gateway
02.02.2014, 15:52
Hallo Roboterfreunde,
ich habe ein Problem mit dem RP6 und dem Antrieb.
Bis jetzt hat immer alles super funktioniert und der Roboter ist auch immer geradeaus gefahren.
Danach habe ich zwei Servos auf IO4 angeschlossen (mit einem Y Kabel beide Steuerleitungen auf den PIN bzw natürlich auch die Stromversorgung über die daneben liegenden PINs).
Zwei Sharp IR Sensoren hab ich auf die ADCs auf der Base angeschlossen. Alle Komponenten funktionieren super.
Was jedoch jetzt nicht mehr funktioniert ist die Motorsteuerung. Der Roboter zieht extrem nach links.
Ich habe bereits den Selftest gemacht und da läuft Test8, also der Antriebstest ohne Fehler durch allerdings erkennt man schon, dass sich die Seiten unterschiedlich schnell drehen.
Ich habe auch versucht, das ganze mit den Potis auszugleichen, allerdings kommt man da einfach nicht auf gleiche Umdrehungszahlen.
Die beiden Stecker von den Encodern hab ich auch schon vertauscht (natürlich auch + und - vertauscht) und dann zieht der Roboter in die andere Richtung. Jetzt ist die Frage, kann ich hier noch was retten und wenn ja, wo sollte ich suchen... Ich bin nicht der Meisterelektroniker, daher fällt mir die Analyse recht schwer.
Auch wenn ich alle externen Komponenten abstecke funktioniert die Motorsteuerung nicht mehr. Ich hab leider keinen Plan mehr, was ich da noch versuchen könnte.
Danke schon mal im voraus...
ich habe ein Problem mit dem RP6 und dem Antrieb.
Bis jetzt hat immer alles super funktioniert und der Roboter ist auch immer geradeaus gefahren.
Danach habe ich zwei Servos auf IO4 angeschlossen (mit einem Y Kabel beide Steuerleitungen auf den PIN bzw natürlich auch die Stromversorgung über die daneben liegenden PINs).
Zwei Sharp IR Sensoren hab ich auf die ADCs auf der Base angeschlossen. Alle Komponenten funktionieren super.
Was jedoch jetzt nicht mehr funktioniert ist die Motorsteuerung. Der Roboter zieht extrem nach links.
Ich habe bereits den Selftest gemacht und da läuft Test8, also der Antriebstest ohne Fehler durch allerdings erkennt man schon, dass sich die Seiten unterschiedlich schnell drehen.
Ich habe auch versucht, das ganze mit den Potis auszugleichen, allerdings kommt man da einfach nicht auf gleiche Umdrehungszahlen.
Die beiden Stecker von den Encodern hab ich auch schon vertauscht (natürlich auch + und - vertauscht) und dann zieht der Roboter in die andere Richtung. Jetzt ist die Frage, kann ich hier noch was retten und wenn ja, wo sollte ich suchen... Ich bin nicht der Meisterelektroniker, daher fällt mir die Analyse recht schwer.
Auch wenn ich alle externen Komponenten abstecke funktioniert die Motorsteuerung nicht mehr. Ich hab leider keinen Plan mehr, was ich da noch versuchen könnte.
Danke schon mal im voraus...