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Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Ein Sack voller Flöhe



Searcher
21.05.2023, 16:22
Hallo,

ich habe seit Langem mal wieder einige alte Werke hervorgekamt. Akkus aufgeladen und die ferngesteuerten Vehikel zum Laufen gebracht. Es sind tatsächlich schon vier lauffähige Vehikel gewesen. Alle werden mit der selbstgebauten IR-Fernbedienung auf die gleiche Art gesteuert. Bis auf den Stepper sind die DC Motoren alle geregelt. Allerdings auf unterschiedliche Art und nicht ganz fehlerfrei - wie man zwischendurch bemerken kann :( Dafür verkraften sie aber andererseits auch den Verlust eines Pneus. Der Stepper brauchte vor allem wegen harter Umschaltung zwischen vorwärts und rückwärts Anlauf- und Bremsrampen.

Ich glaub, ich hatte alle Teile hier im RN schon irgendwo beschrieben. Bei zweien habe ich danach noch die NiMh Akkus gegen LiIon plus Spannungsregler für die µCs ausgetauscht.

Die Funktionen unterscheiden sich nicht groß. Beim Stepper kann man jedoch noch on the fly auf Linienfolger umschalten. Da alle unterschiedlich schnell sind aber auf die gleichen FB-Signale reagieren, ist das gleichzeitige Fernbedienen mit der einen Fernbedienung wie das Hüten eines Sacks voller Flöhe :-)


https://youtu.be/i8F4hSv0eTA

Gruß
Searcher

oberallgeier
22.05.2023, 12:07
.. seit Langem .. einige alte Werke .. gleichzeitige Fernbedienen mit der einen Fernbedienung wie das Hüten eines Sacks voller Flöhe ..Heissa - schickes Video. Und, wirklich feine Arbeiten. Deine phanasievollen Dingelchen hatte ich sowieso schon immer bewundert. - - ach, und was läuft dann heutzutage bei Dir?

Ein ähnliches "Flottenmanöver" hatte ich mal als Präsentation zu (m)einem Vortrag laufen lassen (https://www.roboternetz.de/community/threads/57927-Campus-Party-am-21-26-August-in-Berlin?p=557467&viewfull=1#post557467) - Dottie (https://www.youtube.com/watch?v=sRNSIBpK8sQ) und MiniD0 (https://www.youtube.com/watch?v=jgm9DhS7vS4) - die beiden Coladosen, auf einem hohen Stehtisch mit weniger als einen Meter Plattendurchmesser. Da lohnte es sich, dass neben der Fernsteuerung (nicht so n tolles Teil wie Deins, nur ne alte TV-IR-RC (https://www.youtube.com/watch?v=jgm9DhS7vS4)) die Hauptarbeit der Kursplanung von den eingebauten Anti-Kollisions- und Absturzroutinen erledigt wurde. Ich musste während des Vortrags (https://www.youtube.com/watch?v=jgm9DhS7vS4) (mit Bildschirmpräsentation, rund acht Minuten) nur in zwei, drei Fällen eingreifen. Danach gabs dann auch n ordentliches Preisgeld (https://www.roboternetz.de/community/threads/57927-Campus-Party-am-21-26-August-in-Berlin?p=557606&viewfull=1#post557606) , ein paar Hunderter *ggg*. Ach jeee, schon über zehn Jahre her :-/

Searcher
23.05.2023, 15:22
- - ach, und was läuft dann heutzutage bei Dir?

Nichts Spezielles in Richtung Autonomes oder Roboter. Aktuell schaffte es mein 25 Jahre alter Aufsitzmäher nicht mehr mich bergauf zu bringen. In der Reihenfolge dann Service Manual gesucht (nicht gefunden) - Hydrostat Getriebe ausgebaut - im Internet dann doch Service Manual gefunden - Ölstand im Getriebe kontrolliert - ca. 20% 20W50 Öl aus einer Dose mit Aufschrifft Motorrad Öl nachgefüllt - Getriebe wieder eingebaut. Gerade Probefahrt hinter mich gebracht - mit dem Öl besser und schneller als je zuvor ;););)



Ein ähnliches "Flottenmanöver" hatte ich mal als Präsentation zu (m)einem Vortrag laufen lassen (https://www.roboternetz.de/community/threads/57927-Campus-Party-am-21-26-August-in-Berlin?p=557467&viewfull=1#post557467) - Dottie (https://www.youtube.com/watch?v=sRNSIBpK8sQ) und MiniD0 (https://www.youtube.com/watch?v=jgm9DhS7vS4) - die beiden Coladosen,
Die beiden kannte ich aber die Präsentation habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Gratulation nachträglich!


...dass neben der Fernsteuerung (nicht so n tolles Teil wie Deins, nur ne alte TV-IR-RC (https://www.youtube.com/watch?v=jgm9DhS7vS4))
Na, ja. Bei mir bleibt oft Vieles auf halber StrecKe unvollständig. Das Ding könnte zB etwas Make Up vertragen. Außerdem sind da so schlechte Taster drin - schlechter Kontakt und prellen unglaublich. Bei Wiederinbetriebnahme hatte ich einen so fest gedrückt, daß sich das Unterteil löste. Brach an der Verklebung einfach auseinander. Konnte repariert werden - gesäubert Kontaktplatte gerichtet und Gehäuse mit Sekundenkleber wieder zusammengeklebt. Mal sehen wie lange es hält.


Danach gabs dann auch n ordentliches Preisgeld (https://www.roboternetz.de/community/threads/57927-Campus-Party-am-21-26-August-in-Berlin?p=557606&viewfull=1#post557606) , ein paar Hunderter *ggg*. Ach jeee, schon über zehn Jahre her :-/ \\:D/ Zeit weiterzumachen

Gruß
Searcher