Hallo, ich bin mal wieder am Frickeln: An meinem Rennrad mit mechanischer Kettenschaltung möchte ich den Schaltzug für den hinteren Umwerfer samt Außenhülle erneuern. Der Schaltvorgang soll um so besser funktionieren, je reibungsärmer sich der Schaltzug in der Hülle bewegen kann. Dazu würde ich gerne nachmessen können, ob sich nach dem Austausch irgendeine Veränderung ergeben hat. Gefühlsmäßige Beurteilungen der Schaltperformance sind zu subjektiv und fallen nach so einer, teils fummeligen ...
Aktualisiert: 06.01.2018 um 20:55 von Searcher
Ich könnte hier natürlich über meine ersten Schaltungen mit dem Arduino, Einstellungen und Skripte auf dem Pi und jetzt der Beginn des Nibo Burgers schreiben. Würde das jemand lesen? Kann man hier auch kommentieren?
Ich wollte eine kürzlich für den Roboter RP6 gekaufte Erweiterungskarte "Control M32" in Betrieb nehmen. Leider ließ sie sich nicht programmieren. Im RobotLoader erscheint zwar die geforderte Meldung: Connected to: "RP6 Control" FW Version: 1.4 Beim Versuch, ein Programm zu laden erscheint jedoch die Fehlermeldung: BOOTLOAD Timeout! Target did not respond! Auf der Karte leuchten die LED's LED1, ...
Bericht über den Test des Arexx Roboter Chassis ARX-HRCH01 aus der Arexx Verlosung 2017 Teil 2. Basisschaltung Spannungsversorgung und Motoransteuerung Die Motoranschlüsse habe ich gegen Buchsen der Serie PS (Pollin 451471) ausgetauscht und mechanisch fixiert Bild hier Als Akku habe ich den 2S1P LiIon Akku Ansmann 2x 18650 2S1P 7.4 V 2600 mAh, Pollin Bestellnummer 271095 verbaut. Die ...
Aktualisiert: 12.01.2018 um 00:09 von witkatz
Hallo, möchte mein privates Lager gern etwas aufräumen. Einige teile für künftige Entwicklungen benötige ich nicht mehr. Sie sind alle unbenutzt und werden nicht mehr eingesetzt. Aktueller Gesamtwert wäre: 319,87 € (bei Laser&Co.) Für das gesamte Paket möchte ich 140 € haben. ich denke das ist für nicht benutzte Teile ok. Geliefert wird nur komplett, also keine Einzelteile. Als Anhang habe ich die Teile in einer Excelliste inkl. ...