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  1. Gleichgewicht: stabil besser als labil

    Eigentlich will ich mich mit der Elektronik des Stepperbots beschäftigen. Mir läßt das Fahrwerk aber immer noch keine Ruhe.

    Die Stoßdämpfer sind härter gemacht und das Fahrverhalten hat sich im unteren Drehzahlbereich dramatisch verbessert. Die "Sprünge" wie vorher mit den weichen Dämpfern treten nicht mehr auf. Allerdings schaukelt der Antriebsblock bei bestimmten niedriegen Drehzahlen.

    Jetzt habe ich das komplette Gerät auf den Kopf gedreht und größere Räder ...
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  2. Brauche härtere Stoßdämpfer

    Doch noch ein tieferer Eingriff ins Fahrwerk. Die vier vertikal gelagerten Stoßdämpfer wurden nun durch zwei horizontal gelagerte ausgetauscht. Hab sie gerade noch mit wenig Platzbedarf so unterbringen können, daß das Gewicht des Fahrzeugs in der Waagerechten senkrecht auf die Achsen drückt. Damit sollte der Antriebsblock im Ruhezustand auch in der Waagerechten bleiben. Beginnen die Stepper zu arbeiten, sollen die Drehmomente der Schritte, die den Antriebsblock um die Antriebsachsen vibrieren lassen, ...

    Aktualisiert: 17.06.2013 um 06:51 von Searcher

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  3. 90 Grad Steigung; ich mach mit den Steppern weiter :-)

    . Da geht noch was. Video mit weiteren Fahrversuchen.
    Leergewicht: 160 Gramm, 90° Steigung.
    Gewicht mit simulierter Last (Trafo): ca. 260 Gramm - läuft auch nicht schlecht.



    Gruß
    Searcher
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  4. CD-ROM Stoßdämpfer

    Nach EINIGEN Stunden Tüftelei, Fehlversuchen und nur wenigen Fehlbohrungen ist nun der Antriebsblock elastisch am übrigen Chassis mit Stoßdämpfern aus einem CD-Rom aufgehängt. Wenn der Antriebsblock nicht schon so schwer wäre, könnte die Dämpfumg noch effektiver sein.

    Wird nicht der endgültige Aufbau sein aber so oder sehr ähnlich wird es wohl werden. Vor allem muß noch ein anderes Laufrad dran und das Heck tiefergelegt werden. Batterien sollen über der Antriebsachse gelagert werden. ...

    Aktualisiert: 11.06.2013 um 15:37 von Searcher

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  5. Mehr Kraft auf den Boden

    Drei Dinge am Testaufbau verändert:

    • weitere Getriebestufe eingebaut. Untersetzung nun 15:1. Lärmpegel ist trotz des zusätzlichen Zahnrades viel geringer als gedacht. Mal sehen, wie lange die Kunststoffzahnräder durchhalten.
    • Holzräder durch Stollenreifen ersetzt.
    • Kondensator auf Steckbrett entfernt! Brachte manchmal irgendwie ADC-Messung und Rampe durcheinander, Rücksetzter des Mega88? Sind aber noch genug Cs vorhanden.

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ID:	25671 von Unten ...
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