- 12V Akku mit 280 Ah bauen         
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Thema: "Entering programming mode.. FAILED"; AVRISP MKII

  1. #21
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    Praxistest und DIY Projekte
    Hallo Gandalfx86
    Moglicherweise ist auch dein AVRISP MKII defekt.
    Siehe hierzu den Artikel aus nachfolgendem Link direkt auf der ersten Seite unter Motivation.

    http://www.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de

    Gruß Gucky.
    Wissen ist Macht, nichts Wissen macht nichts !

  2. #22
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    Hallo Gandalfx86,

    das ausgelesene Hex-File stimmt genau mit dem von AVRStudio erzeugten Hex-File überein. Also ist der ISP wohl i.O. Der Fehler liegt vieleicht doch in deinem Programm. Bin aber kein Assembler Experte.
    Schau dir mal die AVR Assembler Einführung im RN-Wissen an.
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...inf%C3%BChrung

    Vieleicht geht es nicht ohne Reset Funktion und Platzhalter für die Interrupt Vektoren.

  3. #23
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
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    Ich sehe in deinem Programm nicht, das du den Stackpointer initialisierst.

  4. #24
    Neuer Benutzer Öfters hier
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    So ich habe gerade mal die Schaltung auf einer Lochrasterplatine aufgelötet (genauso wie auf dem Steckboard), und dann folgenden Code in den Flash geschrieben

    Code:
     .NOLIST                    
     .INCLUDE <m32def.inc>     
     .LIST                    
     .CSEG                   
    
     RESET:
         jmp INIT        
    
     .ORG INT_VECTORS_SIZE 
     INIT:  
         ldi r24,high(RAMEND)   
         out SPH,r24            
         ldi r24,low(RAMEND)  
         out SPL,r24       
    
    
     MAIN:
       LDI R16,0b11111111
       OUT DDRA,R16
       OUT DDRB,R16
       OUT DDRC,R16
       
    LOOP:
       LDI R16,0x00
       OUT PORTA,R16
       OUT PORTB,R16
       LDI R16,0xFF
       OUT PORTC,R16
       RJMP LOOP
       
       RJMP MAIN
    
     Ende:  
            rjmp Ende
    und was soll ich sagen: an PortC 4,8V und PortA und B auf 0V.
    Ich kann es kaum glauben, es läuft.

    Wo das Problem lag kann ich nicht so genau sagen, aber ich vermute, dass mein Steckboard-Aufbau nicht sauber war.
    Ich bedanke mich für alle Bemühungen hier im Forum mir beim ARV-Start zu helfen.
    Wenn ich alle Klausuren in der Uni geschrieben habe werde ich mich dann mal etwas intensiver mit AVR-Assembler beschäftigen und vielleicht kann ich ja auch bald mein erstes Roboter-Projekt starten.

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