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Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
Die Fuses habe ich mit dem JTAG schon geschrieben. Der Controller läuft jetzt mit 16MHz externem Quarz. Im STK habe ich bereits, ich glaube 10K warens, ausprobiert..
Das mit dem Jumper klingt allerdings nicht schlecht. Habe an dem STK nichts geändert, und das in den Sockeln Programmieren funktioniert. Dann habe ich nurnoch den 6-Poligen abgezogen, damit nicht der Controller im Sockel programmiert wird. Ansonsten alles im Ursprungszustand.
Gruss
Michael
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Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
Habs!
War der 1k Resetwiderstand gegen Vcc. Der hat die Resetleitung nicht ganz auf 0V runtergelassen. Nachdem ich einen 10k Widerstand eingebaut habe gings.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruss
Michael
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