Eigenbaugetriebe: Drahtverhau beseitigt; noch viel Tuningbedarf
von
am 21.01.2019 um 21:12 (2599 Hits)
Das Vehikel kann wieder auf eigenen Rädern fahren. Eine Platine mit dem ATmega88PA und einem ATtiny25 zum IR-Fernbedienungsempfang wurde noch oberhalb der H-Brückenplatine und der Enkoder HW-Unterstützungsplatine aufgesetzt. Der ATiny erzeugt aus seinem internen 8MHz Oszillator mit internem PLL einen 16MHz Systemtakt. Den lasse ich über CLKO (PB4) ausgeben und kann so den ATmega88, der schneller als mit 8Mhz getaktet werden soll, extern auch mit 16MHz versorgen. Spart Quarz und belegt nur einen Pin.
Bild hier
Die ersten Fahrtests waren absolut enttäuschend. Ich glaube ich sollte das alte Fahrprogramm mit dem Bug wieder aufspielen. Das ging besser als das auf dem Prüfstand entwickelte ohne (?) Bug
Eins meine ich jedoch erkennen zu können: Durch die großen Räder und die enge Spur reagiert das Ding viel empfindlicher auf die Lenkung als die Vorgänger mit dem gleichen Lenkalgorithmus. Nicht, daß die Regelung mit der aktiven Bremse gar nicht wie gedacht funktioniert, nein, jetzt muß auch noch Lenkung, die bisher hinreichend so schön einfach proportional zu einem Potentiometerwert funktionierte, überdacht werden.
Beschäftigung für die nächste Zeit ist garantiert und sicher auch überraschende, eigenständig produzierte Fahrmanöver des Vehikels , das auch noch einen Namen braucht
Gruß
Searcher