PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Pololu A4988 POW Schaltung



hasdrubal
18.12.2012, 09:13
Hallo,

ich habe hier zwar einige Threads zum A4988 gefunden, aber leider keinen, der sich mit Fragen ähnlich zu meiner beschäftigt..

Ich habe den Pololu A4988 POW (Bezug hier (http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=65&products_id=237)) und den Sanyo Denki 103H7123-5010 (Bezug hier (http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=69&products_id=215)).
Ich habe nun den Pololu gemäß folgender Schaltung verkabelt:

24047
(Quelle: Robotikhardware.de)

Einzige Änderung: Ich habe den DIR Eingang auf GND gelegt und STEP über einen Taster mit dem 5V-Ausgang des A4988 verbunden.
Den Motor habe ich wie folgt angeschlossen:
Orange: 1A
Blue: 1B
Red: 2A
Yellow: 2B
(aus Robotikhardware.de-Datenblatt und Pololu-FAQ-Frage Nr. 3 (http://www.pololu.com/catalog/product/1183/faqs) kombiniert/hergeleitet)

Im wesentlichen haben sich zwei Fragen ergeben, da die Schaltung nicht funktioniert wie erwartet:
1. Ist der Motor richtig angeschlossen ?
2. Wenn ich den A4988POW ohne Motor und alles andere nur mit Spannung versorge, was ich nach dem fehlgeschlagenen Initial-Test gemacht habe, habe ich saubere 5V und 3,3V an den Ausgängen. Sobald ich den 5V mit VDD verbinde, sinkt die Spannung auf 1,5V. Ist dies ein Indikator für einen defekten / zerstörten A4988POW ?
Das Poti ist auch richtig eingestellt, solange 5V nicht mit VDD verbunden ist. Dann sinkt die Spannung.
(In einem anderen Thread wurde erwähnt, dass dies den Chip evtl. zerstören könnte, daher könnte das die Erklärung der Frage sein)
EDIT:
3. Einige Internetseiten empfehlen eine Verbindung des RESET und SLEEP Pins (beide invertiert). Ist das notwendig oder sinnvoll?

Für Hilfe von den erfahrenen Nutzern des A4988 oder jedem Schrittmotor-Erfahrenen wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank !

Grüße aus Darmstadt
Niels Göran

Hubert.G
18.12.2012, 10:03
Enable muss auf GND liegen, sonst ist die Schaltung inaktiv. Reset und Sleep ist bei mir verbunden.
Wenn die Spannung einknickt ist das ein schlechtes Zeichen, oder die Spannungsquelle ist zu schwach.

hasdrubal
18.12.2012, 10:32
Hallo Hubert,

vielen Dank für die schnelle Antwort.
ich habe die Schaltung entsprechend modifiziert, aber das Verhalten ist noch immer identisch. Ich denke, dass sieht nach zerstörtem Treiber aus.
Könntest du evtl. auch bei der Frage nach der Motor Verkabelung bzw. dem Versorgen mit Spannung ohne angeschlossenen Motor helfen?

Grüße
Niels Göran

Hubert.G
18.12.2012, 11:09
Die Motorverkabelung sollte richtig sein, GND von Motorversorgung und 5V gehören verbunden.
Nur zur Klarstellung, dein Bild ist kein A4988.

hasdrubal
18.12.2012, 11:23
Hallo Hubert,

da bin ich jetzt etwas verwirrt.
Das ist das Bild aus dem PDF zum A4988POW von Robotikhardware.de und sieht auch so aus, wie das von der Pololu-Internetseite:

24049

Grüße
Niels Göran

Hubert.G
18.12.2012, 12:09
OK, mein Fehler. Ich habe auf mein Datenblatt geschaut, das ist der A4988 ohne POW.
Ich hoffe du hast den Hinweis im Datenblatt gelesen:
Wichtiger Hinweis
Achtung, während das Board mit Spannung versorgt wird darf keine Leitung zum
Motor unterbrochen werden - dies kann das Modul ansonsten zerstören.

hasdrubal
18.12.2012, 12:19
Genau, den Hinweis habe ich gelesen und auch beachtet.
Es tauchte hier im Forum noch der Hinweis auf, dass evtl. auch keine Spannung angelegt werden dürfte, wenn kein Motor an den Treiber angeschlossen wäre..
(Post 1 (https://www.roboternetz.de/community/threads/56087-Anf%C3%A4nger-Schrittmotor-mit-Pololu-A4988-und-Arduino-Duemilanove-verbinden?p=534875&viewfull=1#post534875), Post 2 (https://www.roboternetz.de/community/threads/56087-Anf%C3%A4nger-Schrittmotor-mit-Pololu-A4988-und-Arduino-Duemilanove-verbinden?p=543209&viewfull=1#post543209))

Wenn das der Fall ist, dann ist der Treiber definitiv kaputt..

Grüße
Niels Göran