVR ISP
    Entering programming mode...
    Erasing chip contents...
    Leaving programming mode...
    Checking Programmer type ...
    Found AVR ISP
    Entering programming mode...
    Erasing chip contents...
    Reading HEX input file for flash operations...
    Programming Flash contents... 0x0000 TO 0x00C7
    Leaving programming mode...
    Checking Programmer type ...
    Found AVR ISP
    Entering programming mode...
    Reading HEX input file for flash operations...
    Reading Flash contents...0x0000 TO 0x00C7
    Comparing Flash data...
    Unequal at address 0x0000
    Expected 0x0C Read 0x00
    Leaving programming mode...

  2. #12
    Ich habe mal die Fus und Lockbites mir AVR OSP eingelesen:


    Checking Programmer type ...
    Found AVR ISP
    Entering programming mode...
    Fuse bits read = 0x0000 ( 0 )
    Leaving programming mode...
    Checking Programmer type ...
    Found AVR ISP
    Entering programming mode...
    Lock bits read = 0x00 ( 0 )
    Leaving programming mode...



    Bei folgenden sind Hacken:

    Fuse:


    On Chip Debug enabled
    JTAG Interface enabled
    Serial Programm Downloading enabled
    Preserve EEPROM memory trought the Chip erase circle
    Boot Flash selction size=2048
    Boot restet vector enabled
    CKOPT fuse
    Brownout detection level at 4V
    Brown-Out detection enabled
    Ext Clock; Start up Time 6CK + 0ms

    Lock:

    Mode3
    Application Protection Mode3
    BootLoader Mode 3



    wieso steht das auf Ext Clock???

  3. #13
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
    Registriert seit
    01.05.2006
    Beiträge
    144
    hallo, ich verwende bascom.
    also kenn ich leider nicht den ablauf von avg osp.

    vielleicht solltest du mal nen anderen Programmer probieren eventuell gibts fehler bei der kommunikation.
    meine aktuellen Projekte
    Sternenhimmel
    http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=31439
    BuBoter - Roboter mit Antikolision
    http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=31632

  4. #14
    ich habe keinen anderen da...

  5. #15
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
    Registriert seit
    01.05.2006
    Beiträge
    144
    vielleicht anderes programm zum programmieren verweden.

    hast du den reset auch richtig beschalten?! vielleicht is irgendwo ne leitung offen miss sicherheitshalber überall mit durchgansprüfer nach, was mit was verbunden ist.

    und bei einem anderen port hast du jetzt das selbe problem?!
    verwende mal "set portb.0" bzw "reset"

  6. #16
    ich glub kaum, das es am Port liegt...irgendwie programmiert das nicht korrekt...

  7. #17
    ich trau mirs garnicht zu sagen...aber ich habe mich so bescheuert angestellt und die ISP buchse falsch herum beschaltet...aber wie sagt man so schön aus fehlern lernt man...

  8. #18
    Nochmal ne Simple Frage...ich hatte ne kleine Blink Schaltung gemacht:


    '################################################# ##
    'step2.bas.BAS
    'für
    'RoboterNetz.de AVR Tutorial in RN-Wissen
    '
    'Autor: Frank Brall
    'Weitere Beispiele und Beschreibung der Hardware
    'unter
    ' http://www.Roboternetz.de oder
    ' http://www.Roboternetz.de/wissen
    '################################################# ######

    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1000000

    Config Portc.2 = Output
    Config Portc.1 = Output
    Config Portc.0 = Output


    Do
    Portc.2 = 1
    Waitms 100
    Portc.2 = 0
    Waitms 100

    Portc.1 = 1
    Waitms 100
    Portc.1 = 0
    Waitms 100

    Portc.0 = 1
    Waitms 100
    Portc.0 = 0
    Waitms 100
    Loop

    End


    PC2=Rote LED
    PC1=Gelbe LED
    PC0=Grüne LED

    Es Blinktenn jedoch nur die Gelbe und die Grüne. Ich habe die Rote in PC3 geändert aber immer noch nix. PD7 geht jedoch...ich habe natürlich immer umgesteckt...woran kann das liegen?

  9. #19
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    12°29´ O, 48°38´ N
    Beiträge
    2.731
    JTAG Interface liegt an diesen Pins, und
    JTAG ist standardmässig aktiviert, deshalb
    JTAG deaktivieren per Fusebits, oder auch per Software !

    zB:
    2mal hintereinander so wie hier angegeben :
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=255911#255911

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