marcsen
29.08.2008, 13:43
Hallo allerseits,
ich habe ein Problem mit meiner auf der bekannten L297/L298 basierenden Schrittmotorsteuerung. Der Motor neigt bei mir dazu, völlig willkürlich mal im, mal gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, obwohl dieselbe Richtung über den L297 vorgegeben wird. Dieses Problem tritt zum einen beim Start des Motors aus der Ruhe auf, zum andren teilweise auch während des Betriebs. Der Motor dreht... und schwups plötzlich ändert er die Drehrichtung. Meist tritt dies auf, wenn ich den Motor plötzlich belaste. Beim Start kann ich den Motor in die richtige Richtung zwingen, indem ich den Motor zu Beginn sehr langsam drehen lasse und dann die Schrittfrequenz erhöhe. Allerdings macht er bei langsamer Startdrehzahl teilweise zunächst einen kleinen Satz in die falsche Richtung.
Nun noch ein paar Worte zur verwendeten Schaltung: Als Treiber habe ich eine L297/L298 Schaltung benutzt, wie sie zb im Datenblatt des L297 dargestellt ist (siehe auch Anhang). Schrittmotor ist dieser: dieser (http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=69&products_id=172) . Als Versorgungsspannung habe ich mit Einstellungen zw 12V und 24V experimentiert. Gesteuert wird das ganze von einem Atmega 8 der den Takt generiert die Drehrichtung einstellt usw. Den Atmega wiederum spreche ich per I2C an. Außerdem lasse ich das ganze im Halbschrittmodus laufen.
Um euch ein paar Ansatzpunkte für die Fehlersuche zu liefern habe ich mit einem Oszi mal gemessen, was sich an den Ausgängen des L298 tut. Screenshots davon im Anhang. Im einzelnen sieht man dort:
Spule1.bmp
- Kanal 1 (gelb): Output 4 L298
- Kanal 2 (türkis): Output 3 L298
Spule2.bmp
- Kanal 1: Output 1
- Kanal 2: Output 2
Dann habe ich noch den Spannungsabfall an den sense Widerständen gemessen. Komisch ist dort, das sich nur an Sense B was tut.
Sense.bmp
- Kanal 1: Sense B
- Kanal 2: Sense A
Auch die Aufnahmen der beiden Motorspulen kommen mir irgendwie komisch vor. Die Platine habe ich als Fehlerquelle schon fast ausgeschlossen. Habe alle Verbindungen mindestens 5 mal gemessen...
Schöne grüße
Marc
ich habe ein Problem mit meiner auf der bekannten L297/L298 basierenden Schrittmotorsteuerung. Der Motor neigt bei mir dazu, völlig willkürlich mal im, mal gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, obwohl dieselbe Richtung über den L297 vorgegeben wird. Dieses Problem tritt zum einen beim Start des Motors aus der Ruhe auf, zum andren teilweise auch während des Betriebs. Der Motor dreht... und schwups plötzlich ändert er die Drehrichtung. Meist tritt dies auf, wenn ich den Motor plötzlich belaste. Beim Start kann ich den Motor in die richtige Richtung zwingen, indem ich den Motor zu Beginn sehr langsam drehen lasse und dann die Schrittfrequenz erhöhe. Allerdings macht er bei langsamer Startdrehzahl teilweise zunächst einen kleinen Satz in die falsche Richtung.
Nun noch ein paar Worte zur verwendeten Schaltung: Als Treiber habe ich eine L297/L298 Schaltung benutzt, wie sie zb im Datenblatt des L297 dargestellt ist (siehe auch Anhang). Schrittmotor ist dieser: dieser (http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=69&products_id=172) . Als Versorgungsspannung habe ich mit Einstellungen zw 12V und 24V experimentiert. Gesteuert wird das ganze von einem Atmega 8 der den Takt generiert die Drehrichtung einstellt usw. Den Atmega wiederum spreche ich per I2C an. Außerdem lasse ich das ganze im Halbschrittmodus laufen.
Um euch ein paar Ansatzpunkte für die Fehlersuche zu liefern habe ich mit einem Oszi mal gemessen, was sich an den Ausgängen des L298 tut. Screenshots davon im Anhang. Im einzelnen sieht man dort:
Spule1.bmp
- Kanal 1 (gelb): Output 4 L298
- Kanal 2 (türkis): Output 3 L298
Spule2.bmp
- Kanal 1: Output 1
- Kanal 2: Output 2
Dann habe ich noch den Spannungsabfall an den sense Widerständen gemessen. Komisch ist dort, das sich nur an Sense B was tut.
Sense.bmp
- Kanal 1: Sense B
- Kanal 2: Sense A
Auch die Aufnahmen der beiden Motorspulen kommen mir irgendwie komisch vor. Die Platine habe ich als Fehlerquelle schon fast ausgeschlossen. Habe alle Verbindungen mindestens 5 mal gemessen...
Schöne grüße
Marc