gregpack
09.01.2008, 21:07
hallo!
ich die motortreiberschaltung mit dem l298 ausm roboternetz nachgebaut.
betrieben werden 2 getriebemotoren mit 12V betriebsspannung.
angesteuert wird das teil über pwm von einer c-control m 2.0.
beim ersten test bin ich total erschrocken, denn mein robo schleicht durch die kante. also anschlüsse überprüft, programm gecheckt. alles ok. dann hab ich ihn nochmal laufen lassen und mal die motorspannungen gemessen. der eine hatte 4,..V und der andere 0,15V. und das obwohl ich voll aufgedreht habe.
kann mir einer von euch sagen was ich falsch mache??
p.s.: nähere infos rück in gerne raus O:)
ich die motortreiberschaltung mit dem l298 ausm roboternetz nachgebaut.
betrieben werden 2 getriebemotoren mit 12V betriebsspannung.
angesteuert wird das teil über pwm von einer c-control m 2.0.
beim ersten test bin ich total erschrocken, denn mein robo schleicht durch die kante. also anschlüsse überprüft, programm gecheckt. alles ok. dann hab ich ihn nochmal laufen lassen und mal die motorspannungen gemessen. der eine hatte 4,..V und der andere 0,15V. und das obwohl ich voll aufgedreht habe.
kann mir einer von euch sagen was ich falsch mache??
p.s.: nähere infos rück in gerne raus O:)